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又來了,!這種機(jī)構(gòu)位移傳感器檢測不準(zhǔn)確,為什么 大家討論下

[復(fù)制鏈接]
11#
發(fā)表于 2017-6-16 08:20:35 | 只看該作者
也有可能是氣缸推力過大,,導(dǎo)致位移傳感器每次壓縮時狀態(tài)有差別,;你圖片上氣缸安裝在哪里?氣缸出力方向要跟傳感器軸心同軸,,否則也會有受力點偏差

點評

我也考慮是氣缸的問題,,我將氣缸速度調(diào)慢,將力度也調(diào)慢,,結(jié)果更不一致了,!相差更大!想要試用出力和速度都比較均勻的機(jī)構(gòu),,但是沒條件,,設(shè)備已經(jīng)在客戶那里在用了。只有這個傳感器檢測問題解決不了,。波動太大,!  發(fā)表于 2017-6-16 08:30
謝謝,氣缸裝在下部,,圖示中右側(cè)的所有零件都裝在2跟導(dǎo)軌上,,然后底部氣缸為動力!整個機(jī)構(gòu)左移的時候有限位阻擋,。  發(fā)表于 2017-6-16 08:28

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12#
發(fā)表于 2017-6-16 08:30:07 | 只看該作者
這樣裝配的結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)剛性不夠的話,汽缸一壓有0.1的變形很正常

點評

我也認(rèn)為剛性有問題  發(fā)表于 2017-6-16 09:28
13#
發(fā)表于 2017-6-16 08:57:28 | 只看該作者
信息全面點
14#
發(fā)表于 2017-6-16 09:05:26 | 只看該作者
靠什么復(fù)位呢,?怎么保證接觸產(chǎn)品部分一直處于左側(cè),?以前做的這樣的結(jié)構(gòu),傳感器國產(chǎn)的沒出現(xiàn)過那么大的誤差,!

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15#
發(fā)表于 2017-6-16 09:32:47 | 只看該作者
可以試試其它的長度檢測方式,。
  Z+ k% q! O6 ], H6 f

點評

我也建議用其他方式,最早的時候我就提出這種機(jī)構(gòu)不靠譜,,經(jīng)理(經(jīng)理設(shè)計的)說,,沒事,就是個擺設(shè),。如今設(shè)備到現(xiàn)場,,客戶問:這塊是干什么的,于是經(jīng)理硬著頭皮說,,檢長度的,。于是客戶現(xiàn)在盯著這點了,必須0.02..  發(fā)表于 2017-6-16 09:35

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風(fēng)格尚11 + 1 新思路,!

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16#
發(fā)表于 2017-6-16 10:12:18 | 只看該作者
8 @4 s6 C# A/ w' }* Y( K

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17#
發(fā)表于 2017-6-16 11:54:23 | 只看該作者
重復(fù)定位的問題,。另外盡量減少沖擊等振動對估器的影響

點評

現(xiàn)在驗證的問題 就在氣缸那里 整個機(jī)構(gòu)左移的位置偏差在0.05  發(fā)表于 2017-6-16 12:03
18#
發(fā)表于 2017-6-16 18:25:14 | 只看該作者
我來看看最終原因是什么,?
# B# {  O! D. u, h: |- b$ J
19#
發(fā)表于 2017-6-16 21:31:45 | 只看該作者
電阻式的測長機(jī)構(gòu)精度普遍偏低。
& {# p$ t& t8 g5 S建議用光柵尺,。

點評

現(xiàn)有設(shè)備無法做大的改動了,!老板的死命令!  發(fā)表于 2017-6-17 10:38
20#
發(fā)表于 2017-6-16 23:04:24 | 只看該作者
樓主可以參考下面的辦法,,試驗一下:
& L# {2 B: z+ c& N6 ]* a1.將傳感器頭部和導(dǎo)軌上的連接塊松開,,單獨測試傳感器,壓入,、彈出的變動量,,既重復(fù)定位精度。5 V; v' e4 }4 T4 i% ^: `0 A
2.將傳感器頭部和導(dǎo)軌滑塊連接一起再試,,而且要注意在復(fù)位彈簧不同行程作用下的誤差,。
- E9 N* |1 a7 {. t# J3.將氣缸掉氣,工件確認(rèn)夾緊,,手動用推動這個機(jī)構(gòu)到阻擋點,,嘗試用不同大小的力量測試,看看阻擋點的剛度,。
# K8 H& v% a/ T9 ^從傳感器一直到整個尺寸傳遞機(jī)構(gòu),,過程拆開了一點點試驗每個部分的重復(fù)定位精度,,應(yīng)該是有結(jié)論的! s" Z5 T$ S) q2 d: _% F; D( C7 |

- E. c5 {2 r+ ~: U+ P1 P個人覺得,0 e) ?3 A4 A6 J4 P
1.傳感器復(fù)位彈簧不足以克服直線導(dǎo)軌的摩擦力和慣性
5 X/ ~' p7 w4 w, w5 q2.氣缸前一定要加緩沖器,,盡量消除彈跳
4 `& S, j) T, r  @7 P7 P3.阻擋點增大剛度,,設(shè)有磨損槽,定期更換
3 F" B. F1 l* \# ]: D. ?) K2 T6 A. q  [
5 b9 y5 B$ M' M  t2 L6 @' V5 o
. B' h  ?9 L" t: O0 x1 L, k
3 a1 _3 {4 I2 _& [6 t, ~8 p/ N1 G7 {4 c6 W, z- j- m' e4 }/ i

點評

0.02~0.08  發(fā)表于 2017-6-17 10:45
我的測試方法:1,、百分表固定,,抵住檢測機(jī)構(gòu)安裝板,重復(fù)動作得到百分表跳動值在0.01~0.07 2,、百分表固定,,抵住檢測片,現(xiàn)有位移傳感器頂住的滑塊固定,,重復(fù)動作得到的百分表跳動值在0.02~0.0   發(fā)表于 2017-6-17 10:45
專業(yè),!  發(fā)表于 2017-6-17 09:20

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