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數(shù)控機床的故障分析
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1 ~2 @2 H; a( L9 Q# a& z4 j+ Y 目前,,數(shù)控機床的應(yīng)用越來越廣泛,,其加工柔性好,,精度高,,生產(chǎn)效率高,,具有很多的優(yōu)點,。但由于技術(shù)越來越先進、復(fù)雜,,對維修人員的素質(zhì)要求很高,,要求他們具有較深的專業(yè)知識和豐富的維修經(jīng)驗,在數(shù)控機床出現(xiàn)故障才能及時排除,。我公司有幾十臺數(shù)控設(shè)備,,數(shù)控系統(tǒng)有多種類型,幾年來這些設(shè)備出現(xiàn)一些故障,,通過對這些故障的分析和處理,,我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)驗。下面結(jié)合一些典型的實例,,對數(shù)控機床的故障進行系統(tǒng)分析,,以供參考。
8 z( W2 _! O0 q1 ` 一、NC系統(tǒng)故障8 O+ r/ e9 p9 w1 z4 h) A
1.硬件故障/ z( z6 ~) O7 ]8 H
有時由于NC系統(tǒng)出現(xiàn)硬件的損壞,,使機床停機,。對于這類故障的診斷,首先必須了解該數(shù)控系統(tǒng)的工作原理及各線路板的功能,,然后根據(jù)故障現(xiàn)象進行分析,,在有條件的情況下利用交換法準(zhǔn)確定位故障點。
/ \# M$ T& T- ^. R. i) d 例一,、一臺采用德國西門子SINUMERIK SYSTEM 3的數(shù)控機床,,其PLC采用S5─130W/B,一次發(fā)生故障,,通過NC系統(tǒng)PC功能輸入的R參數(shù),,在加工中不起作用,不能更改加工程序中R參數(shù)的數(shù)值,。通過對NC系統(tǒng)工作原理及故障現(xiàn)象的分析,,我們認為PLC的主板有問題,與另一臺機床的主板對換后,,進一步確定為PLC主板的問題,。經(jīng)專業(yè)廠家維修,故障被排除,。. M( D2 C" E' A& u
例二,、另一臺機床也是采用SINUMERIK SYSTEM 3數(shù)控系統(tǒng),其加工程序程序號輸入不進去,,自動加工無法進行,。經(jīng)確認為NC系統(tǒng)存儲器板出現(xiàn)問題,,維修后,,故障消除。
8 U3 {. ?6 r$ V% R* x V例三,、一臺采用德國HEIDENHAIN公司TNC 155的數(shù)控銑床,,一次發(fā)生故障,工作時系統(tǒng)經(jīng)常死機,,停電時經(jīng)常丟失機床參數(shù)和程序,。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)NC系統(tǒng)主板彎曲變形,經(jīng)校直固定后,,系統(tǒng)恢復(fù)正常,,再也沒有出現(xiàn)類似故障。
! E" Q, j/ k f8 k3 n- W% b: ? 2.軟故障
8 M R$ Q) T- J: W; ] 數(shù)控機床有些故障是由于NC系統(tǒng)機床參數(shù)引起的,,有時因設(shè)置不當(dāng),,有時因意外使參數(shù)發(fā)生變化或混亂,這類故障只要調(diào)整好參數(shù),就會自然消失,。還有些故障由于偶然原因使NC系統(tǒng)處于死循環(huán)狀態(tài),,這類故障有時必須采取強行啟動的方法恢復(fù)系統(tǒng)的使用。" l6 Y$ y0 h( _. [3 E/ J
