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發(fā)表于 2008-9-22 11:19:48
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3.3.3 減輕鉗板組件的重量
7 F4 `. ] ?* a- S鉗板組件的重量越輕,其慣性力越小,,由此可減小鉗板高速時(shí)的沖擊力,,有利于減輕振動(dòng)和降低噪聲。幾種精梳機(jī)的鉗板組件質(zhì)量比較見表8,。由此可知:A201C 型精梳機(jī)的鉗板組件的重量為FA266型精梳機(jī)的5.4倍,,其原因是FA266型精梳機(jī)的鉗板組件結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,且主要機(jī)件采用了輕質(zhì)合金,,從而大大減輕了其重量,。由于A201系列精梳機(jī)鉗板組件復(fù)雜、零件個(gè)數(shù)多,,將全部機(jī)件改用輕質(zhì)合金,,改造費(fèi)用太高;若有重點(diǎn)地選擇若干重量大的機(jī)件采用輕質(zhì)合金,,可取得較好的效果,。例如,,將下鉗板座,、下?lián)u架、上搖架改用鋁合金材料,,每套鉗板組件可減輕4.4 kg,;改造后機(jī)器的振動(dòng)和噪聲明顯降低,噪聲的測(cè)試結(jié)果見表9[10>,。! n O1 v4 U* Z7 G! s# z, R& _2 E+ S
/ x% o) j" h+ j6 S6 C! _, _表8 精梳機(jī)的鉗板組件質(zhì)量比較
6 E, R- f1 e9 i1 n- [3 w: G- h* z& h, Z
0 d8 i2 n- m1 ~- q/ D; t0 N# v表9 A201C精梳機(jī)改造前后噪聲測(cè)試結(jié)果
2 D7 }6 i/ J2 O. C% f
* X* f7 ?$ g( f1 [8 u# ~3.3.4 改進(jìn)鉗板的鉗唇結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
7 s3 Y; C4 e1 [2 G4 |) M+ D在鉗唇結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方面,,應(yīng)吸取FA266型精梳機(jī)鉗唇結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)思想及加工制造技術(shù),變一點(diǎn)握持為兩點(diǎn)握持,,提高加工質(zhì)量和制造精度,,以改善鉗板對(duì)棉叢的鉗持效果。另外,,盡可能減短上,、下鉗唇對(duì)棉層的握持長(zhǎng)度(即為“死隙”長(zhǎng)度),,以增大鉗口外棉叢的梳理長(zhǎng)度,提高梳理效果,。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,,將A201C型精梳機(jī)的上鉗板鉗唇減短1.4mm,精梳條的棉結(jié)雜質(zhì)總數(shù)可減少12.5%~14.8%[11>,,效果明顯,。
0 ^0 z4 {! B5 j2 S( x3.3.5 增加后退給棉機(jī)構(gòu)2 V& |* J8 {+ v% b+ {, v) p$ M R* i
采用后退給棉是提高梳理效果和成紗質(zhì)量的重要手段,因此,,在現(xiàn)代精梳機(jī)上都配備了前進(jìn)與后退兩種給棉機(jī)構(gòu),。在其他條件相同的情況下,采用后退給棉,,可增加鉗板鉗口外棉叢的受梳長(zhǎng)度,,使棉叢的重復(fù)梳理次數(shù)增加;另一方面,,還可使精梳落棉率增加,,從而使精梳條中的棉結(jié)雜質(zhì)及短絨含量減少。不同給棉方式的落棉隔距,、精梳落棉率,、精梳條的棉結(jié)雜質(zhì)粒數(shù)的試驗(yàn)結(jié)果見表10[4>。由此可知:采用后退給棉與前進(jìn)給棉相比,,精梳落棉率增加4.7%~20.9%,,棉結(jié)雜質(zhì)總數(shù)減少13%~40%。因此采用后退給棉是紡制高檔精梳紗的必備手段,。
