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機械加工中的大懸疑,!

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1#
發(fā)表于 2012-12-23 21:47:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我在做一個產(chǎn)品時,,遇到了一個半年也沒有完全解決出來的棘手問題,。想放在這等大蝦,,大大蝦們都幫我診斷診斷,,看看是什么問題,,能怎么樣解決。詳細內(nèi)容如下:
' \* o4 x- e1 u8 n( |+ M8 A    材料20CrNiMoA  產(chǎn)品形式很簡單,,外徑90mm,,內(nèi)徑80mm的圓環(huán)。長83mm,,內(nèi)徑內(nèi)有2牙半的內(nèi)油槽,,深1.3mm。但內(nèi)外的尺寸和形位公差都有要求,,公差約0~2.2絲,。僅此而已。
" w: t# U: D6 R) y( D/ j4 u0 C    可我們做了很多個了,,成品不出兩天就變形了,。變形量不確定,少則兩三絲,,多則二三十絲,,而且變形位置不一,不是內(nèi)孔大的地方外圓也變大的那種變形,,感覺吧就是無規(guī)律可循的隨機變形,。偶爾也有幾只不變形的。就這么個情況,。
1 N9 s7 K3 E$ P0 C) ]東西很簡單,,做法也沒什么花頭,以下是我們制作工藝的簡答描述:5 Q( p# \0 ]6 e+ V3 u3 |  w5 Q5 b5 d
毛坯材料--鍛打--退火--粗車--高溫時效--精車--滲碳淬火(滲碳深度1.2)--低溫回火--精磨
0 p* s1 l# \2 i& s+ T就這樣做出的產(chǎn)品,,但大部分情況下,,真正尺寸到位的要望天收。有時候吧,,上午磨好到位的尺寸,,到下午就變形了,有時候吧,,頭幾天是好的,,就放著了,等一個多月以后要裝配了,,發(fā)現(xiàn)又變形了,,不知道什么時候變的,就是不能穩(wěn)定。
" b4 o$ s% ?' v# c情況就是如此,,望大蝦們能給指點一二,。
* f( }4 C5 c7 m' p  a  y. W' j先在這謝過了!* q- H* i' F3 s$ M/ s1 S& ]+ r5 y
2#
發(fā)表于 2012-12-23 22:01:37 | 只看該作者
低溫回火之后是否應加時效工序,?是否可采用震動時效,?個人愚見。
3#
發(fā)表于 2012-12-23 22:28:18 | 只看該作者
典型內(nèi)應力釋放的問題,。) k1 _2 e- F, G) k; I
低溫回火后尚未完全消除淬火應力,,. Q. t: P3 z0 O. L! A9 J4 L( ~" m" _
做二次或三次回火或如 翔夢隨風 大俠所述“低溫回火之后采用震動時效”。

點評

消除熱處理內(nèi)應力的方法還有深冷處理,。  發(fā)表于 2012-12-24 06:39
閣下會網(wǎng)搜吧,!網(wǎng)上的資料寫的很清楚,說的很詳細,。  發(fā)表于 2012-12-23 22:55
請問一下,,什么是“震動時效”?謝謝,!  發(fā)表于 2012-12-23 22:52
4#
發(fā)表于 2012-12-24 08:35:57 | 只看該作者
LIAOYAO 發(fā)表于 2012-12-23 22:28 9 L8 [8 c/ J# E9 u0 n2 E2 e& G
典型內(nèi)應力釋放的問題,。
7 }% u& y+ b* G! ~3 K; V低溫回火后尚未完全消除淬火應力,# ~7 y0 K( P+ Z
做二次或三次回火或如 翔夢隨風 大俠所述“低 ...
, V6 Q- {: D% f3 B! S
振動時效處理是工程材料常用的一種消除其內(nèi)部殘余內(nèi)應力的方法,是通過振動,使工件內(nèi)部殘余的內(nèi)應力和附加的振動應力的矢量和達到超過材料屈服強度的時候,使材料發(fā)生微量的塑性變形,從而使材料內(nèi)部的內(nèi)應力得以松弛和減輕
$ D/ H& h7 ~) h
5#
發(fā)表于 2012-12-24 08:46:56 | 只看該作者
鍛打材料不好,, 高溫時效時間不夠,。  在神奇的國度里材料永遠是個問題。我都被坑了幾次了。
6#
發(fā)表于 2012-12-24 12:48:49 | 只看該作者
回火以后放到冷凍庫里面冷凍幾天再拿出來進行精加工.....

點評

你們這是摧殘樓主呢,!震動時效效果還可以,,但是位置要找準。  發(fā)表于 2013-3-24 11:45
曾經(jīng)一個薄壁殼體,,深冷了20次  發(fā)表于 2012-12-24 17:33
冷凍庫搞不掂,,要用液氮,而且還要反復多次,,七次都不算多  發(fā)表于 2012-12-24 14:45
這樣搞可以得到效果還是笑果,?  發(fā)表于 2012-12-24 14:12
7#
發(fā)表于 2012-12-24 14:47:47 | 只看該作者
趙乙龍 發(fā)表于 2012-12-24 08:35
6 _9 U: L& ^. \0 N& _振動時效處理是工程材料常用的一種消除其內(nèi)部殘余內(nèi)應力的方法,是通過振動,使工件內(nèi)部殘余的內(nèi)應力和附加 ...

7 z# d! O. _  ]% @6 d  ^高溫時效比振動時效好得多,有條件搞高溫時效,,還跑去搞振動時效干嗎,?大個頭的工件沒條件放進爐子處理的時候,才會考慮振動時效
) x5 [) ]4 [; R5 D; j# [

點評

高溫時效是好,,可是現(xiàn)在很多熱處理廠都搞不好,,自己公司搞這個又要投入,所以買震動時效機便宜自己又可以控制,。  發(fā)表于 2013-3-24 11:46
8#
發(fā)表于 2012-12-24 15:04:51 | 只看該作者
fmdd 發(fā)表于 2012-12-24 14:47 ; Z, ?! N# D+ Q0 Y& I& g
高溫時效比振動時效好得多,,有條件搞高溫時效,還跑去搞振動時效干嗎,?大個頭的工件沒條件放進爐子處理的 ...

+ c" o) J0 v# }0 M曉得了,,向大俠學習了!{:soso_e113:}! B: O8 ^0 R9 r0 X( L% c
9#
 樓主| 發(fā)表于 2013-1-8 22:35:30 | 只看該作者
震動沒試過,低溫倒是試了,,沒找到合適的地方做長時間低溫冷凍,。用液氮的低溫冷了一二十分鐘,一下子變形了一兩個毫米,,精磨不出來了,。可能溫度太低,,而且冷卻速度太快,。于是試著隨便磨到了個尺寸,看看效果,,快一個周了,,倒還沒大變形。還在觀察中,。大蝦們還有什么有效的高見的,,我還是特別想都試試的。希望能在大家的幫助下盡快找到一個切實可行的解決方案,。
10#
發(fā)表于 2013-1-24 15:17:54 | 只看該作者
鍛造毛坯--正火--粗車--調(diào)質(zhì)處理--精車--滲碳淬火(滲碳深度1.2)--回火--精磨,,調(diào)質(zhì)下應該好點,,我們一幫調(diào)質(zhì)處理

點評

調(diào)制處理是 淬火+高溫回火 回火有低溫回火、中溫回火,、高溫回火,,回火的種類不同所得到的鋼的綜合力學性能不同  發(fā)表于 2013-3-24 20:40
蘸火+回火不就是調(diào)制嗎  發(fā)表于 2013-1-29 17:06
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