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現(xiàn)代精密自動(dòng)繞線機(jī)的控制系統(tǒng)是一個(gè)典型而又復(fù)雜的實(shí)時(shí)控制系統(tǒng),,即繞線機(jī)控制系統(tǒng)能對(duì)信息快速處理和響應(yīng),。一個(gè)實(shí)時(shí)控制系統(tǒng)包括受控系統(tǒng)和控制系統(tǒng)兩大部分,。受控系統(tǒng)由硬件設(shè)備組成,如電機(jī)及其驅(qū)動(dòng),;控制系統(tǒng)由軟件及其支持硬件組成,,共同完成繞線機(jī)數(shù)控化的基本功能。
繞線機(jī)工作中的許多控制任務(wù),,如繞線程序的輸入線圈各項(xiàng)參數(shù),、插補(bǔ)運(yùn)算、位置控制以及精度補(bǔ)償?shù)榷际怯绍浖䦟?shí)現(xiàn),。從邏輯上講,,這些任務(wù)可看成一個(gè)個(gè)的功能模塊,模塊之間存在著耦合關(guān)系,;從時(shí)間上來(lái)講,,各功能模塊之間存在一個(gè)時(shí)序配合。在許多情況下,,某些功能模塊必須同時(shí)運(yùn)行,,同時(shí)運(yùn)行的模塊是由具體的加工控制要求所決定。例如,在線圈繞制的同時(shí),要顯示屏上能看到其工作狀態(tài),如繞線程序的執(zhí)行過(guò)程,、參數(shù)變化和當(dāng)前部件的運(yùn)動(dòng)位置等,,以方便操作者。這時(shí),,在控制軟件運(yùn)行時(shí)管理軟件中的顯示模塊也必須同時(shí)運(yùn)行,;在控制軟件運(yùn)行過(guò)程中,其本身的一些功能也必須同時(shí)運(yùn)行。為使設(shè)備運(yùn)行連續(xù)進(jìn)行,,在各程序段之間無(wú)停頓,,則要求控制程序與設(shè)備響應(yīng)速度必須同時(shí)進(jìn)行。
21世紀(jì)以來(lái),,各類科學(xué)技術(shù)得到了迅猛的發(fā)展,;在我國(guó)國(guó)內(nèi),神五,、神六已成功升空,,但工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備的普及與技術(shù)更新卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于時(shí)代的發(fā)展。在工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域,,半自動(dòng)化,、甚至手工勞作等需要大量人工的現(xiàn)象仍普遍存在。在本人所在的珠三角地區(qū)為例,,雖然屬于國(guó)內(nèi)工業(yè)化,、自動(dòng)化最發(fā)達(dá)的地區(qū),但是幾乎所有的工業(yè)區(qū)仍是以大量的手工操作工為主要生產(chǎn)力的工廠構(gòu)成,;在招工越來(lái)越難招,、工人最低工資不斷提高的現(xiàn)實(shí)情況下,通過(guò)對(duì)原有生產(chǎn)設(shè)備控制系統(tǒng)的技術(shù)升級(jí),,以提高設(shè)備的自動(dòng)化水平,、提高設(shè)備的生產(chǎn)效率、提高產(chǎn)品的合格率,,已成為刻不容緩的企業(yè)生存的必然選擇,。
自動(dòng)繞線機(jī)的控制系統(tǒng)構(gòu)成包括:專用數(shù)控系統(tǒng),、交流伺服電機(jī),、輸入輸出系統(tǒng)、步進(jìn)電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器各一套,;
