(接機械工程師的我這些年踩過的坑---第3篇中)
?' j3 h i) ~7 X" d. v. M2018年11月3號,,所有零部件均備齊,,總裝開始,。比原計劃推遲了2個月(砂輪箱搞的),。而裝配又花費了比計劃長一倍的時間才完成,。主要因為沒在電腦里將全部零件先組裝一遍,,導致裝配時有干涉情況。于是邊裝邊改,,直到年底,。
' }7 B" S& `) N" L. @在總裝完畢后的接電調試期間,老總巡視車間詢問進展,。整個研制期間,,他共催我兩次。都很藝術,,方式委婉,。老總年青時在磨床大廠里歷練多年。對待人和事的判斷相當了得,�,?赡芸次以诳傃b結束后,,因長期加班,,有些疲憊,加上天寒夜早,,加班減少,。他以慰問辛勞肯定成績切入,并詢問是否需要外請專家?guī)兔Γǹ傃b后的調試主要由我獨自摸索),,最后暗示我再加把勁,,爭取在春節(jié)前結束戰(zhàn)斗。現在想來似乎是覺察了19年的嚴峻形勢和危機,。 5 b3 q( `2 f) }. I+ Z% s+ N
老總的意思我的明白,。我答應該不久就能搞定。(這話說的快成笑話了,,慚愧�,。K牧伺奈业募�,,詢問了我的家庭有沒有困難后就離開了,。(實際可能想問我家里有沒有扯我后腿的)。
( {. r! q# S2 I3 k/ v當初的試磨結果還OK(接近了圖紙要求),。若拿常規(guī)磨床標準看,,早過關了�,?删嚯x目標精度還有差距,。從尺寸誤差5微米提高到3微米,從粗糙度Ra0.2提高到Ra0.1,,表面上看,,相差毫厘,實則千里之遙。 $ N( T8 a2 f k9 r1 ]; G7 @( h( r
眾所周知,,數控端面外圓磨床通常有兩種結構形式,。一種是直進式,調斜磨頭,,沿著垂直工件軸線的方向進給,。一種是斜進式,磨頭沿著傾斜工件軸線進給,。兩者各有利弊,。前者控制簡單,但剛性略差,,用起來也有局限性,。我們采用的是斜進式,剛性強,,但控制復雜,,砂輪端面的修整需要兩軸擬合完成。這綜合考驗了砂輪箱,,導軌,,絲杠,系統控制等多方面精度,。而初步顯示的結果主要是砂輪修整的不理想,。小組開會討論,大家都沒有懷疑是砂輪箱的問題,。初步判斷是導軌爬行和兩個坐標軸擬合不好的緣故,。爬行的問題很快得到驗證,但奇怪的是只有工作臺方向爬,,砂輪進給軸則非常好,。兩個方向的導軌都采用進口貼塑,但效果差距巨大,。這是咋搞的,?往往找出原因是最難的。太多的因素要排查,。幾番折騰后發(fā)現不是導軌刮研的問題,,(實際導軌刮研的非常好,一米長度用光學準直儀測量,,誤差不超2微),。后來更換了導軌油,改善了但還有,。之后懷疑過絲杠,,系統,。這就回到前面說的減低配置,雖然看似降低投資風險,,但會導致研發(fā)進展放慢,,成本和風險都上升。
/ q8 m {+ L) Z3 i懷疑導致巨大的浪費,。懷疑自我乃國人的通病,。如果開始就用西門子的系統,THK的絲杠,,SKF的軸承等等,,成本會飆升,但會把問題簡化很多,。從時間成本上講,,我會傾向前期多投入。大家是否認同,? 2 A. S5 I) \9 S' t8 `! F) z/ G+ C
限于篇幅和時間,,不再將研制過程一一贅述。 日后,,將抽空把這次研制的收獲仔細整理,,分成幾個小的主題與大家探討,。相信在減低振動,、導軌爬行、修整砂輪,、系統調試,、編程、熱變形控制等方面都有很多可談之處,。
/ V i5 Q- B4 V: K. K0 } e4 e把過往的日志一回顧,,就發(fā)現這個項目之所以慢,之所以屢屢受挫,,原因(不少于10個)最主要有三個,。 & h2 G7 f9 C9 H' U8 F
第一:研發(fā)立項時,自不量力,,沒有充分估計研發(fā)的難度,。一般講,對于小型研發(fā)團隊,,不能有超過20%的新東西(包括之前沒有用過的儀器部件等),。否則就會如前面講的,步子太大,,就會扯蛋,。10%是個合適的比例,。 - }, r# ~. ]* _
第二:犯了想當然的錯誤。真大意了,,自己沒有認真檢查關鍵零部件的細節(jié),。導致我們不停的拆了裝,裝了不行又拆,。記錄一共拆裝了14次砂輪箱,,一度讓我懷疑自己改錯了方案,最后發(fā)現錯不在設計,,而在砂輪主軸的一個細節(jié)的磨加工上,。(我不能埋怨隊友,根本講是我忽視了零件的細節(jié)檢測而埋了雷),。