/ G8 l2 d$ \* _7 N( c" R S& S- F3 D- ~' r
, s/ V+ c! y! I+ i表10 不同給棉方式的梳棉質(zhì)量比較
" {$ l, A# w; z$ ~; s/ P2 I+ y, `! f" a# c5 K; A
* R: n: a/ m1 P4 E: Y6 X
" z* w- G" C9 K" p( r8 b0 M$ Q/ F4 H1 N4 @4 T
3.3.6 改進(jìn)分離羅拉傳動(dòng)機(jī)構(gòu)
7 ~( i$ q7 E) K* I b: D+ k- x分離羅拉傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的改造應(yīng)考慮以下三個(gè)方面:
; J0 d$ y0 ^! W+ [( A8 W* _- }2 ?(1)差動(dòng)齒輪與分離齒輪應(yīng)由原來(lái)的內(nèi)差動(dòng)改為外差動(dòng)方式,,既可減輕齒輪的沖擊和傳動(dòng)噪聲,又可減少分離齒輪與差動(dòng)齒輪的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量,;實(shí)踐表明:改后分離齒輪的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量可減少52%,,差動(dòng)齒輪的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量可減少35.3%[12>。& @1 l. k5 K7 L
(2)優(yōu)化平面連桿機(jī)構(gòu)的尺寸,,以使分離羅拉運(yùn)動(dòng)的最大角加速和慣性力矩最小,,有利于提高精梳機(jī)的車速。1 r# l% z/ U1 P* j! p8 w
(3) 減小分離羅拉的有效輸出長(zhǎng)度,,以增大棉網(wǎng)的接合長(zhǎng)度與接合率,、提高棉網(wǎng)的接合質(zhì)量與精梳條的條干質(zhì)量,防止精梳機(jī)高速時(shí)棉網(wǎng)破邊破洞現(xiàn)象的發(fā)生,。建議分離羅拉的有效輸出長(zhǎng)度控制在32 mm~34 mm為宜,;如果過(guò)小,分離羅拉輸出的棉網(wǎng)過(guò)厚,會(huì)使?fàn)可煅b置的牽伸負(fù)擔(dān)過(guò)重,。
2 E$ E, |1 _, g+ z3.3.7 車面條由原來(lái)的三并一改為六并一3 ^9 o: C' `! P0 N4 z
車面條改為六并一是提高精梳條條干水平,、降低精梳條重量不勻率的有效途徑。設(shè)C0為精梳條并合前的不勻率,,C為并合后精梳條的不勻率,,n為并合根數(shù),根據(jù)并合理論則有:2 s9 I0 ` S( I' Q! S
' X0 O i3 p& J" I. U1 ?# o j
9 I4 X) k2 q/ t" ]0 z/ u②$ l; q$ d& c, j5 ^' W5 E) u5 ^9 p
又設(shè)C1為三根條子并合時(shí)的不勻率,,C2為六根條子并合時(shí)的不勻率,,則由②式得采用六根棉條并合不勻率降低百分率為: f$ y' d4 a% ^5 ]2 s, G
& |1 j+ J0 T3 @: }+ R, n- e( {5 R1 j
由此可知:采用六并一時(shí)精梳條的不勻率比三并一時(shí)降低了29%。因此采用六并一時(shí),,對(duì)降低精梳條的條干CV值和重量不勻率有顯著效果,。 p9 p4 n+ U' s) S( q
3.3.8 改進(jìn)牽伸裝置8 l5 ?: F6 L$ y5 V# X0 k, a
