|
3#

樓主 |
發(fā)表于 2010-5-16 23:30:30
|
只看該作者
22,、Z35搖臂鉆床的搖臂孔應(yīng)如何采用鏜孔鑲套工藝進(jìn)行修復(fù)?
9 j ]+ g) s5 D 答:搖臂孔采用鏜孔鑲套工藝進(jìn)行修復(fù),具體工藝方法如下:
; x" M4 @0 B1 y+ O# n$ B (1)夾緊槽內(nèi)鑲硬木條,。在鑲硬木條時(shí),,該孔不應(yīng)變形,鑲平后用螺釘固緊,。& J1 R; v' o: I Q# E) }
(2)精鏜搖臂孔Φ350mm至規(guī)定尺寸,。與鑄鐵套外徑的配合為H7/js6。' ]% E+ s3 a0 P3 U( A( s% }& z
(3)壓入并緊固鑄鐵套。先在鑄鐵套外圓表面涂以環(huán)氧樹脂,,與搖臂孔進(jìn)行膠接,,并注意方位,壓人搖臂孔內(nèi),;然后按鑄鐵套原有通孔部位(共36個(gè))用手電鉆鉆孔,,锪孔并攻螺紋后擰緊M4銅螺釘;最后鏨斷M4銅螺釘露出的頭部,。
5 V( c# {' v- M/ p$ ^: T6 E (4)精鏜鑲?cè)撕蟮蔫T鐵套內(nèi)孔,。上端鑄鐵套內(nèi)孔不允許倒角,下口倒角尺寸為C2(2×45°),;下端鑄鐵套內(nèi)孔上下口倒角尺寸為C2,。保證與修復(fù)的外立柱的配合間隙為0.05mm,表面粗糙度為Ra1.6μm,。) d1 D6 q3 G! c! k3 A- _- _! l1 q
(5)銑開夾緊槽及鏜導(dǎo)向鍵槽,。按原夾緊槽部位將鑄鐵套銑開時(shí)注意修除槽口毛刺# T/ U b1 q3 s
23、Z35搖臂鉆床搖臂和立柱的拼裝及調(diào)整應(yīng)注意哪些問題?- O; _; q8 |. U. y) q, I6 Z% l5 @
答:搖臂和立柱的拼裝及調(diào)整應(yīng)注意以下問題:& u1 e Z8 ?+ W: S1 `6 N
(1)將外立柱帶鍵槽的一面回轉(zhuǎn)到底座工作面的一邊,,清除鍵槽中的毛刺并保持立柱外圓表面的清潔,。
9 t2 Z. j* T1 ^2 t' K/ S(2)將搖臂套在外立柱上,安裝立柱和搖臂夾緊機(jī)構(gòu),、升降機(jī)構(gòu)以及其它零件,。搖臂夾緊后,其孔與外立柱表面配合應(yīng)均勻緊密,,用0.03mm塞尺不應(yīng)塞入。內(nèi)外立柱夾緊后施加搖臂端部的力不應(yīng)低于2000N,,保證無松動(dòng)回轉(zhuǎn)現(xiàn)象,。搖臂升降應(yīng)輕快、無沖擊現(xiàn)象,。
2 j: r$ |) ?2 D* E% J2 M V (3)搖臂升降應(yīng)輕快,、無沖擊現(xiàn)象。
. b# i9 i6 k9 R (4)搖臂的夾緊機(jī)構(gòu)如果過松,,可將補(bǔ)償墊圈加于螺母的下面,,其厚度為0.1mm,調(diào)整時(shí)必須在搖臂夾緊狀態(tài)下進(jìn)行,。
/ i! S" ?/ Y5 O% Y J) ` (5)在立柱部件初次安裝調(diào)整的基礎(chǔ)上,,裝好搖臂及其升降機(jī)構(gòu)零件后,可在搖臂中間位置上吊一相當(dāng)于主軸箱全部重量的配置重物(約650kg),,使外立柱在負(fù)荷情況下進(jìn)行調(diào)整,。吊裝時(shí)需墊置橡膠或其它保護(hù)層,防止搖臂導(dǎo)軌面被碰傷或拉毛。; p" o0 k4 G$ j# C+ U( R7 {, o# m
(6)將搖臂回轉(zhuǎn)到機(jī)床的縱平面內(nèi),,使搖臂和主軸箱(即配重)分別位于立柱和搖臂中間位置,,夾緊立柱和搖臂。在底座工作面上放一平行平尺,,用框式水平儀分別在乎行平尺上和外立柱側(cè)母線上,,測(cè)量外立柱與底座工作面的垂直度誤差。將平行平尺轉(zhuǎn)動(dòng)90‘,,再用框式水平儀分別在平行平尺上和外立柱側(cè)母線上測(cè)量外立柱與底座工作面另一方向上的垂直度誤差,。8 B. t- E7 Z: h
(7)根據(jù)上述相互垂直的兩個(gè)方向的超差情況,扳動(dòng)四個(gè)調(diào)節(jié)螺栓,,調(diào)節(jié)外立柱相互垂直的兩個(gè)方向?qū)Φ鬃ぷ髅娴拇怪倍日`差達(dá)到驗(yàn)收要求,。