( |( i! ?) w g' h& ]第三:畫蛇添足自添堵,。把復雜的搞簡單,是本事,。把簡單搞復雜,,是作孽!盲目自信,,改了砂輪箱設計,,增加了工藝難度。裝配后又沒有單獨測試,,提早發(fā)覺問題,。直接導致整個機床從導軌,砂輪箱,,冷卻系統,,潤滑系統,控制系統,,傳動系統,,一直到液壓系統,我們都平均拆裝了兩三遍以上,。從開始的自信發(fā)展到了懷疑一切,,耽誤了很多時間。 $ D. C6 p0 S; s1 {- p1 }6 R; r
難,,真的好難,,不難才怪。感覺就像是一個小學生(五六年級)硬要去解決初高中問題,,確實勉為其難,。幸好我的兩個習慣幫助了我。一個是愛鉆研,,不懂就問,,問自己,,問他人(這方面團隊成員都給過我啟發(fā)和幫助),問前輩(指查閱資料),,思考后做個初步判斷,,后期去試驗驗證。另一個是有總結反思的習慣,。常備三個小本,。一個記日記。今天做了啥,。一個本記收獲,。經驗、技能,、知識等方面,,包括悟出的哲理。還有一個草繪本,,寫寫畫畫一些異想天開的想法,。一般,我下班前寫工作總結和收獲,。睡前寫日記,。起床后就愛胡思亂想寫寫畫畫。
! [" T6 m6 N5 `. p8 k: A0 j9 G. L這兩個習慣幫我看到研制期間的進步,,雖然緩慢,,但在積累,使得我能帶領團隊堅持到最后,。沒經歷過的想象不到,,那段在坑里的歲月是怎樣的煎熬,。全廠上下都看著你,,一次次實驗,一次次失敗,,結果時好時壞,,不可預測。一個個月的拖延,,老總終于沉不住氣了,。 ; e5 r- V$ h, v& u. x2 Q/ ^, L+ Q- {
記得第二次催我是項目進行快一年了。外部形勢壓力陡增,,影響了整個行業(yè),。手頭訂單殆盡,而項目進展的像個烏龜,。當時,,經過長時間的的改進,,磨床的精度可以滿足客戶圖紙的要求,老總希望趕緊收尾,,不惜以低價格出手,。而我拒絕了。半途而廢我可不干,。他跟我兜了底,,如果不賣,不久就要彈盡糧絕,。我沒說話,。我后來去了他的辦公室,我們談了多久記不清了,,但他不停的抽煙,,(差點沒把我熏暈)煙缸里滿是煙頭。談判進入了僵局,。
% y P0 @" Q! N) ~! S6 F4 e顯然,,他了解我的個性。三天后做出了一個讓步,。他懇請我先暫停一下,,先將一個再談的項目拿下。這是個柴油發(fā)動機油嘴專機改造的項目,。其實就是要解決一個在線測量油嘴孔深,,根據孔深來確定端面磨削量的問題。經調查,,這種量儀可以買到,,價格要3萬多。加上數控改造的費用,,客戶接受不了,。為了拿下項目,我用時三天設計了一套裝置,,解決了測量問題,,成本很低。測量精度雖不高(只有0.01)但夠用了,。最終順利的拿下了訂單,。一共先后改了6臺這種專機,解了燃眉之急,。雖然那次中斷了一個多月,,但獲益匪淺,不僅是爭取到了可以繼續(xù)研制的機會,,更關鍵的是提振了全廠的士氣(長期打敗仗的后果),。老總的眼中又透出了希望,。 6 c$ N% Z6 Q& c5 l
這個項目的進展很像西游記那個神話故事,注定要經歷九九八十一難才能取得真經,。我更像那個唐僧,,本領不濟但耐力還成,再苦再難也要堅持西行,。幾次掉進無底洞,,也有心灰意冷(差點被妖精吃了),幸好有隊友相救,。在此感謝,,感激,感恩,。 * d8 y) o$ R$ }. X" a
盼到了黎明,。還是年過六旬的老鉗工和機加工達人立了大功,發(fā)現了砂輪箱主軸的一處細節(jié)有問題,。終得撥云見青日,,現了轉機。(在下篇中,,咱講講這個因想當然而差點坑死人的坑) 5 e1 h" t6 W* N+ u; }, K; S( u
關鍵問題找到了,,解決就容易多了。不久后,,兩臺機床改造完成,。經各項測試和試磨均告成功�,;具_到了最初的攻關目標,。舉幾個精度參數說明:工件是齒輪泵用的齒輪軸,20CrMnTi表面滲碳淬火,,HRC58-62,。選用100粒度剛玉砂輪,每15件一次修正,,粗糙度平均為Ra0.086(端面和外圓都是),,軸徑圓度0.55微米(德國馬爾圓度儀測得),尺寸分散度在1.5微米左右,。齒輪端面平面度和跳動均小于2微米,齒輪厚度尺寸分散度穩(wěn)定在3微米內,。砂輪恒線速,,誤差不超過2%。磨削節(jié)拍75秒一件(這點比不過日系品牌),。磨頭重復15次的定位精度不到1微米,,無點切,,可實現微米進給。
5 v1 ]3 }6 M; a G; }5 `金秋十月,,本該是個收獲的季節(jié),。怎耐這個寶貝生不逢時啊,!懷胎18個月后誕生在了行業(yè)的三九寒冬,。 9 h/ j8 \1 g( G6 t8 w( D
(先到這吧,夠長了,,感謝) $ K; N9 A9 w( I/ _
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