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機械社區(qū)

標題: 絲錐總是退刀時折斷,分析原因及解決辦法,! [打印本頁]

作者: guoshouxu0214    時間: 2013-10-6 08:54
標題: 絲錐總是退刀時折斷,,分析原因及解決辦法,!
絲錐是yamawa ls-sp l-150 p2 m6×1,,底孔∮5.1,通孔21深,,加工材質(zhì)鋁,,設(shè)備加工中心,速度500×500,,兩次加工到底,,每次攻13個深,回退10個,,再攻到底,,絲錐回退的速率為100%,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)絲錐在攻到底回退時折斷,,已出現(xiàn)兩個,,大家?guī)兔Ψ治鍪鞘裁丛颍粫菣C床絲杠間隙補償有問題,?或者把攻絲回退的速率調(diào)整,?應(yīng)該調(diào)快還是調(diào)慢?
作者: 六角車    時間: 2013-10-6 10:33
那是因為絲錐沒有浮動的結(jié)果,突然反轉(zhuǎn)退刀憋勁,,絲錐就斷了,,斷茬是斜的。
作者: 就將    時間: 2013-10-6 10:57
六角車大俠,,剛性攻絲的時候,,用立鉆,絲攻沒有補償浮動,,裝夾不一樣的時候,,退刀的時候很容易斷掉。慢點看看
. R9 k  M. }7 z6 S# }# {4 R
作者: guoshouxu0214    時間: 2013-10-7 21:45
六角車 發(fā)表于 2013-10-6 10:33
6 k: {4 x# N5 @) ?那是因為絲錐沒有浮動的結(jié)果,,突然反轉(zhuǎn)退刀憋勁,,絲錐就斷了,斷茬是斜的,。

; }" L' S4 [; ^1 R非常感謝六角車師傅的回答,,除了用浮動刀柄還有什么好的辦法可以解決?攻絲到底暫停幾秒是否可行,?望師傅多多指教,!
作者: guoshouxu0214    時間: 2013-10-7 21:50
就將 發(fā)表于 2013-10-6 10:57* B  E$ t, o5 |( E
六角車大俠,剛性攻絲的時候,,用立鉆,,絲攻沒有補償浮動,裝夾不一樣的時候,,退刀的時候很容易斷掉,。慢點看 ...

* V7 h, r" a: g' }8 r4 ~攻絲300×300也試過了,還是折斷,,謝謝你的回答,!
作者: qq314941766    時間: 2013-10-10 23:40
沒高手出現(xiàn)嗎?- ^; ?  P" {* a& L/ a, ?$ y7 V* l

作者: wangcunjia    時間: 2013-10-11 07:25
螺紋加工不需要那么快,。省不了幾秒鐘的,,換上彈簧夾頭。伸出來盡量短,。螺紋30也不淺,。底孔再加0.1個。沒啥問題的,。
作者: 小李飛刀樂呵呵    時間: 2013-10-11 14:25
基本上可以確定是設(shè)備問題:你的設(shè)備不支持剛性攻牙,。
' D8 E, k  @/ ~& m& d3 ]/ C即Z軸電機與主軸電機同步性能不好,特別在減速下同步不好,。" _9 d/ `; W2 W& d: W
用浮動攻牙夾頭可以讓比勉強使用,。個人偏好這種狀態(tài)下人工臺鉆或萬能攻牙機搞定
作者: guoshouxu0214    時間: 2013-10-11 19:26
小李飛刀樂呵呵 發(fā)表于 2013-10-11 14:25$ g- [2 ]& c4 s
基本上可以確定是設(shè)備問題:你的設(shè)備不支持剛性攻牙,。
' I4 {$ u9 t% ]: B% k即Z軸電機與主軸電機同步性能不好,特別在減速下同步 ...
2 R. m8 q/ c; a* j4 o8 `: j
現(xiàn)在換浮動刀柄了,,謝謝,!
作者: 廣州普進    時間: 2013-10-12 07:09
學習了。
) ]# k3 X* E- z: H' b7 f
作者: 八級工    時間: 2013-10-16 21:09
你可以看下深孔攻絲循環(huán)設(shè)定的參數(shù)對不對,。剛性攻絲的話,。
作者: 284798178    時間: 2013-10-16 22:34
程序呢?可以一次到底




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