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2266998 發(fā)表于 2015-10-20 10:59
, x( {/ j% Z- [8 U7 g2 ~& L+ ] {旋回的主軸,,你這個不算大的,,比你這個大的還不少,,
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說核心,這個東西就是核心,,國內(nèi)玩不好主要是這個,, ... 6 t, l* h/ b) z4 {1 @! H% g! M+ g2 n
謝謝998大俠關(guān)于錐套的指點哈。想請教大俠一些疑惑,。寫完后發(fā)現(xiàn)又多又亂,,所以在每個問題前都加了“Q”。
( a9 `* u) u: W/ m( x9 `最近在計算一根轉(zhuǎn)子的動力學(xué),,軸系是全新設(shè)計的,。空心軸跨距6米多,,軸重70多噸,,最高工作轉(zhuǎn)速1500rpm。最開始設(shè)計的軸頸直徑330,�,?紤]到載荷較大,,我選擇了圓瓦軸承。但計算結(jié)果顯示,,軸系的穩(wěn)定性和不平衡響應(yīng)都不過去,,(按照API標準評價)。油膜壓力分布也很陡峭,。最高壓力超過了30MPa,。
~) ~$ Q. |0 w3 N后來我對比了其他機組的軸系設(shè)計,發(fā)現(xiàn)設(shè)計轉(zhuǎn)子的老師傅沒有按照流體力學(xué)的相似準則進行軸頸尺寸的�,;�,。在對比了不同尺寸的圓瓦和橢圓瓦軸承后,我按照滑動軸承的流體力學(xué)相似準則,,將軸頸尺寸放到了500,。仍然采用圓瓦軸承。) V* e8 X) R" K' i
在這個過程中,,老師傅一直在質(zhì)疑這樣設(shè)計的合理性,。按照他的想法,�,;褪菐缀蜗嗨疲@然是錯誤的),,載荷可比擬(他看的是平均比壓)。
; V( O; x5 U7 s8 g' L為了說服他,,我費了老大的勁給他解釋,。他說直徑300的方案不能建立完全油膜潤滑,他在水泥車上用過低速的滑動軸承,,沒有出現(xiàn)軸承損壞和軸系穩(wěn)定性的問題,。我給他解釋說,建立油膜的最低線速度是0.4m/s(讀國產(chǎn)200MW機組資料時看到的實驗數(shù)據(jù)),,油膜是能建立起來的,。6 @' C- y# D# ~. ~
他說低速軸系不存在穩(wěn)定性的問題(關(guān)鍵是這轉(zhuǎn)速也不低了)。這點難到了我,,我只看到有論文計算過軸系失穩(wěn)后的非線性發(fā)展歷程,。論文里指出軸系失穩(wěn)后,由于大的位移擾動,,會進入非線性區(qū),,但仍然存在一個很大的極限環(huán),在線性區(qū)和極限環(huán)之間有一個很大的范圍,,在這個范圍內(nèi)振幅增大(顯然超過了停機值),,但轉(zhuǎn)子任然可以繼續(xù)運行。也就是說不存在失穩(wěn)導(dǎo)致的轉(zhuǎn)子飛車,而是由于增幅過大導(dǎo)致動靜剮蹭,,由干摩擦引起飛車,。我老老實實給他說了,我不解釋還好,,一解釋他就認為轉(zhuǎn)子的確可以用,,只是計算手段不夠罷了!而我認為即便只看振幅,,轉(zhuǎn)子也不能再用了,。
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; S- c# L' {9 \, ?5 f* A4 b" D7 `Q1:這里有個問題:如果一根轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速足夠低,是否真的不用在乎他的穩(wěn)定性,?我沒怎么接觸低速,,特別是低速重載配滑動軸承的設(shè)備,今天看到這個旋回機才想起請教你這件事,。/ Y3 F2 s; x9 Z$ H
- U* a0 ?- {2 C5 x7 p2 d( M) w6 O! ?6 M這次計算讓我想起了另外一件事:年初計算一根19MW發(fā)電機轉(zhuǎn)子,。軸系采用圓瓦軸承,。當(dāng)時計算出來的失穩(wěn)轉(zhuǎn)速也過不了,。失穩(wěn)轉(zhuǎn)速2700,而運行轉(zhuǎn)速3000,,而那套發(fā)電機組的確出現(xiàn)了振動較大的問題,。后來問了下電機廠家,磨蹭了好幾個星期,,他們才說他們5萬一下的機組振動的確不太好,。往往是臨界轉(zhuǎn)速和振幅能算得準,但失穩(wěn)轉(zhuǎn)速就是算不準(應(yīng)該是前面論文里闡述的那種情況吧,?),。我問他為什么很多電機采用圓瓦,他也沒說透,。, u6 n1 W T3 Q; O
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Q2:這里就有一個問題:相似的軸系普遍采用橢圓瓦,,為什么很多電機都采用圓瓦,是習(xí)慣的問題還是別有考慮,?畢竟只要改換軸承形式,,就可以使得穩(wěn)定性滿足API標準要求。200MW機組當(dāng)年就出過軸系失穩(wěn)的問題,,后來也是通過將6瓦三油葉改成了橢圓瓦解決的,。( k( c; T4 W3 X9 A
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+ o$ g, N7 K* E& I$ j* nQQ3:海南電廠三號機出現(xiàn)過飛車事故,EPRI曾經(jīng)進行過事故分析,,有資料指出最終導(dǎo)致飛車的因素就是巨大的不平衡量導(dǎo)致動靜剮蹭,,進而誘發(fā)的飛車,軸承是一直管用的(當(dāng)然,振幅必然增大),。那么,,在API標準中軸系穩(wěn)定性要求的最小對數(shù)衰減率大于0.1,是否該理解為:標準的目的是保證軸系在目前的計算手段可以預(yù)測的線性區(qū)內(nèi)運行,,而不是真的擔(dān)心軸系一失穩(wěn)就飛車,。) j) R3 u4 y9 Z* q: r
: u' s" A# `/ f8 t- Z' bQ4:有標準里推薦了停機值,我想請教一下:設(shè)定停機值的參考依據(jù)是什么,?避免動靜剮蹭,,避免振動能量過大損壞轉(zhuǎn)子-軸承?還是其他因素?" l l+ k$ `- F. V9 r4 h
( i% r; Q+ h) Y- Z6 D ~5 \2 A因為好多問題自己都沒想清楚,,所以寫得有點亂,。謝謝998大俠指點!
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補充內(nèi)容 (2015-10-22 14:36):% C* o0 ~5 c6 D
998大俠,,不好意思哈,,我話沒說清楚。我是第一次接觸轉(zhuǎn)速這么低的軸,。由于第一次計算時發(fā)現(xiàn)穩(wěn)定性和不平衡響應(yīng)過不了關(guān),,才引出了后面的事。那個老師傅堅持認為低速重載的軸系穩(wěn)定性不是問題,,我不認同,。 |
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