例一,、一臺采用日本發(fā)那科公司FANUC-OT系統(tǒng)的數(shù)控車床,,每次開機都發(fā)生死機現(xiàn)象,任何正常操作都不起作用,。后采取強制復(fù)位的方法,,將系統(tǒng)內(nèi)存全部清除后,系統(tǒng)恢復(fù)正常,,重新輸入機床參數(shù)后,,機床正常使用。這個故障就是由于機床參數(shù)混亂造成的,。' k: B7 \& \$ _* R: Q$ P0 r* S5 s
例二,、一臺專用數(shù)控銑床,NC系統(tǒng)采用西門子的SINUMERIK SYSTEM 3,,在批量加工中NC系統(tǒng)顯示2號報警“LIMIT SWITCH”,,這種故障是因為Y軸行程超出軟件設(shè)定的極限值,檢查程序數(shù)值并無變化,,經(jīng)仔細觀察故障現(xiàn)象,,當(dāng)出現(xiàn)故障時,CRT上顯示的Y軸坐標(biāo)確定達到軟件極限,,仔細研究發(fā)現(xiàn)是補償值輸入變大引起的,,適當(dāng)調(diào)整軟件限位設(shè)置后,故障被排除,。這個故障就是軟件限位設(shè)置不當(dāng)造成的,。( I6 Q3 w3 n: Y/ x: e1 n
例三、一臺采用西門子SINUMERIK 810的數(shù)控機床,,一次出現(xiàn)問題,,每次開機系統(tǒng)都進入AUTOMATIC狀態(tài),不能進行任何操作,,系統(tǒng)出現(xiàn)死機狀態(tài),。經(jīng)強制啟動后,系統(tǒng)恢復(fù)正常工作,。這個故障就是因操作人員操作失誤或其它原因使NC系統(tǒng)處于死循環(huán)狀態(tài),。
+ i- D# g* j6 N% A I W/ C) [ 3.因其它原因引起的NC系統(tǒng)故障有時因供電電源出現(xiàn)問題或緩沖電池失效也會引起系統(tǒng)故障。+ g8 f: h0 Z! f1 T- S# }
例一,、一臺采用德國西門子SINUMERIK SYSTEM 3的數(shù)控機床,,一次出現(xiàn)故障,,NC系統(tǒng)加上電后,CRT不顯示,,檢查發(fā)現(xiàn)NC系統(tǒng)上“COUPLING MODULE”板上左邊的發(fā)光二極管閃亮,,指示故障。對PLC進行熱啟動后,,系統(tǒng)正常工作,。但過幾天后,這個故障又出現(xiàn)了,,經(jīng)對發(fā)光二極管閃動頻率的分析,,確定為電池故障,更換電池后,,故障消除,。
7 }6 s0 x3 x' |8 G 例二、一臺采用西門子SINUMERIK 810的數(shù)控機床,,有時在自動加工過程中,,系統(tǒng)突然掉電,測量其24V直流供電電源,,發(fā)現(xiàn)只有22V左右,,電網(wǎng)電壓向下波動時,引起這個電壓降低,,導(dǎo)致NC系統(tǒng)采取保護措施,,自動斷電。經(jīng)確認為整流變壓器匝間短路,,造成容量不夠,。更換新的整流變壓器后,故障排除,。
0 I0 b$ k ^% ]% q% | 例三,、另一臺也是采用西門子SINUMIK 810的數(shù)控機床,出現(xiàn)這樣的故障,,當(dāng)系統(tǒng)加上電源后,,系統(tǒng)開始自檢,,當(dāng)自檢完畢進入基本畫面時,,系統(tǒng)掉電。經(jīng)分析和檢查,,發(fā)現(xiàn)X軸抱閘線圈對地短路,。系統(tǒng)自檢后,伺服條件準(zhǔn)備好,,抱閘通電釋放,。抱閘線圈采用24V電源供電,,由于線圈對地短路,致使24V電壓瞬間下降,,NC系統(tǒng)采取保護措施自動斷電,。
& X% P# {2 g2 f% X5 ` y6 { O 二、伺服系統(tǒng)的故障. X& d6 j' x f! ^# Y! u4 w0 S
由于數(shù)控系統(tǒng)的控制核心是對機床的進給部分進行數(shù)字控制,,而進給是由伺服單元控制伺服電機,,帶動滾珠絲杠來實現(xiàn)的,由旋轉(zhuǎn)編碼器做位置反饋元件,,形成半閉環(huán)的位置控制系統(tǒng),。所以伺服系統(tǒng)在數(shù)控機床上起的作用相當(dāng)重要。伺服系統(tǒng)的故障一般都是由伺服控制單元,、伺服電機,、測速電機、編碼器等出現(xiàn)問題引起的,。下面介紹幾例:! I) |- g2 u' D* Q0 A6 K$ R' |