! s+ i5 _1 K: N/ p (8)垂直度誤差調(diào)節(jié)合格后,可用內(nèi)卡鉗在外立柱和內(nèi)立柱的空間進(jìn)行測(cè)量,。然后用千分尺測(cè)量?jī)?nèi)卡鉗實(shí)際數(shù)據(jù)(或者用內(nèi)徑千分尺直接量得),,其最大值與最小值差值的一半就是偏心值。% j) b% J' b) R5 k2 E
(9)偏心套按所測(cè)量的偏心量數(shù)值仍需加大0.03mm,,作為車削偏心套時(shí)的偏心值,,借以消除裝配后的軸承間隙。* c; y4 Y% }6 r3 s0 E
( W/ i# j& y% n6 k3 ` 24,、Z35搖臂鉆床主軸變速箱摩擦離合器失效的故障原因及排除方法有哪些?0 y; s% ?2 T9 J$ y, b
答:摩擦離合器失效的故障原因及排除方法如下:6 h9 ]0 l* t( o0 |
(1)摩擦片磨損后厚度減薄,,片間接觸不良,軸向壓緊環(huán)推緊后仍無法傳遞扭轉(zhuǎn)力矩,�,?刹捎媚Σ疗瑖娚盎蚋鼡Q厚度稍厚的摩擦片的方法排除。
8 P4 B* |+ t; Y. ]8 p5 d. H1 W (2)操縱撥叉腳磨損間隙增大,,使軸向壓緊環(huán)的移動(dòng)距離減少,,失去對(duì)摩擦片的壓緊作用。應(yīng)更換撥叉,,或在舊的撥叉腳兩平面處銅焊后修平,。
# O5 K- H( E F. o) a (3)由于潤(rùn)滑不良、斷油,,造成摩擦片咬合燒傷,。應(yīng)檢查潤(rùn)滑油路,保持油路暢通,,更換燒損的摩擦片,,或?qū)齻哪Σ疗?jīng)噴砂修復(fù)后繼續(xù)使用。 8 ^1 Q. O" ~6 q- l3 A
(4)摩擦片裝配順序不對(duì),,造成空轉(zhuǎn)時(shí)摩擦片不能脫開而引起發(fā)熱,。由于摩擦片內(nèi)槽不一,因此裝配時(shí)要檢查空轉(zhuǎn)時(shí)摩擦片能否相互脫開。
0 b2 Y. M/ s6 u a; C+ R(5)撥叉錐銷脫開,。應(yīng)重新鉸孔裝緊,。
- `) J- J5 @5 o. K! u+ Y, B25、Z35搖臂鉆床主軸箱在搖臂上移動(dòng)時(shí)輕重不勻的故障原因及排除方法有哪些?, ?0 L5 t" X! g( [. X7 C9 m
答:Z35搖臂鉆床主軸箱在搖臂上移動(dòng)時(shí)輕重不勻的故障原因及排除方法如下:
+ s7 o) O: S- ~7 V2 B" n (1)搖臂導(dǎo)軌面的直線度誤差太大,。應(yīng)修刮平導(dǎo)軌,,直線度誤差在(1000∶0.02)mm以內(nèi)。% D; u* S6 I3 H, W4 u0 y
(2)搖臂上導(dǎo)軌面的彈簧鋼條承壓變形,�,?筛鼡Q新的彈簧鋼條;
1 C1 d* ]0 \% K9 V1 y5 v或在大修時(shí)在上導(dǎo)軌面改用鑲淬硬鋼導(dǎo)軌面板,,可分三段拼接而成,,' ]5 _$ @+ W7 T/ J+ b5 F/ `! r2 J. g; j
并保證接縫處平直光滑。+ U- e5 Y3 C6 {4 F% I# A: z \
(3)主軸箱承壓導(dǎo)軌滾動(dòng)軸承損壞,。應(yīng)更換新軸承,。
, U# |/ {2 Z* i' v& y* G! y0 C (4)左右偏心調(diào)節(jié)滾輪不處于同一水平面上,使主軸箱單面受力或主軸箱整體重心向后偏移,,造成主軸箱下燕尾導(dǎo)軌面配合過緊,。應(yīng)調(diào)整滾輪,用塞尺檢查左右間隙在0.04mm內(nèi)并保持一致,,或?qū)⑵胶馀渲刂Ъ芸s短,,使配重的重心向搖臂移近,改變主軸箱重心位置,。
! ?+ c* c" u) U* X, v ` h (5)主軸箱背面的平面墊鐵磨損,,造成滑動(dòng)面配合間隙過大,使主軸箱上端前傾,。應(yīng)松開緊固螺釘,,調(diào)節(jié)偏心軸,保持主軸箱水平位置,,擰緊緊固螺釘,防止偏心軸轉(zhuǎn)動(dòng),。8 \/ [. w# P' G
(6)主軸箱齒輪與導(dǎo)軌齒條之間有毛刺及碰傷現(xiàn)象,。應(yīng)清除臟物,修整毛刺或碰傷處,。
A$ j. m5 F# B3 {! g; F! J) ` 1 \. E* G, y) A' J8 R4 C, m( l
26,、Z35搖臂鉆床自動(dòng)進(jìn)給手柄推入后出現(xiàn)拉不出來的故障原因及排除方法有哪些?
