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本帖最后由 freebooter_13 于 2018-10-13 14:10 編輯 * o7 i3 l9 o- V$ b% H, W9 ^5 F
9 a9 Q4 n8 A5 V( v' ~- ]7 r3 Z這是我前段時間遇到的問題,,已經(jīng)解決了,,是個很容易被忽略的小問題引起的,。個人覺得是個不錯的案例,,發(fā)上來大家一起學(xué)習(xí)討論。
6 [/ I/ W1 n- Q& o# |" o9 f8 X問題如下:注塑機在熔膠時出現(xiàn)螺桿后退非常慢,。
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: l3 S: v4 ~# n5 k, i事情如下
( w* z/ A8 |* J這個是公司新設(shè)計的一臺機器,,在調(diào)試的過程中發(fā)現(xiàn)熔膠時螺桿后退很慢,即熔膠率很低,,100mm的螺桿熔膠率只有30多克每秒,,轉(zhuǎn)速80多轉(zhuǎn)每分種。這很不正常,,怎么說也得有一兩百克每秒才對,。我之前做過一段時間的螺桿設(shè)計,項目負責人懷疑螺桿的問題就找我?guī)兔σ黄鹋挪�,。由于這個項目不是我的項目,,我也沒有參與進去,,所以前期他們做了什么,排查了什么我也不知道,。他們跟我大概說了情況后我開始問他們一些我感興趣的問題,。% w. @( ^0 p- L6 c- p7 A& b7 B
1、背壓多大,?有沒有不用背壓去試! @$ g, U7 c' m4 T, c
回答:不用背壓試過,,情況一樣,。( f( C; P; Q7 g3 _ Z9 p4 r
我想:背壓高了會導(dǎo)致熔膠率低,,螺桿退得慢。但是他們試過無背壓,,暫時排除背壓問題,。" t0 M7 a5 ~) ^1 X9 d# u
2、熔膠壓力多少?()
W0 b/ w' R0 u2 M. N$ t回答:30多公斤,。: l: J6 n# B+ i9 b f4 J2 [
我想:熔膠壓力直接反應(yīng)螺桿的做功情況�,,F(xiàn)在熔膠壓力這么低(一般都會有70-80公斤),可以初步判斷螺桿吃料有問題,,螺桿打滑,。: v+ R0 X' c% T( O! z
3、熔膠轉(zhuǎn)速高低試過沒,,熔膠壓力分別多少,?
: q5 ~ F% z5 z0 H% u+ X回答:都試過,沒留意壓力,。3 z' J; e8 ?, u* O) C/ E
我想:想再確認螺桿是否打滑,。$ ]0 r/ b& Y- v
4、料筒溫度多少,?有沒有溫升現(xiàn)象,?7 @, j0 {0 g; W' i5 M. Y, g: H
回答:溫度280-300度都試過,下料口溫度高低都試過,,但是沒什么效果,。溫升沒留意。
( Q4 v) Q8 R( l- t7 r5 _" D$ N我想:看看螺桿打滑的原因,。+ Z- ^8 f3 _+ P2 @% B
5,、料筒下料口的膠料是什么情況,是不是在涌動,?$ w, k0 F& `9 F$ m8 `2 x4 e
回答:應(yīng)該沒有涌動,。我們看過螺桿沒有包膠。
/ K" [# J1 J# [/ [- A. }我想:料筒下料口如果設(shè)計不合理會影響下料,,但是這么大的螺桿情況應(yīng)該很少,。" B2 W% L0 B- k) n" P& Z
6,、螺桿料筒圖紙有嗎?能給我看看嗎,?2 ]) S( r$ z" X8 }+ R
回答:沒有,,這是供用商設(shè)計的。
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( g Y. |0 H" O7 ]上面的提問得到的信息,,信息有點亂,,我有些懷疑信息的真實性,或者一些細節(jié)是他們沒有留意,。