A201 系列精梳機(jī)的牽伸裝置是兩上兩下簡(jiǎn)單羅拉牽伸,如果牽伸倍數(shù)過(guò)大,,會(huì)使精梳條條干惡化,,因此此種牽伸裝置只適宜在牽伸倍數(shù)較小及低速下使用。當(dāng)精梳機(jī)的車面條采用六并一及分離羅拉的有效輸出長(zhǎng)度縮小后,,牽伸倍數(shù)將會(huì)成倍增加,,必須對(duì)原牽伸裝置進(jìn)行改造。建議牽伸裝置采用三上四下或二上三下曲線牽伸,。 A201系列精梳機(jī)鉗板擺動(dòng)采用下支點(diǎn)式,,梳理隔距大;將其改造成為中支點(diǎn)擺動(dòng)式需改動(dòng)精梳機(jī)的總體設(shè)計(jì),,難度太大,,可不作為改造內(nèi)容。+ O8 Z% |/ ?( c: Z) o R
3.4 不同機(jī)型的改造內(nèi)容
1 P) V8 s: A7 ]( Z; W% l由于A20l B(C,、D)型精梳機(jī)結(jié)構(gòu)不同,,因此改造內(nèi)容應(yīng)有所區(qū)別,三種不同精梳機(jī)的改造類型見表11,。+ ~# l) `7 M" |$ A5 L
+ t5 |5 p* ~9 g, @. i/ e# ^& v4.1 FA261型精梳機(jī)存在的問題2 S& u0 o. D% p9 U8 w2 R7 l, j
FA261型精梳機(jī)是我國(guó)在吸收消化E7/5型精梳機(jī)基礎(chǔ)上研制的,,工藝速度在250鉗次/min。隨著精梳工藝技術(shù)的不斷創(chuàng)新與發(fā)展,,F(xiàn)A261型精梳機(jī)與當(dāng)前新型精梳機(jī)相比,,存在以下問題:
% ~8 t8 V4 u; A) k8 B! m+ g3 r(1)在鉗板傳動(dòng)部分,,由于曲柄半徑及鉗板組件的質(zhì)量較大,,精梳機(jī)高速運(yùn)動(dòng)時(shí)鉗板組件的沖擊力大,振動(dòng)與噪聲高,;! u+ A" V( C9 G& ?6 B+ x1 G
(2)分離羅拉的有效輸出長(zhǎng)度及分離羅拉運(yùn)動(dòng)的角加速度較大,;
1 P; V! V/ K0 B: p* ^0 x! M(3)當(dāng)纖維長(zhǎng)度發(fā)生變化而調(diào)整錫林定位時(shí),鉗板鉗口的開啟定時(shí)無(wú)法調(diào)整;另外,,當(dāng)落棉隔距過(guò)大(如超過(guò)8分度)時(shí),,會(huì)出現(xiàn)不給棉現(xiàn)象[7>,使機(jī)器的適紡性受到限制,;
7 G' D; q8 i/ H9 e/ z(4)牽伸裝置后區(qū)牽伸倍數(shù)與后區(qū)牽伸隔距不能隨喂入條子的定時(shí)及纖維長(zhǎng)度調(diào)整,,紡紗適應(yīng)性差[13>。: D3 ]7 f, b% e6 n# U7 z) s; E/ K
表11 A201B(C,、D)型精梳機(jī)技術(shù)改造的內(nèi)容
* h1 o9 @& B3 Z* k' K; t( Y* {2 Q, B. B. F
7 p# j' v" j" R. a$ L
4.2 技術(shù)改造的目標(biāo)
* u. t. u; ~0 UFA261型精梳機(jī)經(jīng)技術(shù)改造后,,達(dá)到以下目標(biāo):* B+ D+ Q0 b& V7 o9 k
(1)車速提高30鉗次/min~50鉗次/min,產(chǎn)量提高12%~20%,;7 x( x4 t# ~! Y- z
(2)精梳機(jī)的振動(dòng)和噪聲有所降低,,紡紗質(zhì)量有所提高;& R. D3 B2 J% @# b) o7 \- b! f) V
(3)機(jī)器的適紡性增強(qiáng),。
& R: u8 L: `7 ]4 ^! ]$ t4.3 技術(shù)改造的措施/ M# E1 Y8 y4 w5 K
4.3.1 更換鉗板傳動(dòng)部分的曲柄機(jī)構(gòu)[14,,15>