9 S9 f* N5 `6 A0 R: [* m 答:故障原因及排除方法如下:% u% N3 {. o! `7 S9 G0 V' Q B
(1)操縱手柄齒輪與內(nèi)齒輪嚙合時(shí)有頂齒現(xiàn)象和研傷,嚙合后由于切削力作用使嚙合的內(nèi),、外齒產(chǎn)生較大摩擦力,。應(yīng)將內(nèi)外齒輪倒角處修圓滑,并把研傷部位修光。
( Y$ v3 ]) V x8 j8 J0 _(2)進(jìn)給手柄定位轉(zhuǎn)動(dòng)軸彎曲,,造成手柄回轉(zhuǎn)失靈,。應(yīng)更換定位轉(zhuǎn)動(dòng)軸。
1 Q: \' B v) d! ?& F* z) w
9 r. \7 f) c) t1 Z! G 27,、Z35搖臂鉆床搖臂升降時(shí)有沖擊現(xiàn)象或嘯叫聲的故障原因及排除方法有哪些?
+ J( @( L C* `3 q: { 答:Z35搖臂鉆床搖臂升降時(shí)有沖擊現(xiàn)象或嘯叫聲的故障原因及排除方法如下:4 |2 s' k" G2 }; O) p! q, D
(1)搖臂孔和立柱有研傷,、變形等缺陷,表面粗糙度太大,。應(yīng)修復(fù)搖臂孔,,研傷嚴(yán)重的可用錫鉍合金補(bǔ)焊或鏜孔鑲套修復(fù),并拋光外立柱表面,。& B! L8 O/ }4 H. y+ x4 e* Q' Q" y
(2)搖臂孔與立柱外圓表面配合過緊,。搖臂上升時(shí),由于滑動(dòng)面摩擦阻力過大,,引起升降絲杠頂端軸承向上位移,;下降時(shí)整個(gè)搖臂由于自重下沉,恢復(fù)到原有間隙而造成搖臂下降時(shí)的突然沖擊現(xiàn)象,。相反,,如果搖臂孔與立柱外圓配合過松,也同樣會(huì)引起升降時(shí)的振動(dòng),。先將搖臂鎖緊,,重新調(diào)整夾緊螺釘并用塞尺檢查,搖壁松開后測(cè)量間隙保持在0.08~0.10mm再將螺釘擰緊,。' ] d0 H0 O" K& c
(3)升降絲杠與螺母配合間隙過大,,并有嘯叫聲。應(yīng)修復(fù)或更換升降螺母,。
& h1 z2 D3 j, K* W (4)升降絲杠上部的鋼球過載保護(hù)離合器的彈簧疲勞和損壞,。應(yīng)更換離合器彈簧,調(diào)整螺母保證彈簧壓力適當(dāng),,防止鋼球打滑,。8 P' F! ^0 O" Y