例一,、伺服電機損壞
* {# j$ O( o5 a* ~8 m. B 一臺采用SINUMERIK 810/T的數(shù)控車床,一次刀塔出現(xiàn)故障,,轉(zhuǎn)動不到位,,刀塔轉(zhuǎn)動時,出現(xiàn)6016號報警“SLIDE POWER PACK NO OPERATION”,,根據(jù)工作原理和故障現(xiàn)象進行分析,,刀塔轉(zhuǎn)動是由伺服電機驅(qū)動的,電機一啟動,,伺服單元就產(chǎn)生過載報警,,切斷伺服電源,并反饋給NC系統(tǒng),,顯示6016報警,。檢查機械部分,更換伺服單元都沒有解決問題,。更換伺服電機后,,故障被排除。. f8 |) i2 y2 t# o1 }8 i
例二,、一臺采用直流伺服系統(tǒng)的美國數(shù)控磨床,,E軸運動時產(chǎn)生“E AXIS EXECESSFOLLOWING ERROR”報警,觀察故障發(fā)生過程,,在啟動E軸時,,E軸開始運動,CRT上顯示的E軸數(shù)值變化,,當(dāng)數(shù)值變到14時,,突然跳變到471,,為此我們認為反饋部分存在問題,更換位置反饋板,,故障消除,。4 ^( r! P& }9 u: p$ q2 \& r) E) {
例三、另一臺數(shù)控磨床,,E軸修整器失控,,E軸能回參考點,但自動修整或半自動時,,運動速度極快,,直到撞到極限開關(guān)。觀察發(fā)生故障的過程,,發(fā)現(xiàn)撞極限開關(guān)時,,其顯示的坐標(biāo)值遠小于實際值,肯定是位置反饋的問題,。但更換反饋板和編碼器都未能解決問題,。后仔細研究發(fā)現(xiàn),E軸修整器是由Z軸帶動運動的,,一般回參考點時,,E軸都在Z軸的一側(cè),而修整時,,E軸修整器被Z軸帶到中間,。為此我們做了這樣的試驗,將E軸修整器移到Z軸中間,,然后回參考點,,這時回參點也出現(xiàn)失控現(xiàn)象;為此我們斷定可能由于E軸修整器經(jīng)常往復(fù)運動,,導(dǎo)致E軸反饋電纜折斷,,而接觸不良。校線證實了我們的判斷,,找到斷點,,焊接并采取防折措施,使機床恢復(fù)工作,。$ s( ]) I2 r1 T' O& t. p
三,、外部故障: g8 K% w8 ^8 y& G
由于現(xiàn)代的數(shù)控系統(tǒng)可靠性越來越高,故障率越來越低,,很少發(fā)生故障,。大部分故障都是非系統(tǒng)故障,是由外部原因引起的,。8 r) Y6 G" Z% O A8 N, P
1. 現(xiàn)代的數(shù)控設(shè)備都是機電一體化的產(chǎn)品,,結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜,保護措施完善,,自動化程度非常高,。有些故障并不是硬件損壞引起的,而是由于操作,、調(diào)整,、處理不當(dāng)引起的。這類故障在設(shè)備使用初期發(fā)生的頻率較高,,這時操作人員和維護人員對設(shè)備都不特別熟悉,。, }' d. w/ p/ D! Y2 ?% l# Q: E2 A- p
例一、一臺數(shù)控銑床,,在剛投入使用的時候,,旋轉(zhuǎn)工作臺經(jīng)常出現(xiàn)不旋轉(zhuǎn)的問題,經(jīng)過對機床工作原理和加工過程進行分析,,發(fā)現(xiàn)這個問題與分度裝置有關(guān),,只有分度裝置在起始位置時,工作臺才能旋轉(zhuǎn),。
& L9 d3 ~- N. m' a/ t- s 例二,、另一臺數(shù)控銑床發(fā)生打刀事故,按急停按鈕后,,換上新刀,,但工作臺不旋轉(zhuǎn),通過PLC梯圖分析,,發(fā)現(xiàn)其換刀過程不正確,,計算機認為換刀過程沒有結(jié)束,不能進行其它操作,,按正確程序重新?lián)Q刀后,,機床恢復(fù)正常。