. k/ w1 y; D" |' b2 A將鉗板傳動(dòng)部分的曲柄半徑由77.5 mm減為70 mm,以減小鉗板擺軸,、鉗板組件運(yùn)動(dòng)的角加速度,,減輕高速時(shí)的振動(dòng)和噪聲。根據(jù)計(jì)算當(dāng)曲柄半徑由77.5 mm減為70 mm時(shí),,鉗板擺軸的最大角加速度降低24%,、鉗板在水平方向上的最大加速度降低20.4%;還可增大錫林對(duì)棉叢的梳理時(shí)及分離接合工作時(shí)間[3>,。
. q3 _( G$ u! ^+ X0 @% a/ \5 E7 X4.3.2 更換鉗板機(jī)構(gòu)機(jī)件[14,,15>) E, D. t, X# ^* e5 h
例如,后退給棉機(jī)構(gòu)由內(nèi)棘輪式改為由外棘輪直接傳動(dòng)給棉羅拉,,以簡(jiǎn)化機(jī)構(gòu),、減輕鉗板組件的重量;再如,,在保證鉗板強(qiáng)度的情況下,,減輕上、下鉗板的厚度,,以減輕鉗板組件的重量,。在進(jìn)行此項(xiàng)改造時(shí),可采用FA266型精梳機(jī)的成熟技術(shù),,使鉗板組件的重量由原來(lái)的4.3 kg減小到3kg,。
9 Z9 v8 e& m* e4.3.3 增加鉗板開口定時(shí)調(diào)整裝置
% {/ ^2 g ?5 C. _' @當(dāng)纖維長(zhǎng)度、給棉方式及落棉刻度改變后,,能進(jìn)行鉗板開啟定時(shí)的調(diào)整,,以增強(qiáng)適應(yīng)性,。瑞士立達(dá)公司的E61型、E62型精梳機(jī)已對(duì)此作了改進(jìn)[16>,。& k$ a. ], Q: g9 p0 K
4.3.4 縮短分離羅拉的有效輸出長(zhǎng)度9 f/ I4 _8 f N2 E
縮短分離羅拉的有效輸出長(zhǎng)度,,一方面可增大棉網(wǎng)的接合長(zhǎng)度,提高接合率,,防止棉網(wǎng)破邊,、破洞現(xiàn)象的發(fā)生;另一方面還可減少分離羅拉的運(yùn)動(dòng)量及分離羅拉的最大角加速度,。瑞士立達(dá)的E61型,、E62型精梳機(jī),分離羅拉的有效輸出長(zhǎng)度由原來(lái)E60H型的31.71 mm減為26.48mm[16>,,降低了16.5%,。
" v. g. W1 K M4.3.5 優(yōu)化分離羅拉傳動(dòng)機(jī)構(gòu)連桿部分的尺寸優(yōu)化分離羅拉平面連桿機(jī)構(gòu)的尺寸,使連桿機(jī)構(gòu)滿足工藝要求的同時(shí),,使分離羅拉運(yùn)動(dòng)加速度最小,,以減小分離羅拉運(yùn)動(dòng)的慣性力矩。
5 m* r. p' m9 p* W' ^% N$ B4 Q表12 不同機(jī)型的的改造內(nèi)容% M {! P& x' |' G. a
8 Y) i2 o4 A' K O+ e! `4 @ Y+ K
1 J, W" Q2 q4 O1 r2 `; u5 D) `/ v; ?. K# y' l% e& O5 \
4.3.6 改造牽伸機(jī)構(gòu)
; ^3 G" h; u, B, I6 z與FA266型精梳機(jī)一樣,,牽伸機(jī)構(gòu)的后區(qū)牽伸倍數(shù)可設(shè)置大,、中、小三種,,以適應(yīng)精梳條的不同定量及不同牽伸的要求,;另外,后區(qū)羅拉握持距設(shè)為可調(diào)式,,以滿足紡不長(zhǎng)度纖維的需要,,提高紡紗適應(yīng)性。. u9 i+ ^$ C1 A. s8 s3 d
4.4 不同精梳機(jī)的改造內(nèi)容
! k" A' F, B) j$ ^, e- w不同機(jī)型的改造內(nèi)容見表12,。對(duì)于E7/5型,、E7/5A型、FA254型,、FA26lA型,、FA26l/ZF型可按FA261型精梳機(jī)的模式進(jìn)行改造;對(duì)于FA266型精梳機(jī)可按E7/6的改造方式進(jìn)行,。
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