空壓機的節(jié)能及運行維護[轉(zhuǎn)載]
+ S6 p b/ P& ~% q* W一,、改造前的設(shè)備狀況
) Q. \* H J0 p+ W 青島啤酒四廠有2臺20m3/min螺桿空壓機和2臺10m3/min螺桿空壓機,,其工作原理是由一對相互平行嚙合的陰陽轉(zhuǎn)子在氣缸內(nèi)轉(zhuǎn)動,,使轉(zhuǎn)子齒槽之間的空氣不斷地產(chǎn)生周期性的容積變化,,空氣則沿著轉(zhuǎn)子軸線由吸入側(cè)輸送至輸出側(cè),,實現(xiàn)螺桿空機的吸氣,、空壓縮和排氣的全過程,。 i! y. A( k% r
20m3/min螺桿空壓機的主電機額定功率為132kW,,10m3/min螺桿空壓機的主電機額定功率為75kW,均為Y——△減壓啟動,。原系統(tǒng)存在以下問題:①主電機雖然采用Y——△減壓啟動,,但啟動電流仍很大,會影響電網(wǎng)的穩(wěn)定及其他用電設(shè)備的運行安全,。②空壓機時�,?蛰d運行,屬非經(jīng)濟運行,,電能浪費嚴(yán)重,。③工頻運行時噪聲很大。④工頻啟動對設(shè)備的沖擊較大,,各部件如電磁閥的動作頻率高,,所以設(shè)備維護費用相對高,。/ M% s) M0 J8 D6 l& v) [5 M7 I4 L1 s
' U, X0 _$ W8 D, U2 l: N 二、變頻改造可行性分析
7 c& x) R# E% V N+ a+ B 1.節(jié)能
: G# j6 t; G* O1 h; r8 } 由于啤酒四廠用氣負(fù)荷波動較大,,而變頻控制系統(tǒng)可以比較準(zhǔn)確地根據(jù)用氣系統(tǒng)的需求來控制空壓機的輸出,,達(dá)到節(jié)約能源的目的。①變頻器的軟啟動功能,,使空壓機的啟動電流�,。虎诳諌簷C加載時,,因供氣量的變化而改變電機轉(zhuǎn)速,;③當(dāng)用氣量極小時,導(dǎo)致空壓機卸載運行,,變頻控制統(tǒng)的空壓機在空載狀態(tài)時電機能耗也大大降低(20m3/min空壓機低于30kW),。
# i& h- ?% v' [: \ 經(jīng)查變頻曲線表(由空壓機廠家提供變頻器的試驗數(shù)據(jù)表)得知,使用變頻器控制時,,空壓機加載時的平均功率約為80kW,,空載時約為30kW,根據(jù)2001年運行數(shù)據(jù),,年運行時間為8000多小時,,加載比例為45%,T頻加載時的平均功率為113kW,,空載時約為50k W,,與工頻相比,變頻控制加載時節(jié)電量118800kW•h,,節(jié)約電費77220元(每kW•h以0.65元計),,空載時的年節(jié)電量88000 kW•h,節(jié)約電費57200元,,共計134420元,。20m3/min螺桿空壓機變頻改造費用約為15萬元,因此從理論上此改造是可行的,。
9 j$ H6 G( i& D) v% T5 t# { 2.降低維護成本+ Q# p; d; d( |
采用變頻控制系統(tǒng),,空壓機的軟啟動減少了對部分電氣部件和機械部件的沖擊。正常運轉(zhuǎn)時,,轉(zhuǎn)速大部分時間低于額定轉(zhuǎn)速,,降低了各類相關(guān)電磁閥和氣動元件的工作頻率,延長了零部件的使用壽命,,減少了空壓機的維護費用,。
: c# f. O/ h/ m. B 3.降低噪聲
+ U* @$ h$ P; F2 d: c: P# o 當(dāng)排氣量減少時。電機運轉(zhuǎn)速度減慢,空壓機發(fā)出的噪聲比全速運行時的噪聲大大減少,,改善了操作工的工作環(huán)境,,有利于環(huán)保。
* \* h& n. S' U- {5 O) [: q1 F( C7 r" a9 y6 p. X
三,、改造措施及運行效果5 p8 M, S% l3 Y; p7 N1 X8 w
