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機械社區(qū)

標題: 數(shù)控機床常見的故障及解決方法 [打印本頁]

作者: 韓寒11    時間: 2017-3-26 21:13
標題: 數(shù)控機床常見的故障及解決方法
以下是數(shù)控加工過程中經常遇到的一些故障,,解決的方法也有很多種,,所以如果沒有足夠的經驗直接找到問題點的話,還是應該使用“排除法”比較可靠,。0 R8 G$ |) |9 w8 p
這些故障和檢測方法是經過測試的,,比較靠譜,,大家在工作時遇到問題也可以作為參考的依據(jù)
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5 w/ m: ^0 Q9 Y, y% b7 V8 x1、工件尺寸準確,,表面光潔度差# k: o# ?9 Q# R, z: U9 R4 w) _
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  故障原因:刀具刀尖受損,,不鋒利;機床產生共振,,放置不平穩(wěn),;機床有爬行現(xiàn)象,;加工工藝不好。4 a6 Y6 P* H. Z8 ?6 _' s% y9 f/ {

/ `- y. Z7 {. U$ t' S4 A2 u* I6 W1 U  解決方案:刀具磨損或受損后不鋒利,,則重新磨刀或選擇更好的刀具重新對刀;機床產生共振或放置不平穩(wěn),,調整水平,打下基礎,,固定平穩(wěn);機械產生爬行的原因為拖板導軌磨損厲害,,絲杠滾珠磨損或松動,機床應注意保養(yǎng),,上下班之后應清掃鐵絲,,并及時加潤滑油,以減少摩擦;選擇適合工件加工的冷卻液,,在能達到其他工序加工要求的情況下,,盡量選用較高的主軸轉速。$ l% `1 s5 @) e8 q# [. ]; N" {

  x! h8 |' C- _4 n& c3 r  2,、工件產生錐度大小頭現(xiàn)象2 W6 K% {  y! y2 k
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  故障原因:機床放置的水平沒調整好,,一高一低,產生放置不平穩(wěn);車削長軸時,,貢獻材料比較硬,,刀具吃刀比較深,造成讓刀現(xiàn)象;尾座頂針與主軸不同心,。
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  解決方案:使用水平儀調整機床的水平度,打下扎實的地基,,把機床固定好提高其韌性;選擇合理的工藝和適當?shù)那邢鬟M給量避免刀具受力讓刀;調整尾座,。. t6 I- L2 c4 L- u: b2 J

& B  ]. C% S% I5 ~  C/ x  3、驅動器相位燈正常,,而加工出來的工件尺寸時大時小7 |. I' L8 L; y% s5 w
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  故障原因:機床拖板長期高速運行,,導致絲桿和軸承磨損;刀架的重復定位精度在長期使用中產生偏差;拖板每次都能準確回到加工起點,但加工工件尺寸仍然變化,。此種現(xiàn)象一般由主軸引起,,主軸的高速轉動使軸承磨損嚴重,導致加工尺寸變化,。
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  解決方案:用百分表靠在刀架底部,,同時通過系統(tǒng)編輯一個固定循環(huán)程序,檢查拖板的重復定位精度,,調整絲桿間隙,,更換軸承;用百分表檢查刀架的重復定位精度,調整機械或更換刀架;用百分表檢測加工工件后是否準確回到程序起點,,若可以,,則檢修主軸,更換軸承。
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  4,、工件尺寸與實際尺寸相差幾毫米,,或某一軸向有很大變化
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  故障原因:快速定位的速度太快,驅動和電機反應不過來,;在長期摩擦損耗后機械的拖板絲桿和軸承過緊卡死,;刀架換刀后太松,鎖不緊;編輯的程序錯誤,,頭,、尾沒有呼應或沒取消刀補就結束了;系統(tǒng)的電子齒輪比或步距角設置錯誤,。
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  解決方案:快速定位速度太快,,則適當調整GO的速度,切削加減速度和時間使驅動器和電機在額定的運行頻率下正常工作;在出現(xiàn)機床磨損后產生拖板,、絲桿鶴軸承過緊卡死,,則必須重新調整修復;刀架換刀后太松則檢查刀架反轉時間是否滿足,檢查刀架內部的渦輪蝸桿是否磨損,,間隙是否太大,,安裝是否過松等;如果是程序原因造成的,則必須修改程序,,按照工件圖紙要求改進,,選擇合理的加工工藝,按照說明書的指令要求編寫正確的程序;若發(fā)現(xiàn)尺寸偏差太大則檢查系統(tǒng)參數(shù)是否設置合理,,特別是電子齒輪和步距角等參數(shù)是否被破壞,,出現(xiàn)此現(xiàn)象可通過打百分表來測量。1 a0 ]5 e$ s+ y! C& R* |

