磨削電主軸是高精度磨床的核心部件之一,其加工制造的精度直接影響著最終機床的幾何精度和所生產(chǎn)零件的質(zhì)量,。而軸承座則是高精度電主軸磨具中的關鍵零件,其精度直接影響主軸軸承的運轉精度和壽命,,進而決定了主機的加工精度和使用壽命,。 , u' j1 }" V2 ^1 f/ E
那如何控制軸承座的精度呢,? 4 q% M$ K2 \5 A- s8 i
軸承座的精度分析及工藝方案
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1. 工件及主要精度要求 工件如圖1,,材料為40Cr鍛件,,主要精度要求如下: (1) ∅100mm孔(基準A)的圓柱度0.002mm,孔底對基準A垂直度0.003mm,。 (2) ∅178mm外圓對基準A同軸度0.005mm,,外圓肩面對基準A垂直度0.003mm。 (3)170H7mm孔底對基準A垂直度0.003mm,。
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圖1 軸承工件簡圖 4 n2 F) [: O+ ]/ O- Y" Y( g7 t
上述精度會影響電主軸的幾何精度,、運動精度、溫升,、靜態(tài)剛度,、噪聲及壽命等,也會影響電主軸的運動品質(zhì),。 y5 I0 a4 L3 c5 J! t
2. 工藝路線 根據(jù)以上工藝方案分析,,結合工程實踐經(jīng)驗,制定了如下工藝路線: 粗車→調(diào)質(zhì)→車→鉆,、鉗→外磨→內(nèi)磨→精車→熱處理(低溫時效)→精外磨→精內(nèi)磨 其中精外磨和精內(nèi)磨是保證工件最終精度的關鍵工序過程。 9 j6 R; D" g% p/ C: m2 e
3.傳統(tǒng)工藝下的加工問題 精外磨時使用了專用夾具磨芯軸,,可以保證一刀落的∅178mm外圓與肩面的垂直要求,,檢測該垂直度均在0.001~0.003mm,完全可以滿足工件精度要求。 $ b1 y' Y$ m& y g) h
精內(nèi)磨時,,采用三爪輕夾∅138mm外圓,,校正∅178mm外圓及肩面均在0.003mm之內(nèi),一次裝夾磨削∅100mm內(nèi)孔及孔底,、∅170H7mm內(nèi)孔及孔底,。 6 @) \1 q9 J+ S! X; |
各項精度仍符合圖紙要求,除了內(nèi)孔圓柱度超差。 " N& g7 q \+ b7 J5 ~$ T% b
這里需要利用三坐標量儀復檢工件,,內(nèi)孔發(fā)生了較大的內(nèi)應力變形,,圓柱度擴大為0.012mm,內(nèi)孔尺寸精度和圓柱度均超差,。 7 o" h. e& T$ @0 u, q
從孔底向孔口沿軸線方向使用圓度儀測量內(nèi)孔3個截面的圓度,,三個截面圓度誤差依次如下: 6 U7 _. Y( S4 {* N
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圖2 工藝改進前工件內(nèi)孔三截面圓度檢測報告 & J V! L2 T3 [8 u V
靠近孔口處精度明顯好于孔底,三棱型變化趨勢明顯,。
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變形原因分析及控制方案 " r2 R# m. \/ Z0 m, C4 T! ~+ g& s9 }/ Y/ E( I' _, ]
該軸承座工件的加工精度超差主要是由于加工中工件夾緊位置,、方向及受力點不恰當引起的。為此進行簡單初步的工藝試驗,,通過減小工件內(nèi)磨裝夾時的三爪夾持力,,檢查磨削后的工件,發(fā)現(xiàn)圓度明顯改觀,,但仍然有3處高點的跡象,,可見工件變形導致的精度超差主要是由裝夾方式不合理引起的。 9 b. J7 K* q {3 `5 e1 I
為了解決因裝夾變形引起的精度超差問題,,改變夾具原有的精內(nèi)磨裝夾方式,,改徑向三爪夾持為軸向夾持,設計如圖3所示內(nèi)磨夾具工裝,。
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圖3 內(nèi)磨夾具簡圖 1. 三爪卡盤 2.內(nèi)磨夾具主體 3.拉緊螺釘 4.工件 5.內(nèi)磨夾具壓環(huán) + c; ]$ ]0 x" m, g9 g" | Q
原工藝路線合理,,只是在精內(nèi)磨工序中,工件的裝夾方法需要改進,。
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改徑向夾持為軸向夾持,,工裝需要以工件∅130外圓及肩面定位(工件∅130mm外圓與內(nèi)磨夾具內(nèi)孔小間隙配合)、∅178mm外圓處肩面拼緊用壓蓋壓緊,,固定工件位置來進行精內(nèi)磨工序內(nèi)容加工,。 : W- P& V7 r( y$ T0 n; v
具體工藝控制方案如下:
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加工變形控制方案實施
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8 g4 s: N: d4 n通過∅130mm外圓、∅220mm外圓,、∅178mm外圓及肩面一次加工,,保證精度要求。由于使用了專用的磨芯軸夾具,,可以保證一次加工出來的∅178mm,,外圓與肩面垂直要求,,檢測該垂直度均在0.001~0.003mm。完全可以滿足工件精度要求,,也同時可以滿足為后道工序精內(nèi)磨做工藝基準的要求,。 ; d! ?: v; a. a0 o
然后在精內(nèi)磨時,采用三爪夾持內(nèi)磨夾具外圓,,校正∅220mm外圓進行基準過度,,校正∅220mm外圓及∅178mm外圓處肩面均在0.003mm之內(nèi),一次裝夾磨削∅100mm內(nèi)孔及孔底,、∅170H7mm內(nèi)孔及孔底,。在磨削結束后,測量工件的孔徑尺寸和圓度都符合圖紙要求,,并且內(nèi)孔圓度在0.002mm以內(nèi),。
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最后,將完工工件送三坐標測量機和圓度檢測儀進行測量,,從孔底向孔口沿軸線方向使用圓度儀測量內(nèi)孔 3 個截面的圓度,,三個截面圓度誤差依次如下 " ^( A# e+ d; x- _( l1 }5 ^
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& ~+ x. T2 }( D. _1 B1 \9 D圖4 工藝改進后工件內(nèi)孔三截面圓度檢測報告
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檢測結果均滿足圖紙要求,內(nèi)孔3個截面的圓度,,均小于0.003 mm的精度要求,。 c+ o, o# s( c+ C
傳統(tǒng)機械加工機床趨于統(tǒng)一化,沒有精度高低之分,,而高精度零件的加工沒有相應的專門高精度機械加工機床,,因此必須建立新的、完善的專門化高精度機械加工機床,,這樣對于高精度機械加工的工作人員,、流程配置都會有很大幫助。
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而案例中采用新的工藝路線和工藝方法,,因裝夾變形引起的工件精度超差問題已經(jīng)解決,,工件的合格率由原來的20%提高到98%以上,而這些方法和措施也可以推廣應用到其他類似工件的加工中,。 |