控制原理:交流電機(jī)帶動(dòng)繞線旋轉(zhuǎn),,并將旋轉(zhuǎn)傳動(dòng)至采樣編碼器,采樣編碼器脈沖信號(hào)接入控制器,,通過(guò)預(yù)先設(shè)置的參數(shù),,將采樣編碼器脈沖數(shù)字過(guò)濾接入步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器,完成步進(jìn)電機(jī)對(duì)排線的控制,。對(duì)于有些繞線系統(tǒng),,尤其是間隔繞線有較高需求的,我們提供利用兩個(gè)步進(jìn)電機(jī)進(jìn)行直線插補(bǔ)的方案,,這是以控制系統(tǒng)的高速高精度為前提的,。
這對(duì)于新的繞線機(jī)數(shù)控系統(tǒng),高速、高精度都不成問(wèn)題,。新的系統(tǒng)在內(nèi)部運(yùn)算直線插補(bǔ)的情況下,,可以控制步進(jìn)電機(jī)在500毫秒左右的時(shí)間加速至3000轉(zhuǎn)/分鐘。去掉交流電機(jī)和編碼器,,改為兩軸步進(jìn)系統(tǒng),,通過(guò)直線插補(bǔ)完成繞線過(guò)程。對(duì)于連續(xù)一致型繞線,,只需設(shè)置一段直線插補(bǔ),;對(duì)于分段間隔繞線,有多少則設(shè)幾段直線插補(bǔ),;實(shí)際應(yīng)用為一段緊密繞線(對(duì)繞制圈數(shù),、長(zhǎng)度有要求),一段跳躍(要求繞制圈數(shù)越少越好,,長(zhǎng)度有要求),;利用新系統(tǒng)的高精準(zhǔn)直線插補(bǔ)性能,實(shí)現(xiàn)均勻排線,。
參數(shù)輸入設(shè)置為:設(shè)置繞線速度(轉(zhuǎn)/分),、預(yù)啟預(yù)制時(shí)間、間隔時(shí)間,、間隔長(zhǎng)度,、圈數(shù);
顯示功能:運(yùn)行中顯示當(dāng)前速度,、總?cè)?shù),,程序步數(shù)、層數(shù),;
啟�,?刂疲洪_始鍵按下時(shí)運(yùn)行程序,經(jīng)過(guò)設(shè)定讀秒時(shí)間后自啟動(dòng)繞線機(jī),、停止或暫停鍵按下時(shí)停止繞線過(guò)程,;
報(bào)警檢測(cè):支持對(duì)斷線進(jìn)行檢測(cè)判斷,如果發(fā)生斷線,,系統(tǒng)停止工作,;
目前有些市面上生產(chǎn)的繞線機(jī)配置的排線電機(jī)(步進(jìn)電機(jī))速度較低;步進(jìn)電機(jī)是一種剛性的執(zhí)行機(jī)構(gòu),,驅(qū)動(dòng)電路一般采用開環(huán)控制,,因此步進(jìn)電機(jī)只能以較低速啟動(dòng),并經(jīng)加速逐步達(dá)到較高的運(yùn)行速度,,否之,,步進(jìn)電機(jī)將出現(xiàn)丟步的現(xiàn)象,,進(jìn)而失去控制;系統(tǒng)對(duì)排線步進(jìn)電機(jī)的控制是通過(guò)被動(dòng)地對(duì)接收到的編碼器脈沖進(jìn)行數(shù)字濾波,,該編碼脈沖在設(shè)備運(yùn)行時(shí)由于繞線電機(jī)的勻速運(yùn)轉(zhuǎn),,脈沖頻率固定;因此對(duì)于連續(xù)一致型繞線,,雖然啟動(dòng)時(shí)繞制了不合格品,,但由于交流電機(jī)亦由低速啟動(dòng),對(duì)于排線電機(jī)來(lái)講,,自然得到了一個(gè)加速過(guò)程,,雖加速不太理想,但畢竟能達(dá)到一個(gè)較高的速度,,因此在此中情況下,,系統(tǒng)勉強(qiáng)可行;但對(duì)分段間隔繞線,,無(wú)論硬件或是軟件都很難通過(guò)對(duì)一固定頻率脈沖的數(shù)字濾波達(dá)到滿足步進(jìn)電機(jī)運(yùn)行特性的脈沖信號(hào),,并且還要滿足設(shè)定的間隔繞制參數(shù)。因此,,要“質(zhì)的提高”優(yōu)化設(shè)備性能,,必須采用新系統(tǒng)控制框架。 |
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