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標(biāo)題: 合金堆焊,表面合金部分鐵含量過高---請教 [打印本頁]

作者: tsp0650    時間: 2007-11-17 14:40
標(biāo)題: 合金堆焊,,表面合金部分鐵含量過高---請教
我公司制作閥門硬密封閥座的過程中,,需要在20#或者A105等材質(zhì)的母體上堆焊CoCr MONEL等合金粉末,由等離子焊機(jī)完成,,但最近在深度檢測中發(fā)現(xiàn)一個問題,,就是焊接之后底部母體材料熔化與焊材對流,,造成焊接完成后表面合金部分鐵含量過高,,要求是10%以下,,但實際上經(jīng)常有20%左右,但熔化程度不夠會造成合金內(nèi)部有氣孔等現(xiàn)象,,求高手闡述下此中的合理方法,,謝謝
作者: 皖鄉(xiāng)    時間: 2007-11-17 15:36
這種焊接方法我沒有接觸過,不過,,按照你所說的情況我可以提幾點看法,。
  q. x4 l9 i+ x  v我認(rèn)為既然你那個地方焊過以后的Fe含量增加了,說明你的焊接熔深比較深,。1,,是不是合金粉末厚度小了,就是焊接電流大了,,所以才造成熔深太深,。' N& N) s& {& G8 `0 _& X
2,你的焊接速度可能慢了點,,造成冶金反應(yīng)的時間較長,,熔池對流的時間也較長,使焊縫金屬與母材混合更充分,。
9 a7 V5 U0 Z, {$ G# M如有不妥之處還請多多批評指正,。
作者: tsp0650    時間: 2007-11-17 15:47
首先,謝謝樓上的解答8 v: S7 J& x! E+ O+ d
我這里再補(bǔ)充幾點,,合金粉末堆焊厚度是很小,,大概只有3-4毫米,圖紙要求是≥1.9mm,,堆焊后再次金加工達(dá)到2.5左右的厚度,,但這樣的合金價格是20#的一百多倍,是F316的十多倍,,為了成本控制不大可能加高厚度: Y* Z8 ?$ \' _% e. H0 ]0 ~1 Z
第二點,,焊接速度過慢,這個我公司采用的方法是兩次堆焊,,就是在堆焊后再次在合金面上進(jìn)行堆焊,,如果焊得慢,冷卻掉的話,,會造成合金面開裂,,所以基本上焊機(jī)轉(zhuǎn)臺速度是均勻的,若探傷沒有裂紋,,基本上就不會太慢
作者: tsp0650    時間: 2007-11-21 08:24
自己頂一頂,,不要沉掉,,最近試了幾個monel的樣品,結(jié)果還是鐵含量過高,,有知道的朋友請幫忙一下
作者: 皖鄉(xiāng)    時間: 2007-11-21 09:08
這種材料的鑄件,,我們是做過。我們對于這種產(chǎn)品的返修用的是氬弧焊,。4 W7 @' o7 e4 l: _. L3 D
你想過用氬弧焊接嗎,?
作者: 黃河湃    時間: 2007-11-24 16:51
這個我不太清楚,幫助頂起來,!
作者: tsp0650    時間: 2007-11-26 13:32
氬弧焊我們也在用,,但效率比較低,而且容易造成硬度不均勻,,這個是比較討厭的,,而且氣孔和夾渣的機(jī)率也大,平時也在用
作者: 西北方    時間: 2007-12-7 20:51
建議跟供應(yīng)合金粉末的廠家聯(lián)系一下,,看他們的粉末成分是在哪種工藝條件下檢測的,。
作者: 皖鄉(xiāng)    時間: 2007-12-8 09:44
標(biāo)題: 回復(fù) 7# 的帖子
氬弧焊焊后硬度不均勻,我們是沒有成功解決,;但是對于氣孔和夾渣我認(rèn)為是可以避免的,。




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