近年來(lái),隨著工業(yè)的發(fā)展,,機(jī)械自動(dòng)化程度不斷在提高,標(biāo)準(zhǔn)件大批量生產(chǎn)都有想配套的設(shè)備和較為成熟的工藝,,相對(duì)的非標(biāo)異型件對(duì)單件和小批量生產(chǎn)還是可以采用四爪卡盤進(jìn)行裝夾,,但車削加工有一定難度。實(shí)際生產(chǎn)中如果遇上大批量生產(chǎn)的零件,,則需要采取一些相應(yīng)的技術(shù)措施,,如設(shè)計(jì)專用夾具、改進(jìn)刀具和加工方法等解決生產(chǎn)中遇到的問題,,使其在批量生產(chǎn)中發(fā)揮最大的作用。 - |! d, U' A- |* v: }+ Y8 e) I n- S
一,、異形件工藝分析
9 E% C/ [; | A% _+ l; P: K異形件如圖1所示,,材料選擇為黃銅(HMn58-2),中批量生產(chǎn),。工序主要在車床加工,,要求有:φ23.5mm內(nèi)孔,倒角C2,,總長(zhǎng)223.5±0.5mm,,并保證φ23.5mm的內(nèi)孔與φ40的孔同軸度0.25。其余表面均在上道序加工完畢,,總長(zhǎng)有4mm余量,。先使用的設(shè)備為CA6140普通車床。 二,、車床專用夾具使用分析. h: T+ ?) a" `; S2 v: X$ W
在CA6140普通車床上加工,,利用專用夾具(如圖2所示)進(jìn)行裝夾以提高效率。加工工序是夾具板安裝在四爪卡盤上,,并校正,,然后將工件大面貼在夾具板上,然后分別用兩組M12螺栓和M12的螺母通過(guò)工件上φ12.5的孔,,將工件連接并夾緊在夾具板上,。其加工走刀路線如圖3所示。 . R g' \2 l$ r
$ A M9 F) e# q( J# n2 ?: Z 三,、存在問題分析$ D& @/ u) C7 F- S% Q
在產(chǎn)品改進(jìn)前按照上訴方案加工,,經(jīng)批量加工后發(fā)現(xiàn)兩個(gè)問題: (1)φ23.5mm的內(nèi)孔與φ40的孔同軸度無(wú)法保證。這里所使用的夾具形狀為板快狀,,安裝時(shí)將工件的大側(cè)面帖在夾具板上,,下側(cè)面有兩顆M6的螺栓定位,,左側(cè)面有一顆M6螺釘定位。從定位原理上分析,,這套夾具構(gòu)成六點(diǎn)定位原理,,限制工件的六個(gè)自由度。先分析工件在夾具中的定位誤差,,由圖一可知,,φ23.5的內(nèi)孔的工藝基準(zhǔn)為φ40的外圓,因此定位中就產(chǎn)生了基準(zhǔn)不重合誤差,,如圖4所示,。 ( u" k7 }9 g6 R! g
以大側(cè)面定位時(shí),夾具的定位基準(zhǔn)在大側(cè)面上,,與φ40的外圓的軸心線存在尺寸公差問題,,△d1=(12.15-11.85)/2=0.15mm,同理,,以下側(cè)面定位過(guò)程中也存在著同樣的問題,,△d2=(90.2-89.8)/2=0.2mm,T1和T2將會(huì)被代入本工序中來(lái),。 根據(jù)定位誤差的使用要求,,一般的有公式:△d≤(1/5~1/3)*T (T為工序公差)就是同軸度0.25mm,則△d≤(1/5~1/3)*0.25=0.05mm~0.083mm,,也就是說(shuō)△d最大只能在0.083mm,,而本列中僅△d1=0.15mm這一項(xiàng)就大大超過(guò)使用要求,并且在沒有分析夾具安裝誤差,、夾具的對(duì)定誤差,、加工過(guò)程誤差,所以說(shuō)在加工過(guò)成中同軸度要求將無(wú)法批量保證,。 (2)加工效率較低,,零件車加工時(shí),端面車兩刀至尺寸用時(shí)25s,,因內(nèi)孔尺寸公差較大,,有0.16mm,可以用φ23.5的鉆頭一次打出,,用時(shí)20s,。倒角C2,用時(shí)8s,。工件采用兩顆M12的螺栓手工連接并緊固,,用時(shí)較長(zhǎng)50s,那么單件總用時(shí)1分43秒,,可以說(shuō)裝夾時(shí)間占加工用時(shí)一半時(shí)間,,而且勞動(dòng)強(qiáng)度大,,故加工效率低,每班只能生產(chǎn)200件左右,。 ' i9 s. ]/ y4 H% u' x1 @5 n0 d
四,、設(shè)備、夾具的工藝改進(jìn)
8 y* {2 m n4 U: Y0 A4 ?5 ?以上兩個(gè)問題有一個(gè)共同點(diǎn),,都與夾具的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)有關(guān),,因工件在夾具中的定位誤差超差造成同軸度不能批量保證,因夾緊采用手工螺旋夾緊而用時(shí)較長(zhǎng),,造成加工效率低,。為了解決上訴兩個(gè)問題,需要對(duì)夾具的結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,,并采用了一套新的加工方案,,如圖5所示。 夾具方面采用了長(zhǎng)卡爪直接夾在工件φ40的外圓上,,又采用了液壓卡盤,,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)夾緊、松開,。設(shè)備方面更換成CK6140型數(shù)控車床。 較之普通車床,,采用數(shù)控車床有以下的優(yōu)點(diǎn): (1)加工對(duì)象的適應(yīng)性強(qiáng),; (2)加工精度高; (3)生產(chǎn)效率高,,勞動(dòng)強(qiáng)度低,; (4)自動(dòng)化程度高; (5)良好的經(jīng)濟(jì)效益,; (6)有利于生產(chǎn)管理的現(xiàn)代化,; (7)完全適應(yīng)中小批量加工。 改進(jìn)后,,因長(zhǎng)卡爪直接夾在工件的外圓上,,定位基準(zhǔn)和工藝基準(zhǔn)重合,那么基準(zhǔn)不重合誤差為零,,所以同軸度可以批量保證,。 數(shù)控車床搭配液壓卡盤使裝夾實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化,也使之減小了裝夾時(shí)間,,由原來(lái)的50S減少到15S,。 這里要注意的是,鉆頭也可以裝夾在刀架上,,給鉆頭做一個(gè)夾具(如圖6所示),,加工過(guò)程中刀架自動(dòng)走刀,。走刀時(shí)間由原來(lái)的53s減少到40s,這樣加起來(lái)也就55s,,單件加工比原來(lái)減少到47s,,約一倍時(shí)間。至此,,每班生產(chǎn)件數(shù)有原來(lái)的200件提高到350件左右,,這樣使上文的兩個(gè)問題都能得到解決。 在數(shù)控車上進(jìn)行上述零件的加工,,不僅自動(dòng)化程度更高,,而且夾具的作用也得到更加充分的發(fā)揮。對(duì)于加工復(fù)雜的異形零件,,所采用的夾具和加工方案,,也都是在加工過(guò)程中不斷摸索。 |