在利用數(shù)控車床車制軸承滾子時,機床自帶夾具存在一定的問題:只適合車削尺寸比較細的棒料,;當(dāng)棒料比較粗(大于Φ45mm)時,,出現(xiàn)夾緊力不足,,造成刀具和夾具損壞等問題。為此經(jīng)過實際分析,,決定將自帶夾具改造為彈性夾具,。 6 i6 L- n5 J' b, q
一、原有夾具存在的問題車床主要車制軸承滾子,,車床原設(shè)計自帶夾具為普通楔式中空液壓動力三爪夾盤,,如下所示。
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▲ 液壓動力三爪夾盤 ) V7 o4 Z$ u$ x
此種夾盤通過中空拉桿在油壓的作用下推動連接盤向上運動,,滑塊隨之運動,,把力傳遞給夾爪,擠壓夾爪沿滑道運動,,夾緊工件,;當(dāng)中空拉桿在另一側(cè)油壓的作用下推動連接盤向下運動時,帶動夾爪背向圓心運動,,也就是張開夾爪,。
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▲ 液壓夾緊機構(gòu)
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為了減少料頭,,提高材料的利用率,該設(shè)備設(shè)計棒料長度3m,。棒料依靠料架,、導(dǎo)向套的支撐,進入回轉(zhuǎn)油缸,,通過中空拉桿后由夾爪夾緊,。棒料與導(dǎo)向套之間的間隙在2~3mm,棒料存在一定的彎曲現(xiàn)象,,因此,,當(dāng)轉(zhuǎn)速達到額定轉(zhuǎn)速時,由于棒料的離心力作用,,夾爪夾持力喪失較多,。隨著工件直徑的增加,棒料的離心力增加,,同時工件所受的切削力也增加,,夾爪夾緊力就會不足,,常常發(fā)生棒料轉(zhuǎn)動和向后位移,,造成滾子廢品。 % ~( k8 K/ q& K9 y& ~) Z; B6 g3 a
▲ 料架和導(dǎo)向套支撐棒料機構(gòu)
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為解決夾緊力不足的問題,,嘗試把油壓調(diào)高到極限油壓2.8~3.0MPa,,使夾盤的夾緊力增大,滿足了工作需要,,但同時會出現(xiàn)夾傷棒料表面,、動力夾盤壓蓋變形、螺栓和備帽斷裂,、料管螺紋損壞,、瞬間發(fā)生撞刀,造成車刀蹦刃等現(xiàn)象,。在加工Φ45mm以上滾子時,,只能通過降低轉(zhuǎn)速或縮短料棒的長度(由3m變?yōu)?m)來滿足工作需要,大大降低了生產(chǎn)效率或材料利用率,。
0 ]7 r( Z+ L0 j3 i* E: e; S 二,、三爪夾盤的改進
' M& a# R6 ?9 i7 i為了充分提升此種設(shè)備的利用率,在降低設(shè)備故障率的同時,,擴大其滾子加工范圍(車制滾子直徑增加至Φ64mm之內(nèi)),,對車床自帶夾具進行了改進。
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▲ 彈性夾具結(jié)構(gòu) ' A q: t6 M, k# a
改進后的夾具取消了原有普通液壓三爪夾盤,,重新設(shè)計制造了彈性夾具,。新設(shè)計的夾具主要由彈簧套夾頭,、夾持環(huán)、夾持塊,、夾具體,、過渡盤、料管,、安全防護罩等部件組成,。安裝步驟如下所示。 * M# d X: y6 U! D3 y
▲ 彈性夾具安裝步驟 9 Z/ s, n+ y. U' L5 t0 H6 b
三,、彈性夾具的工作原理" G" Q* r3 Q5 b1 J/ A
通過過渡盤把夾具體與主軸相連接,,彈簧套夾頭安裝在夾具體內(nèi),并與料管通過螺紋連接在一起,,夾持環(huán)安裝在彈簧夾頭上,,通過夾持環(huán)來定位彈簧套夾頭,以便對夾持塊進行精車調(diào)整,,達到對棒料外圓的定位夾緊,,精車完成后,取下夾持環(huán),。
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彈性夾具的夾持塊的內(nèi)徑尺寸精車后應(yīng)該與棒料尺寸相同,,以確保夾持塊內(nèi)圓弧面與棒料的外圓弧面充分接觸,增大對棒料的夾緊力,,防止棒料發(fā)生轉(zhuǎn)動和向后位移,,夾持塊的外徑為標(biāo)準(zhǔn)尺寸,其余部件都設(shè)計成通用工件,。加工不同直徑滾子時,,只需要更換不同型號的夾持塊,便可實現(xiàn)對不同產(chǎn)品的裝夾加工,。更換夾持塊方便快捷,。 - S$ v# p/ j; ]# O$ K
四、彈性夾具的對比優(yōu)勢
6 k' G3 @& [7 @6 P1.定心精度高,,裝夾工件快捷方便,,夾持工件穩(wěn)定; ! t/ u. R/ b p; g6 _0 E1 w
2.改成彈性裝夾后,,根據(jù)產(chǎn)品的投料范圍制作相應(yīng)的夾持塊,,設(shè)計簡單,制作方便,,更換產(chǎn)品時只需更換夾持塊便可完成夾具的更換,; , r3 g+ A, M" J2 k6 D- Y; J% x
3.改成彈性裝夾后,在加工大尺寸的滾子時,不會出現(xiàn)崩刃和棒料轉(zhuǎn)動以及位移現(xiàn)象,,徹底解決了三爪夾盤夾緊工件存在的廢品率高,、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、刀具時常損壞等問題,; ! W1 M* L |* @4 v# @/ o: `2 _6 n( ^3 }9 |
4.改成彈性裝夾后,,設(shè)備的加工范圍由原來的直徑Φ45mm以下的滾子,增加到可以加工直徑Φ64mm以下的滾子,,設(shè)備利用率得到了顯著提高,;
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5.改成彈性裝夾后,加工效率提高了一倍,,例如,,改造前在加工小球面滾子時,由于球面曲率大,,加工倒角和球面曲率時,,吃刀量和切削力增加,原有的三爪夾盤夾緊力不夠,,棒料夾不緊,,容易在倒角處產(chǎn)生振紋。為了保證產(chǎn)品質(zhì)量,,需要通過兩次進刀,,減小切削力,來消除倒角處產(chǎn)生的振紋,;
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6.由于彈性夾具夾緊力增大,,棒料的料頭長度也大幅度縮短,與原來相比,,每根棒料的料頭長度縮短了50~60mm,有效節(jié)約了原材料,;
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7.由于彈性夾具增加了與工件的接觸面積,,在保證不減少夾緊力的前提下,減少了夾具與工件之間的單位壓力,,即減少了液壓壓力和工裝的損壞,。
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