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精密自動繞線機的構(gòu)成及系統(tǒng)分析

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發(fā)表于 2009-10-8 14:11:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
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現(xiàn)代精密自動繞線機的控制系統(tǒng)是一個典型而又復雜的實時控制系統(tǒng),,即繞線機控制系統(tǒng)能對信息快速處理和響應。一個實時控制系統(tǒng)包括受控系統(tǒng)和控制系統(tǒng)兩大部分,。受控系統(tǒng)由硬件設備組成,如電機及其驅(qū)動,;控制系統(tǒng)由軟件及其支持硬件組成,,共同完成繞線機數(shù)控化的基本功能。
    繞線機工作中的許多控制任務,,如繞線程序的輸入線圈各項參數(shù),、插補運算、位置控制以及精度補償?shù)榷际怯绍浖䦟崿F(xiàn),。從邏輯上講,,這些任務可看成一個個的功能模塊,模塊之間存在著耦合關(guān)系;從時間上來講,,各功能模塊之間存在一個時序配合,。在許多情況下,某些功能模塊必須同時運行,,同時運行的模塊是由具體的加工控制要求所決定,。例如,在線圈繞制的同時,要顯示屏上能看到其工作狀態(tài),如繞線程序的執(zhí)行過程、參數(shù)變化和當前部件的運動位置等,,以方便操作者,。這時,在控制軟件運行時管理軟件中的顯示模塊也必須同時運行,;在控制軟件運行過程中,,其本身的一些功能也必須同時運行。為使設備運行連續(xù)進行,,在各程序段之間無停頓,,則要求控制程序與設備響應速度必須同時進行。

    21世紀以來,,各類科學技術(shù)得到了迅猛的發(fā)展,;在我國國內(nèi),神五,、神六已成功升空,,但工業(yè)自動化設備的普及與技術(shù)更新卻遠遠落后于時代的發(fā)展。在工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域,,半自動化,、甚至手工勞作等需要大量人工的現(xiàn)象仍普遍存在。在本人所在的珠三角地區(qū)為例,,雖然屬于國內(nèi)工業(yè)化,、自動化最發(fā)達的地區(qū),但是幾乎所有的工業(yè)區(qū)仍是以大量的手工操作工為主要生產(chǎn)力的工廠構(gòu)成,;在招工越來越難招,、工人最低工資不斷提高的現(xiàn)實情況下,通過對原有生產(chǎn)設備控制系統(tǒng)的技術(shù)升級,,以提高設備的自動化水平、提高設備的生產(chǎn)效率,、提高產(chǎn)品的合格率,,已成為刻不容緩的企業(yè)生存的必然選擇。
    自動繞線機的控制系統(tǒng)構(gòu)成包括:專用數(shù)控系統(tǒng),、交流伺服電機,、輸入輸出系統(tǒng)、步進電機及驅(qū)動器各一套;
    控制原理:交流電機帶動繞線旋轉(zhuǎn),,并將旋轉(zhuǎn)傳動至采樣編碼器,,采樣編碼器脈沖信號接入控制器,通過預先設置的參數(shù),,將采樣編碼器脈沖數(shù)字過濾接入步進電機驅(qū)動器,,完成步進電機對排線的控制。對于有些繞線系統(tǒng),,尤其是間隔繞線有較高需求的,,我們提供利用兩個步進電機進行直線插補的方案,這是以控制系統(tǒng)的高速高精度為前提的,。

    這對于新的繞線機數(shù)控系統(tǒng),,高速、高精度都不成問題,。新的系統(tǒng)在內(nèi)部運算直線插補的情況下,,可以控制步進電機在500毫秒左右的時間加速至3000轉(zhuǎn)/分鐘。去掉交流電機和編碼器,,改為兩軸步進系統(tǒng),,通過直線插補完成繞線過程。對于連續(xù)一致型繞線,,只需設置一段直線插補,;對于分段間隔繞線,有多少則設幾段直線插補,;實際應用為一段緊密繞線(對繞制圈數(shù),、長度有要求),一段跳躍(要求繞制圈數(shù)越少越好,,長度有要求),;利用新系統(tǒng)的高精準直線插補性能,實現(xiàn)均勻排線,。
參數(shù)輸入設置為:設置繞線速度(轉(zhuǎn)/分),、預啟預制時間、間隔時間,、間隔長度,、圈數(shù);
    顯示功能:運行中顯示當前速度,、總?cè)?shù),,程序步數(shù)、層數(shù),;
    啟�,?刂疲洪_始鍵按下時運行程序,經(jīng)過設定讀秒時間后自啟動繞線機、停止或暫停鍵按下時停止繞線過程,;
    報警檢測:支持對斷線進行檢測判斷,,如果發(fā)生斷線,系統(tǒng)停止工作,;

    目前有些市面上生產(chǎn)的繞線機配置的排線電機(步進電機)速度較低,;步進電機是一種剛性的執(zhí)行機構(gòu),驅(qū)動電路一般采用開環(huán)控制,,因此步進電機只能以較低速啟動,,并經(jīng)加速逐步達到較高的運行速度,否之,,步進電機將出現(xiàn)丟步的現(xiàn)象,,進而失去控制;系統(tǒng)對排線步進電機的控制是通過被動地對接收到的編碼器脈沖進行數(shù)字濾波,,該編碼脈沖在設備運行時由于繞線電機的勻速運轉(zhuǎn),,脈沖頻率固定;因此對于連續(xù)一致型繞線,,雖然啟動時繞制了不合格品,,但由于交流電機亦由低速啟動,對于排線電機來講,,自然得到了一個加速過程,,雖加速不太理想,但畢竟能達到一個較高的速度,,因此在此中情況下,,系統(tǒng)勉強可行;但對分段間隔繞線,,無論硬件或是軟件都很難通過對一固定頻率脈沖的數(shù)字濾波達到滿足步進電機運行特性的脈沖信號,,并且還要滿足設定的間隔繞制參數(shù)。因此,,要“質(zhì)的提高”優(yōu)化設備性能,,必須采用新系統(tǒng)控制框架。

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