) q5 K3 {6 z. Z  5,、加工圓弧效果不理想,,尺寸不到位" q3 }  I/ H5 w" \

9 E2 a/ }( {) x7 r9 ~$ i( R' z) j  故障原因:振動頻率的重疊導致共振;加工工藝;參數(shù)設置不合理,,進給速度過大,,使圓弧加工失步;絲桿間隙大引起的松動或絲桿過緊引起的失步;同步帶磨損,。
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  解決方案:找出產生共振的部件,,改變其頻率,避免共振;考慮工件材料的加工工藝,,合理編制程序;對于步進電機,,加工速率F不可設置過大;機床是否安裝牢固,放置平穩(wěn),,拖板是否磨損后過緊,,間隙增大或刀架松動等;更換同步帶,。! E2 l7 [, u2 F1 `5 O2 u4 d% r

# g, P3 q$ T% F1 ?1 _/ o8 s: r  6、批量生產中,,偶爾出現(xiàn)工件超差+ R( N$ z" K7 \, l% a  P3 r

5 z4 d. r7 M, H% H' F6 Q  故障原因:必須認真檢查工裝夾具,,且考慮到操作者的操作方法,及裝夾的可靠性,,由于裝夾引起的尺寸變化,,必須改善工裝使工人盡量避免人為疏忽作出誤判現(xiàn)象;數(shù)控系統(tǒng)可能受到外界電源的波動或受到干擾后自動產生干擾脈沖,傳給驅動致使驅動接受多余的脈沖驅動電機奪走或少走現(xiàn)象,,
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  解決方案:了解掌握其規(guī)律,,盡量采用一些抗干擾的措施,如:強電場干擾的強電電纜與弱電信號的信號線隔離,,加入抗干擾的吸收電容和采用屏蔽線隔離,,另外,檢查地線是否連接牢固,,接地觸點最近,,采取一切抗干擾措施避免系統(tǒng)受干擾。
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  7,、工件某一道工序加工有變化,,其它各道工序尺寸準確
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5 p7 ~5 w( x" ^" J4 u+ V  故障原因:該程序段程序的參數(shù)是否合理,是否在預定的軌跡內,,編程格式是否符合說明書要求
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8 c/ Q: H0 t$ A7 N' f: `" }  解決方案:螺紋程序段時出現(xiàn)亂牙,,螺距不對,則馬上聯(lián)想到加工螺紋的外圍配置(編碼器)和該功能的客觀因素,。
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  8,、工件的每道工序都有遞增或遞減的現(xiàn)象0 J9 W- h$ V! _( i. f3 ]; r
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  故障原因:程序編寫錯誤;系統(tǒng)參數(shù)設置不合理;配置設置不當;機械傳動部件有規(guī)律周期性的變化故障
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  解決方案:檢查程序使用的指令是否按說明書規(guī)定的要求軌跡執(zhí)行,可以通過打百分表來判斷,,把百分表定位在程序的起點讓程序結束后拖板是否回到起點位置,,再重復執(zhí)行即便觀察其結果,,掌握其規(guī)律;檢查系統(tǒng)參數(shù)是否設置合理或被認為改動;有關的機床配置在連接計算耦合參數(shù)上單計算是否符合要求,,脈沖當量是否準確;檢查機床傳動部分有沒有損壞,齒輪耦合是否均勻,,檢查是否存在周期性,,規(guī)律性故障現(xiàn)象,若有則檢查其關鍵部分并給予排除,。: y, J1 r7 T; ^/ H6 N8 N
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  9,、故障原因:系統(tǒng)參數(shù)設置不合理;工作電壓不穩(wěn)定;系統(tǒng)受外部干擾,導致系統(tǒng)失步;已加電容,,但系統(tǒng)與驅動器之間的阻抗不匹配,,導致有用信號丟失;系統(tǒng)與驅動器之間信號傳輸不正常;系統(tǒng)損壞或內部故障,。1 c" N- I# m+ H$ g
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  解決方案:速度,加速時間是否過大,,主軸轉速,,切削速度是否合理,是否操作者的參數(shù)修改導致系統(tǒng)性能改變;加裝穩(wěn)壓設備;接地線并確定已可靠連接,,在驅動器脈沖輸出觸點處加抗干擾吸收電容;選擇適當?shù)碾娙菪吞?檢查系統(tǒng)與驅動器之間的信號連接線是否帶屏蔽,,連接是否可靠,檢查系統(tǒng)脈沖發(fā)生信號是否丟失或增加;送廠維修或更換主板,。
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作者: xiaobing86203    時間: 2017-3-27 08:35
收藏了
作者: 五面怪    時間: 2017-3-27 09:02
總結的很好,,常見問題的解決方式!+ W5 ^$ V: b" Z% z; R, L  J  O/ H. l
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點個贊,!
作者: 所羅門_x    時間: 2017-3-27 10:04