6 E w: P! ~3 W' H% ^& j 例三,、有幾臺數(shù)控機床,,在剛投入使用的時候,有時出現(xiàn)意外情況,,操作人員按急停按鈕后,,將系統(tǒng)斷電重新啟動,這時機床不回參考點,,必須經(jīng)過一番調(diào)整,,有時得手工將軸盤到非干涉區(qū)。后來吸取教訓(xùn),,按急停按鈕后,,將操作方式變?yōu)槭謩�,,松開急停按鈕,把機床恢復(fù)到正常位置,,這時再操作或斷電,,就不會出現(xiàn)問題。2 h1 _( k5 ^3 |
2.由外部硬件損壞引起的故障
* [) Q8 [7 N# {( k- z2 s 這類故障是數(shù)控機床常見故障,,一般都是由于檢測開關(guān),、液壓系統(tǒng)、氣動系統(tǒng),、電氣執(zhí)行元件,、機械裝置等出現(xiàn)問題引起的。有些故障可產(chǎn)生報警,,通過報答信息,,可查找故障原因。
. p4 [' Y2 V: I/ h7 P( y 例一,、一臺數(shù)控磨床,,數(shù)控系統(tǒng)采用西門子SINUMERIK SYSTEM 3,出現(xiàn)故障報警F31“SPINDLE COOLANT CIRCUIT”,,指示主軸冷卻系統(tǒng)有問題,,而檢查冷卻系統(tǒng)并無問題,查閱PLC梯圖,,這個故障是由流量檢測開關(guān)B9.6檢測出來的,,檢查這個開關(guān),發(fā)現(xiàn)開關(guān)已損壞,,更換新的開關(guān),,故障消失。$ v, W( @& z k2 P [
例二,、一臺采用西門子SINUMERIK 810的數(shù)控淬火機床,,一次出現(xiàn)6014“FAULT LEVEL HARDENING LIQUID”機床不能工作。報警信息指示,,淬火液面不夠,,檢查液面已遠遠超出最低水平,檢測液位開關(guān),,發(fā)現(xiàn)是液位開關(guān)出現(xiàn)問題,,更換新的開關(guān),故障消除,。
2 @! b+ @' G3 [0 D" R- C 有些故障雖有報警信息,,但并不能反映故障的根本原因。這時要根據(jù)報警信息、故障現(xiàn)象來分析,。
" @* U4 r$ r9 Y2 w4 K- H2 d" z例三,、一臺數(shù)控磨床,E軸在回參考點時,,E軸旋轉(zhuǎn)但沒有找到參考點,,而一直運動,,直到壓到極限開關(guān),,NC系統(tǒng)顯示報警“E AXIS AT MAX.TRAVEL”。根據(jù)故障現(xiàn)象分析,,可能是零點開關(guān)有問題,,經(jīng)確認為無觸點零點開關(guān)損壞,更換新的開關(guān),,故障消除,。
, n2 X! u6 r }9 f/ H 例四、一臺專用的數(shù)控銑床,,在零件批量加工過程中發(fā)生故障,,每次都發(fā)生在零件已加工完畢,Z軸后移還沒到位,,這時出現(xiàn)故障,,加工程序中斷,主軸停轉(zhuǎn),,并顯示F97號報警“SPINDLE SPEED NOT OK STATION 2”,,指示主軸有問題,檢查主軸系統(tǒng)并無問題,,其它問題也可導(dǎo)致主軸停轉(zhuǎn),,于是我們用機外編程器監(jiān)視PLC梯圖的運行狀態(tài),發(fā)現(xiàn)刀具液壓卡緊壓力檢測開關(guān)F21.1,,在出現(xiàn)故障時,,瞬間斷開,它的斷開表示銑刀卡緊力不夠,,為安全起見,,PLC使主軸停轉(zhuǎn)。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)液壓壓力不穩(wěn),,調(diào)整液壓系統(tǒng),,使之穩(wěn)定,故障被排除,。" c" L7 b9 G; S! t
還有些故障不產(chǎn)生故障報警,,只是動作不能完成,這時就要根據(jù)維修經(jīng)驗,機床的工作原理,,PLC的運行狀態(tài)來判斷故障,。 |
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