磨削電主軸是高精度磨床的核心部件之一,,其加工制造的精度直接影響著最終機床的幾何精度和所生產(chǎn)零件的質(zhì)量,。而軸承座則是高精度電主軸磨具中的關(guān)鍵零件,,其精度直接影響主軸軸承的運轉(zhuǎn)精度和壽命,進而決定了主機的加工精度和使用壽命,。
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那如何控制軸承座的精度呢,? 5 g6 V3 j0 k3 M5 }# B7 @
軸承座的精度分析及工藝方案 : S) ~, m8 w; G! J5 n
9 q4 J B3 U; ^' c# |/ w1 x1. 工件及主要精度要求 工件如圖1,材料為40Cr鍛件,,主要精度要求如下: (1) ∅100mm孔(基準(zhǔn)A)的圓柱度0.002mm,,孔底對基準(zhǔn)A垂直度0.003mm。 (2) ∅178mm外圓對基準(zhǔn)A同軸度0.005mm,,外圓肩面對基準(zhǔn)A垂直度0.003mm,。 (3)170H7mm孔底對基準(zhǔn)A垂直度0.003mm。
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圖1 軸承工件簡圖 3 b9 X) [6 I3 r% c
上述精度會影響電主軸的幾何精度,、運動精度,、溫升、靜態(tài)剛度,、噪聲及壽命等,,也會影響電主軸的運動品質(zhì)。 5 G; @% O; E3 B4 q/ I4 |
2. 工藝路線 根據(jù)以上工藝方案分析,,結(jié)合工程實踐經(jīng)驗,,制定了如下工藝路線: 粗車→調(diào)質(zhì)→車→鉆、鉗→外磨→內(nèi)磨→精車→熱處理(低溫時效)→精外磨→精內(nèi)磨 其中精外磨和精內(nèi)磨是保證工件最終精度的關(guān)鍵工序過程,。
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3.傳統(tǒng)工藝下的加工問題 精外磨時使用了專用夾具磨芯軸,,可以保證一刀落的∅178mm外圓與肩面的垂直要求,檢測該垂直度均在0.001~0.003mm,,完全可以滿足工件精度要求,。 0 w5 v2 l- E9 s7 Q3 f0 y
精內(nèi)磨時,采用三爪輕夾∅138mm外圓,校正∅178mm外圓及肩面均在0.003mm之內(nèi),,一次裝夾磨削∅100mm內(nèi)孔及孔底,、∅170H7mm內(nèi)孔及孔底。
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各項精度仍符合圖紙要求,除了內(nèi)孔圓柱度超差,。
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這里需要利用三坐標(biāo)量儀復(fù)檢工件,,內(nèi)孔發(fā)生了較大的內(nèi)應(yīng)力變形,圓柱度擴大為0.012mm,,內(nèi)孔尺寸精度和圓柱度均超差,。
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從孔底向孔口沿軸線方向使用圓度儀測量內(nèi)孔3個截面的圓度,三個截面圓度誤差依次如下:
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圖2 工藝改進前工件內(nèi)孔三截面圓度檢測報告
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靠近孔口處精度明顯好于孔底,,三棱型變化趨勢明顯,。 ! T( Q0 i( N( h, n
變形原因分析及控制方案 " r2 R# m. \/ Z0 m, C4 T! ~3 f3 ]; N/ y3 W3 F( O% ?
該軸承座工件的加工精度超差主要是由于加工中工件夾緊位置、方向及受力點不恰當(dāng)引起的,。為此進行簡單初步的工藝試驗,,通過減小工件內(nèi)磨裝夾時的三爪夾持力,檢查磨削后的工件,,發(fā)現(xiàn)圓度明顯改觀,,但仍然有3處高點的跡象,可見工件變形導(dǎo)致的精度超差主要是由裝夾方式不合理引起的,。 : A2 h# ]5 q4 C! P- }% B
為了解決因裝夾變形引起的精度超差問題,,改變夾具原有的精內(nèi)磨裝夾方式,改徑向三爪夾持為軸向夾持,,設(shè)計如圖3所示內(nèi)磨夾具工裝,。 5 s! U. L8 ^. x) M: G! M
圖3 內(nèi)磨夾具簡圖 1. 三爪卡盤 2.內(nèi)磨夾具主體 3.拉緊螺釘 4.工件 5.內(nèi)磨夾具壓環(huán)
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原工藝路線合理,只是在精內(nèi)磨工序中,,工件的裝夾方法需要改進,。
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改徑向夾持為軸向夾持,工裝需要以工件∅130外圓及肩面定位(工件∅130mm外圓與內(nèi)磨夾具內(nèi)孔小間隙配合),、∅178mm外圓處肩面拼緊用壓蓋壓緊,,固定工件位置來進行精內(nèi)磨工序內(nèi)容加工。 ) z# k, H6 @8 y4 \, n
具體工藝控制方案如下:
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加工變形控制方案實施
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通過∅130mm外圓,、∅220mm外圓,、∅178mm外圓及肩面一次加工,保證精度要求,。由于使用了專用的磨芯軸夾具,,可以保證一次加工出來的∅178mm,外圓與肩面垂直要求,,檢測該垂直度均在0.001~0.003mm,。完全可以滿足工件精度要求,也同時可以滿足為后道工序精內(nèi)磨做工藝基準(zhǔn)的要求。
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然后在精內(nèi)磨時,,采用三爪夾持內(nèi)磨夾具外圓,,校正∅220mm外圓進行基準(zhǔn)過度,校正∅220mm外圓及∅178mm外圓處肩面均在0.003mm之內(nèi),,一次裝夾磨削∅100mm內(nèi)孔及孔底,、∅170H7mm內(nèi)孔及孔底。在磨削結(jié)束后,,測量工件的孔徑尺寸和圓度都符合圖紙要求,,并且內(nèi)孔圓度在0.002mm以內(nèi)。 + {) C. T5 [: h6 K; m" p
最后,,將完工工件送三坐標(biāo)測量機和圓度檢測儀進行測量,,從孔底向孔口沿軸線方向使用圓度儀測量內(nèi)孔 3 個截面的圓度,三個截面圓度誤差依次如下
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圖4 工藝改進后工件內(nèi)孔三截面圓度檢測報告 % Q' }% U0 G) [' o+ {6 D
檢測結(jié)果均滿足圖紙要求,,內(nèi)孔3個截面的圓度,,均小于0.003 mm的精度要求。 % g8 `; S, k! ]7 y' l$ E
傳統(tǒng)機械加工機床趨于統(tǒng)一化,,沒有精度高低之分,,而高精度零件的加工沒有相應(yīng)的專門高精度機械加工機床,,因此必須建立新的,、完善的專門化高精度機械加工機床,這樣對于高精度機械加工的工作人員,、流程配置都會有很大幫助,。 * n p) H" t& ~* _: h
而案例中采用新的工藝路線和工藝方法,因裝夾變形引起的工件精度超差問題已經(jīng)解決,,工件的合格率由原來的20%提高到98%以上,,而這些方法和措施也可以推廣應(yīng)用到其他類似工件的加工中。 |