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樓主 |
發(fā)表于 2014-2-16 23:59:36
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本帖最后由 threetigher 于 2014-2-17 00:12 編輯
6 p# S2 O+ U" Y# y' ~7 @. B: dLIAOYAO 發(fā)表于 2014-2-15 11:59 ![]()
! r4 J A/ u- d/ m1、現(xiàn)在模具加工后的成品情況是如何,?0 f8 a! ~( U2 e
2,、檢查各工序加工后的形狀與尺寸,要落實實物的實際現(xiàn)況,,重現(xiàn)于CA ... 謹(jǐn)遵大俠指點,,逐條檢討:
# M! [0 C, C+ q) l( {5 A/ T& w, s( C/ M e
1、現(xiàn)在模具加工后的成品情況是如何,?
, W' n; G Y: e# }3 v2 O工序:翻直角邊,,縮口(預(yù)彎),拍平,。
. r4 I7 ?3 F+ I3 L在第二步起皺(外圓圓周上每間隔一段起褶皺),。200t都無法拍平。2 P. ^# F7 F; N3 z( Y
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2,、檢查各工序加工后的形狀與尺寸,,要落實實物的實際現(xiàn)況,重現(xiàn)于CAD里,。# ~; |! h( _3 j# V6 L) D
翻直角邊第一步OK,;增加了修邊工序,可以說縮口預(yù)彎的前面準(zhǔn)備工作非常充分,。8 f, H Z. H: C! t8 ~/ W/ I# y, e9 W
預(yù)彎設(shè)定45°,,60°都不行。根據(jù)廢品的起皺情況分析是沒解決多余的料如何流動的問題,。
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3,、依據(jù)上述各工序逐一討論確認(rèn)設(shè)計值和實際測得的差異,并適當(dāng)修改之,。
2 x* _1 T! _, N: `# v- f* g% S圖紙是設(shè)計方設(shè)計的,。更要命的是對方?jīng)]提供樣品,。
* N- e7 e2 z, b1 Z2 t m- U設(shè)計方提出可以工藝剪口,被我們拒絕,。
/ B+ V1 `9 O6 L. v我們提出來降低翻邊長度,。我們現(xiàn)在可以做到3-4mm。成功率不穩(wěn)定,。) b$ O- l' f) ?8 D
* u( F; Z4 ]; }; Q4,、檢討壓平工藝需要的壓力和實際使用的壓力差異。
/ n4 L% w1 p4 q! p* _因為有550t油壓機,,可以說壓力絕對足,。1 O, N" r* J6 |- x3 I
如果第二步OK,第三步無虞,。
2 `9 d& a# S6 M& Q一旦第二步起皺,,此處超硬,并且反彈太大,,后續(xù)已無法補救,,只能送廢品。
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5,、檢討模具和機具變形量的影響,。
$ V" I& s. d9 x2 V3 N" R9 M( d' [' a模具和機具的方法都試過。其中剪圓的圓度不夠,,以后可能用模切,;現(xiàn)在只能應(yīng)付打樣。
3 ]1 U, U3 x ? b' F另外拉深出來的外圓(第一個工序之前的半成品)可能還不夠平直,,新增了壓邊筋,,以期有所改善。但不好說,。. S# U: Y* R8 l% X, b/ y
3 O& v; ?- e1 j/ G根據(jù)2的檢討,,以及大俠的縮口工藝指導(dǎo),現(xiàn)在想用旋壓試驗,。3 ~3 j4 F$ b9 N b+ V
謝謝,!
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