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又來了,!這種機構(gòu)位移傳感器檢測不準(zhǔn)確,,為什么 大家討論下

[復(fù)制鏈接]
11#
發(fā)表于 2017-6-16 08:20:35 | 只看該作者
也有可能是氣缸推力過大,導(dǎo)致位移傳感器每次壓縮時狀態(tài)有差別,;你圖片上氣缸安裝在哪里,?氣缸出力方向要跟傳感器軸心同軸,否則也會有受力點偏差

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我也考慮是氣缸的問題,,我將氣缸速度調(diào)慢,,將力度也調(diào)慢,結(jié)果更不一致了,!相差更大,!想要試用出力和速度都比較均勻的機構(gòu),但是沒條件,,設(shè)備已經(jīng)在客戶那里在用了,。只有這個傳感器檢測問題解決不了。波動太大,!  發(fā)表于 2017-6-16 08:30
謝謝,,氣缸裝在下部,圖示中右側(cè)的所有零件都裝在2跟導(dǎo)軌上,,然后底部氣缸為動力,!整個機構(gòu)左移的時候有限位阻擋,。  發(fā)表于 2017-6-16 08:28

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12#
發(fā)表于 2017-6-16 08:30:07 | 只看該作者
這樣裝配的結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)剛性不夠的話,,汽缸一壓有0.1的變形很正常

點評

我也認為剛性有問題  發(fā)表于 2017-6-16 09:28
13#
發(fā)表于 2017-6-16 08:57:28 | 只看該作者
信息全面點
14#
發(fā)表于 2017-6-16 09:05:26 | 只看該作者
靠什么復(fù)位呢,?怎么保證接觸產(chǎn)品部分一直處于左側(cè)?以前做的這樣的結(jié)構(gòu),,傳感器國產(chǎn)的沒出現(xiàn)過那么大的誤差,!

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15#
發(fā)表于 2017-6-16 09:32:47 | 只看該作者
可以試試其它的長度檢測方式。
7 ~4 n( g# |$ L

點評

我也建議用其他方式,,最早的時候我就提出這種機構(gòu)不靠譜,,經(jīng)理(經(jīng)理設(shè)計的)說,沒事,,就是個擺設(shè),。如今設(shè)備到現(xiàn)場,客戶問:這塊是干什么的,,于是經(jīng)理硬著頭皮說,,檢長度的。于是客戶現(xiàn)在盯著這點了,,必須0.02..  發(fā)表于 2017-6-16 09:35

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16#
發(fā)表于 2017-6-16 10:12:18 | 只看該作者

) W: g" X$ E( H1 }

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17#
發(fā)表于 2017-6-16 11:54:23 | 只看該作者
重復(fù)定位的問題。另外盡量減少沖擊等振動對估器的影響

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現(xiàn)在驗證的問題 就在氣缸那里 整個機構(gòu)左移的位置偏差在0.05  發(fā)表于 2017-6-16 12:03
18#
發(fā)表于 2017-6-16 18:25:14 | 只看該作者
我來看看最終原因是什么?
" W7 V* ]; l& @# T
19#
發(fā)表于 2017-6-16 21:31:45 | 只看該作者
電阻式的測長機構(gòu)精度普遍偏低,。- T. s- j6 \! {* N7 g
建議用光柵尺,。

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現(xiàn)有設(shè)備無法做大的改動了!老板的死命令,!  發(fā)表于 2017-6-17 10:38
20#
發(fā)表于 2017-6-16 23:04:24 | 只看該作者
樓主可以參考下面的辦法,,試驗一下:
' g. G) j- N" U+ D2 F1.將傳感器頭部和導(dǎo)軌上的連接塊松開,單獨測試傳感器,,壓入,、彈出的變動量,既重復(fù)定位精度,。" u& c/ s# ^5 v+ Y6 D8 a
2.將傳感器頭部和導(dǎo)軌滑塊連接一起再試,,而且要注意在復(fù)位彈簧不同行程作用下的誤差,。( S# v% U) j+ w7 O' h8 D5 ^$ M* E% m
3.將氣缸掉氣,工件確認夾緊,,手動用推動這個機構(gòu)到阻擋點,,嘗試用不同大小的力量測試,看看阻擋點的剛度,。
  o8 x/ E* b+ e& a0 i從傳感器一直到整個尺寸傳遞機構(gòu),,過程拆開了一點點試驗每個部分的重復(fù)定位精度,應(yīng)該是有結(jié)論的
8 N9 z8 C0 d. }7 U5 |
1 B" r' x; m" i+ O0 P5 g個人覺得,,
& D% y! T7 J% l8 ?1.傳感器復(fù)位彈簧不足以克服直線導(dǎo)軌的摩擦力和慣性4 ^( J; q- T5 K/ F3 K; p
2.氣缸前一定要加緩沖器,,盡量消除彈跳
( P. E: R8 c" r) C; m3.阻擋點增大剛度,設(shè)有磨損槽,,定期更換( u! T; L- h# O7 N( @9 U
& R0 q. t8 k3 f, U, b2 W/ m

4 f& k( N" J% C3 |0 q3 n/ \$ a* r* e% r
6 w4 N4 S- R2 U% c

點評

0.02~0.08  發(fā)表于 2017-6-17 10:45
我的測試方法:1,、百分表固定,,抵住檢測機構(gòu)安裝板,,重復(fù)動作得到百分表跳動值在0.01~0.07 2、百分表固定,,抵住檢測片,,現(xiàn)有位移傳感器頂住的滑塊固定,重復(fù)動作得到的百分表跳動值在0.02~0.0   發(fā)表于 2017-6-17 10:45
專業(yè),!  發(fā)表于 2017-6-17 09:20

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