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銑鍵槽短了1mm多,!原因何在?

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1#
發(fā)表于 2016-5-22 08:31:00 來自手機 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在同一批大約110多根轉軸中,,檢查發(fā)現(xiàn)有三根鍵槽短了1mm,。鍵槽是用數(shù)控銑床加工的,一次裝夾8根,。發(fā)現(xiàn)鍵槽短了,,于是我量了下軸伸長度和轉軸總長,發(fā)現(xiàn)恰巧也是短了大約1mm,!按道理程序沒編錯,,機床也沒問題,不應該出現(xiàn)問題,。
0 p- M) {4 l# j% V; M  G目前懷疑是裝夾不緊,,加工過程移動!具體原因,,還望社區(qū)大神幫忙,!

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2#
發(fā)表于 2016-5-22 08:52:19 | 只看該作者
你的對刀基準在哪里,?會不會問題出在這?9 C8 R, e0 N7 q' m# [) d
3#
 樓主| 發(fā)表于 2016-5-22 09:42:17 來自手機 | 只看該作者
00782911 發(fā)表于 2016-5-22 08:52$ A& i* z! p) {& f8 l
你的對刀基準在哪里,?會不會問題出在這,?
$ e* |0 n. `  Z3 z; G8 ^' o
對刀基準點在軸伸端面上,將八根軸往前推,,端面對齊,,然后對刀對一根。
4#
發(fā)表于 2016-5-22 09:44:31 | 只看該作者
110根3根不合格不會是程序的問題,,壓板壓的不緊移位了。

點評

同意  發(fā)表于 2016-5-25 14:27
5#
發(fā)表于 2016-5-22 09:45:23 | 只看該作者
你沒說用的雙刃刀還是三刃刀,。
6#
發(fā)表于 2016-5-22 09:49:57 | 只看該作者
工件在加工過程中的受力是相當大的,。根據(jù)樓主的裝夾方式,個人推斷原因是那三根軸裝夾不夠緊,,加工過程中發(fā)生了滑移,。
7#
發(fā)表于 2016-5-22 10:56:09 | 只看該作者
看圖片中是以軸兩端臺階做為定位,,壓板壓緊的固定方式;8 j9 w9 I6 X* y- s! [
加工分析:
0 O0 Z5 {1 u; ]3 D0 B一,,數(shù)控程序沒問題,,要變一起變,不存在少數(shù)行程突變:
7 ]3 F; \& y8 U0 M5 @$ @  P, T二,,與軸的總長也沒關系,,圖中鍵槽是不到頭的,總長變化只影響鍵槽的位置度不影響槽的長度:
$ }0 K* K$ [$ v" X! f三,,兩臺階尺寸誤差1mm,,并且定位點是在下刀方向的右臺階面上。下刀后往左一臺階面方向銑,,壓板壓力不均導致軸受力后往銑的方向  G, z; T/ M2 g, @! A  s7 h. y
竄動1mm后頂住另一定位面而產生的槽長少了1mm,;
+ h/ }- d$ c# q, |; v解決辦法:
3 D, v) S# ~& [/ r裝夾時全部軸的左臺階一定要靠住定位板。這樣銑刀往左銑才不會軸向竄動,,尺寸也能百分百保證了,;
8#
發(fā)表于 2016-5-22 11:19:12 | 只看該作者
樓主你好:
  V* y& N$ E8 k) n( j      單說說夾具吧,有幾點請教:
5 J6 t" h+ ^' r6 X8 j; _1 ]      1,、夾緊點在兩定位點的中間,,軸會發(fā)生撓曲。有結合加工要求判定是否可接收嗎,?# v2 S7 f9 [4 D$ _
      2,、以螺紋緊固產生夾持力,有無扭力的要求呢,?2 c' s3 l5 Z$ l0 [9 }8 B$ S6 S% X
      3,、請問有無考慮8根軸的夾持力的分配?軸的各段外徑都是有公差的,。( k. v! |/ t; T, A8 W
      4,、零件裝夾前,有清理夾具的工序嗎,?4 R0 q. S7 d' w$ j
      5,、該夾具沒有軸向定位的,那么對一組8跟軸在裝夾時軸向定位的工裝是怎樣的呢,?2 u  Y" r. j, c% j8 |+ g5 j) S
      以上,,謝謝!
9#
發(fā)表于 2016-5-22 11:20:46 | 只看該作者
定位是用臺階端面卡住定位的,?看圖上軸在壓不緊有向后跑的趨勢
10#
 樓主| 發(fā)表于 2016-5-22 11:33:48 來自手機 | 只看該作者
mixin0756 發(fā)表于 2016-5-22 09:447 k* U$ E, K) q* V! x
110根3根不合格不會是程序的問題,,壓板壓的不緊移位了。
) @* r( ?2 x  s; X  P
可是為什么恰好軸伸短了1mm,總長短了1mm,?這兩點比較困惑,,軸間距沒問題啊
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