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數(shù)控機(jī)床是一種高效的自動(dòng)化機(jī)床,,他綜合了計(jì)算機(jī)技術(shù),,自動(dòng)化技術(shù),,伺服驅(qū)動(dòng),精密測(cè)量和精密機(jī)械等各個(gè)領(lǐng)域的新的技術(shù)成果,,是一門(mén)新興的工業(yè)控制技術(shù),。由于其經(jīng)濟(jì)性能好,生產(chǎn)效益高,,在生產(chǎn)上處于越來(lái)越重要的地位,。為了提高機(jī)床的使用率,提高系統(tǒng)的有效度,,結(jié)合工作實(shí)際淺談一下數(shù)控系統(tǒng)故障處置和維修的一般方法,。以提高數(shù)控機(jī)床的維修技術(shù)。
一,、直觀法
維修人員通過(guò)故障發(fā)生時(shí)的各種光,、聲、味等異�,,F(xiàn)象的觀察,,認(rèn)真察看系統(tǒng)的各個(gè)部分,將故障范圍縮小到一個(gè)模塊或一塊印刷線路板,。
例 1 :數(shù)控機(jī)床加工過(guò)程中,,突然出現(xiàn)停機(jī)。打開(kāi)數(shù)控柜檢查發(fā)現(xiàn)Y軸電機(jī)主電路保險(xiǎn)管燒壞,,經(jīng)仔細(xì)觀察,,檢查與Y軸有關(guān)的部件,最后發(fā)現(xiàn)Y軸電機(jī)動(dòng)力線外皮被硬物劃傷,,損傷處碰到機(jī)床外殼上,,造成短路燒斷保險(xiǎn),,更換Y軸電機(jī)動(dòng)力線后,故障消除,,機(jī)床恢復(fù)正常,。
二、自診斷功能法
數(shù)控系統(tǒng)的自診斷功能,,已經(jīng)成為衡量數(shù)控系統(tǒng)性能特性的重要指標(biāo),,數(shù)控系統(tǒng)的自診斷功能隨時(shí)監(jiān)視數(shù)控系統(tǒng)的工作狀態(tài)。一旦發(fā)生異常情況,,立即在CRT上顯示報(bào)警信息或用發(fā)光二極管指示故障的大致起因,,這是維修中最有效的一種方法。
例 2 :AX15Z數(shù)控車(chē)床,,配置FANUC1 0TE—F系統(tǒng),,故障顯示 : FS10TE 1399B ROM TEST:END RAM TEST:
CRT的顯示表明ROM測(cè)試通過(guò),,RAM測(cè)試未能通過(guò),。RAM測(cè)試未能通過(guò),不一定是RAM故障,,可能是RAM中參數(shù)丟失或電池接觸不良一起的參數(shù)丟失,,經(jīng)檢查故障原因是由于更換電池后電池接觸不良,所以一開(kāi)機(jī)就出現(xiàn)上述故障現(xiàn)象,。
三,、功能程序測(cè)試法
功能程序測(cè)試法就是將數(shù)控系統(tǒng)的常用功能和特殊功能用手工編程或自動(dòng)編程的方法,編制成一個(gè)功能測(cè)試程序,,送入數(shù)控系統(tǒng),,然后讓數(shù)控系統(tǒng)運(yùn)行這個(gè)測(cè)試程序,借以檢查機(jī)床執(zhí)行這些功能的準(zhǔn)確性和可靠性,,進(jìn)而判斷出故障發(fā)生的可能原因,。
例 3 :采用FANUC 6M系統(tǒng)的一臺(tái)數(shù)控銑床,在對(duì)工件進(jìn)行曲線加工時(shí)出現(xiàn)爬行現(xiàn)象,,用自編的功能測(cè)試程序,,機(jī)床能順利運(yùn)行完成各種預(yù)定動(dòng)作,說(shuō)明機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)工作正常,,于是對(duì)所用曲線加工程序進(jìn)行檢查,,發(fā)現(xiàn)在編程時(shí)采用了G61指令,即每加工一段就要進(jìn)行1次到未停止檢查,,從而使機(jī)床出現(xiàn)爬行現(xiàn)象,,將G61指令改用G64(連續(xù)切削方式 )指令代替之后,爬行現(xiàn)象就消除了,。
四,、交換法
所謂交換法就是在分析出故障大致起因的情況下,,利用備用的印刷線路板、模板,、集成電路芯片或元件替換有疑點(diǎn)的部分,,從而把故障范圍縮小到印刷線路板或芯片一級(jí)。