根據(jù)原設(shè)備工況存在的問題,,空壓機經(jīng)變頻改造后應(yīng)滿足以下要求:①電機變頻運行狀態(tài)保持氣罐出口壓力相對穩(wěn)定,上下波動0.1MPa,;②為了系統(tǒng)運行的可靠性,,系統(tǒng)應(yīng)具有變頻和工頻兩套控制;③變頻控制系統(tǒng)應(yīng)采取閉環(huán)控制方式,;④為了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,,一臺20m3/min螺桿空壓機運行在變頻方式,但兩臺空壓機可以相互進(jìn)行變頻切換,。⑤根據(jù)空壓機的轉(zhuǎn)距特性,,應(yīng)選用恒轉(zhuǎn)矩變頻器;⑥在用電氣量小的情況下,,變頻器處于低頻運行時,,應(yīng)保證設(shè)備的正常潤滑。! D" J/ i, A: K
根據(jù)要求,,采用一套變頻控制系統(tǒng)(ABB ASC600型通用變頻器),,通過切換裝置轉(zhuǎn)換控制2臺20m3/min螺桿空壓機(一臺變頻運行,另一臺可工頻運行),�,?刂苹芈啡圆捎迷諌簷C系統(tǒng)中的西門子S7-200型PLC控制,并在壓縮空氣總管路上安裝一只壓力變送器,,輸出4~20mA信號反饋至變頻器,,與壓力設(shè)定值進(jìn)行比較,經(jīng)PID運算輸出控制信號給變頻器的驅(qū)動回路,,調(diào)節(jié)電機的轉(zhuǎn)速及幸壓機的加卸載,維持設(shè)定壓力的平衡,,以達(dá)到恒壓供氣的目的,。 % a4 O5 Z0 p: J2 L' y {. Z
經(jīng)過幾個月的實際運行和參數(shù)的多次修改,最終達(dá)到了滿意的控制效果,。
: M% K$ T4 k$ Q" z+ e o 連續(xù)對6個月的耗電數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計比較,,節(jié)電率達(dá)28%以上,年節(jié)約電費20萬元以上,,在不到一年的時間內(nèi)即可收回投資,。7 m* @0 J6 ~) U# T2 b
! _7 M' X X$ w! Y! X; K/ P
四、問題及處理
- P3 P% E- ?) q. `/ z( O 改造后的空壓機,,運行兩年多曾出現(xiàn)如下問題,。
/ N/ P/ b6 J! e' F T r 1.電機的冷卻風(fēng)翼經(jīng)常斷裂
' y7 W( O6 Z r* s9 F" }2 g' | 由于空壓機的電機功率為132kW,,電機的冷卻風(fēng)翼采用金屬材料,空壓機經(jīng)變頻器改造后轉(zhuǎn)速經(jīng)常變化,。( R! x6 G$ V. q$ k# R* s8 }
雖然將變頻器的加減速時間在允許范圍內(nèi)進(jìn)行了延長,,但仍經(jīng)常發(fā)生風(fēng)翼折斷的故障。為此,,安裝一臺獨立的風(fēng)扇對電機進(jìn)行冷卻后,,運轉(zhuǎn)正常,問題得以解決,。: o& b2 y Z0 M" i# M
2.空壓機油路系統(tǒng)過早出現(xiàn)積炭+ a7 u8 @1 w! Z5 j" }% O: K% T
改造后的空壓機平均轉(zhuǎn)速降低,,使用一定時間以后,壓縮機的冷卻盤管及油分離器的內(nèi)壁上形成積炭,,造成其換熱器換熱效果明顯下降,,出現(xiàn)排氣溫度高報警,造成頻繁停機,,影響正常生產(chǎn),。于是選用空壓機廠家推薦的積炭清洗劑(每臺的清洗費用約600元),拆下冷卻盤管浸泡2h后(或通過專用泵循環(huán)30min),,用清水沖凈,,再用壓縮空氣吹干,更換新的油分離器芯,,加入新的潤滑油,,開機運轉(zhuǎn)后故障消除。 |