(5)絲杠副、立柱缺少潤(rùn)滑油或絲杠螺母型面接觸不良,。每次升降前必須擦凈絲杠及立柱,,加潤(rùn)滑油,并要求絲杠副型面接觸面積不少于70%,。
7 O$ ~3 O4 c# M" D* H9 j0 ` 28,、Z35搖臂鉆床主軸在主軸箱內(nèi)上下快速移動(dòng)時(shí)松緊不勻的故障原因及排除方法有哪些?
$ z& H# v" ?+ ]1 `2 M 答:故障原因及排除方法如下:
7 _5 }+ t `. x6 ^! ] (1)主軸花鍵局部彎曲或拉毛。重新矯正彎曲部分花鍵,,修正拉毛部分,。9 n) X) ]/ Y6 V$ O: ]( N
(2)主軸套筒變形,。應(yīng)修整套筒更換套筒導(dǎo)向套。& E( ^9 k; e! E3 I, T1 l6 X
(3)主軸套筒配重失調(diào),。應(yīng)適當(dāng)增減主軸套筒配重的重量,,使主軸在全部行程范圍內(nèi)任何位置都處于平衡狀態(tài)。( V, ^6 M. x+ S+ p
(4)套筒齒條與齒輪拉毛研傷,。應(yīng)修整套筒齒條和傳動(dòng)齒輪,。" {3 z1 M7 m ] ^. k1 b+ K! Z3 d
(5)主軸箱體與主軸箱蓋中心偏移。應(yīng)移動(dòng)箱蓋,,校準(zhǔn)兩孔中心后擰緊螺釘重新鉸孔定位,。/ q5 u& {8 ?/ g+ d1 p& m8 D& n7 K
/ o" K# v, K+ z( P. |3 R
29、立式鉆床主軸在進(jìn)給箱內(nèi)上下移動(dòng)時(shí)出現(xiàn)輕重不勻現(xiàn)象的故障原因及排除方法有哪些?
2 b4 ~5 Z' }6 U6 H$ v/ l 答:立式鉆床主軸在進(jìn)給箱內(nèi)上下移動(dòng)時(shí)出現(xiàn)輕重不勻現(xiàn)象的故障原因及排除方法如下:; @8 E% Y/ J# a4 B, c1 S; \
(1)主軸變速箱的花鍵套與主軸中心偏移,。應(yīng)調(diào)整變速箱位置,,重鉸定位銷孔,使花鍵套與主軸中心重合,。
" D2 ~# q0 q* ~$ h# n1 V i: B1 @ (2)主軸花鍵部分彎曲,。應(yīng)校正花鍵彎曲部分。' ^2 I e. }9 a! L: v, ]
(3)主軸套筒外徑有變形或咬痕,。若有咬痕,,則用油石修整。因裝配軸承而使主軸套筒的外徑變形,,則修整主軸套筒,。假如由修整套筒而引起套筒與箱體套的間隙過大,則需按套筒的尺寸重新更換箱體套,。+ |5 P, R! F6 h- n2 X6 }! m
(4)主軸套筒齒條有碰撞傷痕和毛刺,。應(yīng)修整主軸套筒齒條與其相嚙合的齒輪,保證嚙合正常,。
" d0 J, Q1 J1 K6 b- a% p
( s5 W. S4 P5 K, f$ u 30,、Z35搖臂鉆床加工件孔徑偏大、圓度超差的原因及消除方法有哪些?* `! r; ?& w. L' V+ a" t
答:產(chǎn)生誤差的原因及消除方法如下:
- [& R) E/ _! g4 u5 `/ x! G5 O (1)主軸套筒與箱體導(dǎo)向軸套配合間隙太大,。應(yīng)修整套筒,,更換導(dǎo)向軸套。
2 Q5 @* z" X$ M+ L8 T' m3 F* c1 G (2)主軸軸向竄動(dòng)太大,。應(yīng)調(diào)整主軸上背母,,減少軸向間隙,保證在0.01mm之內(nèi),。
0 e) K( D o8 h2 G/ ~ i (3)主軸錐孔與鉆頭錐柄配合不好。應(yīng)用鑄鐵莫氏錐捧研磨錐孔,,% \! q/ y) E) e* h3 A/ B$ l
保證與標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)心棒的接觸面積不少于70%,。
0 U4 { w7 E* _8 l (4)工件裝夾過緊或夾緊部位不當(dāng),,造成工件變形。應(yīng)合理選擇夾緊部位,,正確夾緊工件,。4 ?! N5 ^$ }% l l6 y+ ?+ F
(5)夾緊部位重復(fù)精度差及夾緊不牢固。應(yīng)重新調(diào)整夾緊部件,,保證重復(fù)定位精度和夾緊牢固,。5 N: g1 A) e: P! G9 `" W, G5 q+ F- @
(6)主軸錐孔內(nèi)有毛刺或研傷,造成鉆頭傾斜,。應(yīng)用刮刀修刮內(nèi)錐孔毛刺或研仿部位,,保證錐孔軸心線的徑向圓跳動(dòng)誤差靠主軸端小于0.02mm。
) T: Q( D. `7 f( E: V (7)鉆頭主切削刃長(zhǎng)短不一,。應(yīng)重新正確刃磨鉆頭,,保證主切削刃長(zhǎng)短一致,刃口對(duì)稱及鋒利,。 |
|