例 4:TH63 50加工中心旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)抬起后旋轉(zhuǎn)不止,,且無(wú)減速,,無(wú)任何報(bào)警信號(hào)出現(xiàn)。對(duì)這種故障,,可能是由于旋轉(zhuǎn)工件臺(tái)的簡(jiǎn)易位控器故障造成的,為進(jìn)一步證實(shí)故障部位,,考慮到該加工中心的刀庫(kù)的簡(jiǎn)易位控器與轉(zhuǎn)臺(tái)的基本一樣,。于是采用交換法進(jìn)行檢查,交換刀庫(kù)與轉(zhuǎn)臺(tái)的位控器后,,并按轉(zhuǎn)臺(tái)位控器的設(shè)定對(duì)刀庫(kù)位控器進(jìn)行了重新設(shè)定,,交換后,刀庫(kù)則出現(xiàn)旋轉(zhuǎn)不止,,而轉(zhuǎn)臺(tái)運(yùn)行正常,,證實(shí)了故障確實(shí)出在轉(zhuǎn)臺(tái)的位控器上。
五,、原理分析法
根據(jù)CNC組成原理,,從邏輯上分析各點(diǎn)的邏輯電平和特征參數(shù),從系統(tǒng)各部件的工作原理著手進(jìn)行分析和判斷,,確定故障部位的維修方法,。這種方法的運(yùn)用,要求維修人員對(duì)整個(gè)系統(tǒng)或每個(gè)部件的工作原理都有清楚的,、較深的了解,,才可能對(duì)故障部位進(jìn)行定位。
例 5:PNE71 0數(shù)控車(chē)床出現(xiàn)Y軸進(jìn)給失控,,無(wú)論是點(diǎn)動(dòng)或是程序進(jìn)給,,導(dǎo)軌一旦移動(dòng)起來(lái)就不能停下來(lái),直到按下緊急停止為止,。
根據(jù)數(shù)控系統(tǒng)位置控制的基本原理,,可以確定故障出在X軸的位置環(huán)上,并很可能是位置反饋信號(hào)丟失,,這樣,,一旦數(shù)控裝置給出進(jìn)給量的指令位置,反饋的實(shí)際位置始終為零,,位置誤差始終不能消除,,導(dǎo)致機(jī)床進(jìn)給的失控,,拆下位置測(cè)量裝置脈沖編碼器進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)編碼器里燈絲已斷,,導(dǎo)致無(wú)反饋輸入信號(hào),,更換Y軸編碼器后,故障排除,。
六,、參數(shù)檢查法
數(shù)控系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)及時(shí)核對(duì)系統(tǒng)參數(shù),系統(tǒng)參數(shù)的變化會(huì)直接影響到機(jī)床的性能,,甚至使機(jī)床不能正常工作,,出現(xiàn)故障,參數(shù)通常存放在磁泡存儲(chǔ)器或由電池保持的CMOSRAM中,,一旦外界干擾或電池電壓不足,,會(huì)使系統(tǒng)參數(shù)丟失或發(fā)生變化而引起混亂現(xiàn)象,通過(guò)核對(duì),,修正參數(shù),,就能排除故障。
例 6:G1 8CP4數(shù)控磨床,,數(shù)控系統(tǒng)是FANUC1 1M系統(tǒng),,故障現(xiàn)象使機(jī)床不能工作,CRT顯示器無(wú)任何報(bào)警信息,。
檢查機(jī)床各部分,,發(fā)現(xiàn)CNC裝置及CNC與各接口的連接單元都是好的,最后分析是由于外部干擾引起磁泡存儲(chǔ)器內(nèi)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)混亂而造成的,,因此,,對(duì)磁泡存儲(chǔ)器存儲(chǔ)內(nèi)容進(jìn)行了全部清除,重新按手冊(cè)送入數(shù)控系統(tǒng)各種參數(shù)后,,數(shù)控機(jī)床即恢復(fù)正常,。除了上面介紹的幾種檢查方法外,還有測(cè)量比較法,、敲擊法,、局部升溫法,電壓拉編法及開(kāi)環(huán)檢測(cè)法等,,這些方法各有特點(diǎn),,維修時(shí)應(yīng)根據(jù)故障現(xiàn)象,常常同時(shí)采用幾種方法,,靈活運(yùn)用,,對(duì)故障進(jìn)行綜合分析逐步縮小故障范圍,以達(dá)到排除故障的目的,。 |
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