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接下來我先從供應(yīng)商那里調(diào)來圖紙,,發(fā)現(xiàn)螺桿與料筒的間隙給得有點大,特別是下料段,,間隙都給到0.6-0.8了,,而且下料段的長度有點短。讓我初步懷疑可能反膠導(dǎo)至螺桿打滑,,現(xiàn)場還發(fā)現(xiàn)料筒中后段的溫度有溫升,,更證明我的懷疑是對的。但是我有點想不通的就是怎么反膠,,這么大的螺桿在沒有背壓的情況下怎么也不會退這么慢,。這讓我再次想起螺桿的后退阻力大。我就問調(diào)試的同事,。7 h7 l- c/ Q p/ i; U* l, G
1,、你們剛?cè)勰z時下料快不快?/ O: |1 o% F* {0 L3 d$ I1 }
回答:一樣很慢,。' d. Q0 Q- `* C7 Z# D( \% X
我想:這個不可能,,有可能他們沒有理解我的問題,我重新問,。+ [, R% M4 l& _8 ^
2,、機器剛開始熔膠,料筒里面還沒有膠料,,即第一次熔膠,。0 A% S! b* e- Y% K% S9 I. P9 v7 V: ]
回答:沒留意。
: p% B& k, F& e另外一個同事說:挺快的,,一包料下去很快就沒了,。
3 k- g: }9 }6 e* ~5 R T我想:這就合理了。3 B+ B3 N8 ^( A n6 ^, C9 A6 N5 q
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我讓同事強制給液壓封嘴的閥給電讓其一直強制打開,,然后熔膠,,發(fā)現(xiàn)射咀在冒膠,膠量也挺多的,,熔膠壓力也一下起來到120公斤了,。這很明顯是螺桿后退阻力大了的原因?qū)е恋�,。我再強調(diào)背壓是多少?調(diào)試的同事說我都將閥的插頭都拔掉了,,肯定沒有背壓,。我覺得有問題,自己跑去機器后面看著閥插頭確實拔掉,。這是6通徑的比例溢流閥+25通徑的插裝閥組成的比例壓力,,是個很成熟的方案。我再看射膠缸的壓力表,,確實為零,。這個就想不懂了,難道是機械的阻力,?我讓同事做射膠動作,,想看看這個阻力是多大,。壓力表一直為零,,直到射膠到底(油缸到底)表壓才50多公斤,我再問同事射膠壓力設(shè)置多少,,他說175公斤,。不正常,我問壓力表會不會接錯油口,?在旁邊的項目負責人好像想起什么似的,,立即叫人換了個壓力表。) A. l2 m, y" ]! A+ l( @6 \ T9 x
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換了壓力表后重新打射膠動作,,壓力表起步時有50多公斤,,到底時有150多公斤。再試熔膠,,表壓有55公斤,。可以證明之前的壓力表是壞的,,是背壓高導(dǎo)致熔膠慢,。但為什么會背壓高呢,明明比例閥的插頭都拔了,。我問裝這個油路板的同事,,插裝閥蓋板上的節(jié)流子裝了沒?同事說蓋板上都沒有螺紋孔,,我怎么裝,。項目負責人讓他拆下蓋板手動攻牙和裝上節(jié)流子。
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: X) m$ Y3 q& ]; u- z蓋板重新裝好后熔膠,,一切正常,。
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p: Z0 \: n5 o8 B總結(jié):其實問題就是比例背壓蓋板上的節(jié)流子沒有裝,,比例背壓的先導(dǎo)油流量過大(比例溢流閥的過油量為1L/min),有55公斤的壓降,,使得射膠油缸有55公斤的背壓,,而且螺桿與料筒的間隙偏大,下料段長度偏短,,出現(xiàn)反膠,,溫升,螺桿包膠打滑,。1 j/ J: f3 D8 v
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一個小小的節(jié)流子沒有裝,,浪費了兩天一夜的時間。項目的同事本可以很快排查出問題,,但一個沒有核對過的壞壓力表誤導(dǎo)了他們,。
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