作者: 好人緣    時間: 2017-3-27 10:05
謝謝
作者: 簡雨    時間: 2017-3-27 11:35
總結的很好,。其實工件加工尺寸不穩(wěn)定有時總覺得是床子的原因,其實一般刀具的原因較大,,比如刀沒裝緊,,刀中心高度沒調好等等。
作者: 韓寒11    時間: 2017-3-27 12:18
簡雨 發(fā)表于 2017-3-27 11:35
9 G. h; y& V- D9 x7 J5 w總結的很好,。其實工件加工尺寸不穩(wěn)定有時總覺得是床子的原因,,其實一般刀具的原因較大,比如刀沒裝緊,,刀中 ...
& Y7 z3 G6 L9 `; B( v! p4 Q( H
贊成你的說法,,遇到這種情況,只能一步步排查; w$ r3 v3 b8 p7 C5 {

作者: 簡單的油餅    時間: 2017-3-27 20:21
收藏了,,謝謝樓主,,
作者: 韓寒11    時間: 2017-3-27 21:52
五面怪 發(fā)表于 2017-3-27 09:02
6 t: Y) l7 D" ^1 D  S總結的很好,常見問題的解決方式,!: A1 j4 b3 G3 m- b! k0 }) u

. Q7 ~& x- ?, G# C點個贊,!
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一般的小問題,可以拿出來參考一下,,也許會有一些啟發(fā)的: H1 X) r4 p7 b( U

作者: albert.tang    時間: 2017-3-27 23:06
給個最近很火的世林贊 收藏了~
作者: yangjian6471    時間: 2017-3-29 10:48
主軸實際轉速高編程轉速4倍,。是什么原因。,。什么參數(shù)不對* |) D/ v6 U) d
& y" O$ T0 N3 v4 Z
  給個S20  能跑到80
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作者: 韓寒11    時間: 2017-3-29 21:24
yangjian6471 發(fā)表于 2017-3-29 10:48
. \% o( Q& S) ^8 o* b8 ^主軸實際轉速高編程轉速4倍,。是什么原因。,。什么參數(shù)不對
7 D; U' e! K, M9 z6 |* c8 L4 Q! e- R, V% o% Y6 h
  給個S20  能跑到80

7 J0 N0 L& D6 h2 ]應該是某個增加了某個指令導致: J! t5 D; `/ N7 F5 G+ r( A7 ^4 O

作者: 只有快樂    時間: 2017-4-7 20:30
大神辛苦了
作者: 韓寒11    時間: 2017-4-7 22:29
只有快樂 發(fā)表于 2017-4-7 20:30
3 y* S+ ^, h1 O5 {9 v大神辛苦了

# [$ l2 M0 x* q* L收藏一下吧,,以后可能會用的上
作者: danxiaogui2017    時間: 2017-10-11 21:24
贊贊
作者: gymingfu    時間: 2018-1-9 17:46
收藏
作者: 郭飛鷹    時間: 2018-3-16 10:01
就需要這樣總結出來的心得,贊贊贊!!
作者: 路邊撿個大錘    時間: 2018-3-16 17:15
果斷收藏
作者: 韓寒11    時間: 2018-3-16 21:31
郭飛鷹 發(fā)表于 2018-3-16 10:01; F8 I% i! P# K2 P4 I. t
就需要這樣總結出來的心得,贊贊贊!!
9 g7 E& u$ I/ g: N4 O0 X
沒有什么心得,就是遇到的多了,,隨手記下來
作者: ckw_www    時間: 2018-3-18 11:43
不錯,,有實際操作意義
作者: 韓寒11    時間: 2018-3-18 16:15
ckw_www 發(fā)表于 2018-3-18 11:43
9 M% c5 _! w- Y# @不錯,,有實際操作意義

- d! i' h1 c+ {( c多試幾次就知道了
& q' f  J; p( d% Q/ W5 `
作者: cyt556    時間: 2018-3-22 11:57
說的好,給個贊,。關鍵還是經驗
作者: 韓寒11    時間: 2018-3-22 12:22
cyt556 發(fā)表于 2018-3-22 11:57
0 M, ]2 z+ i* ?( [說的好,,給個贊。關鍵還是經驗
) u$ F# R. m( t8 p2 U
錯誤就是經驗,,經歷的太多了/ W; K+ X2 q1 o# C$ J1 x

作者: cgfzhang    時間: 2018-4-9 13:16
學習了




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