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機械加工中的大懸疑,!

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1#
發(fā)表于 2012-12-23 21:47:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我在做一個產(chǎn)品時,,遇到了一個半年也沒有完全解決出來的棘手問題。想放在這等大蝦,,大大蝦們都幫我診斷診斷,,看看是什么問題,能怎么樣解決,。詳細內(nèi)容如下:
  O5 \, q- q" }8 E+ y! \    材料20CrNiMoA  產(chǎn)品形式很簡單,,外徑90mm,內(nèi)徑80mm的圓環(huán),。長83mm,,內(nèi)徑內(nèi)有2牙半的內(nèi)油槽,深1.3mm,。但內(nèi)外的尺寸和形位公差都有要求,,公差約0~2.2絲。僅此而已,。0 H4 }  n- u! j' U/ U3 \
    可我們做了很多個了,,成品不出兩天就變形了。變形量不確定,,少則兩三絲,,多則二三十絲,而且變形位置不一,,不是內(nèi)孔大的地方外圓也變大的那種變形,,感覺吧就是無規(guī)律可循的隨機變形。偶爾也有幾只不變形的,。就這么個情況,。
9 `: ^' W  M5 z  W% I( p( q7 Y; V東西很簡單,做法也沒什么花頭,,以下是我們制作工藝的簡答描述:
2 A0 T, t/ n7 L3 g3 g: e毛坯材料--鍛打--退火--粗車--高溫時效--精車--滲碳淬火(滲碳深度1.2)--低溫回火--精磨, `4 p7 ]4 Z. M3 S
就這樣做出的產(chǎn)品,,但大部分情況下,真正尺寸到位的要望天收,。有時候吧,,上午磨好到位的尺寸,,到下午就變形了,有時候吧,,頭幾天是好的,,就放著了,等一個多月以后要裝配了,,發(fā)現(xiàn)又變形了,,不知道什么時候變的,就是不能穩(wěn)定,。( ^: `8 m( x( i! P
情況就是如此,,望大蝦們能給指點一二。; B+ A# @$ g% f! L" u' {
先在這謝過了,!& s; H) P% [0 |2 U! S
2#
發(fā)表于 2012-12-23 22:01:37 | 只看該作者
低溫回火之后是否應加時效工序,?是否可采用震動時效?個人愚見,。
3#
發(fā)表于 2012-12-23 22:28:18 | 只看該作者
典型內(nèi)應力釋放的問題,。$ d$ I8 T5 f1 ~8 ?
低溫回火后尚未完全消除淬火應力,
  ?; X! }8 s/ x做二次或三次回火或如 翔夢隨風 大俠所述“低溫回火之后采用震動時效”,。

點評

消除熱處理內(nèi)應力的方法還有深冷處理,。  發(fā)表于 2012-12-24 06:39
閣下會網(wǎng)搜吧!網(wǎng)上的資料寫的很清楚,,說的很詳細,。  發(fā)表于 2012-12-23 22:55
請問一下,什么是“震動時效”,?謝謝,!  發(fā)表于 2012-12-23 22:52
4#
發(fā)表于 2012-12-24 08:35:57 | 只看該作者
LIAOYAO 發(fā)表于 2012-12-23 22:28 " K. [" i4 ~9 D: ?1 Y$ O
典型內(nèi)應力釋放的問題。) C* |! l. O9 z7 m9 N
低溫回火后尚未完全消除淬火應力,,
3 D# P7 g5 X2 ^2 ~9 d做二次或三次回火或如 翔夢隨風 大俠所述“低 ...
) Y3 j) ~) I5 o! J/ e; [" m6 L1 D) }
振動時效處理是工程材料常用的一種消除其內(nèi)部殘余內(nèi)應力的方法,是通過振動,使工件內(nèi)部殘余的內(nèi)應力和附加的振動應力的矢量和達到超過材料屈服強度的時候,使材料發(fā)生微量的塑性變形,從而使材料內(nèi)部的內(nèi)應力得以松弛和減輕4 G' {! [* ?- M, H! U
5#
發(fā)表于 2012-12-24 08:46:56 | 只看該作者
鍛打材料不好,, 高溫時效時間不夠。  在神奇的國度里材料永遠是個問題。我都被坑了幾次了,。
6#
發(fā)表于 2012-12-24 12:48:49 | 只看該作者
回火以后放到冷凍庫里面冷凍幾天再拿出來進行精加工.....

點評

你們這是摧殘樓主呢,!震動時效效果還可以,但是位置要找準,。  發(fā)表于 2013-3-24 11:45
曾經(jīng)一個薄壁殼體,,深冷了20次  發(fā)表于 2012-12-24 17:33
冷凍庫搞不掂,要用液氮,,而且還要反復多次,七次都不算多  發(fā)表于 2012-12-24 14:45
這樣搞可以得到效果還是笑果,?  發(fā)表于 2012-12-24 14:12
7#
發(fā)表于 2012-12-24 14:47:47 | 只看該作者
趙乙龍 發(fā)表于 2012-12-24 08:35
8 Z; _& L- r3 x9 N: i  Y3 X振動時效處理是工程材料常用的一種消除其內(nèi)部殘余內(nèi)應力的方法,是通過振動,使工件內(nèi)部殘余的內(nèi)應力和附加 ...

1 Q( c% z$ n" B4 {高溫時效比振動時效好得多,,有條件搞高溫時效,還跑去搞振動時效干嗎,?大個頭的工件沒條件放進爐子處理的時候,,才會考慮振動時效3 J  S8 L- V! d3 ?2 b

點評

高溫時效是好,可是現(xiàn)在很多熱處理廠都搞不好,,自己公司搞這個又要投入,,所以買震動時效機便宜自己又可以控制。  發(fā)表于 2013-3-24 11:46
8#
發(fā)表于 2012-12-24 15:04:51 | 只看該作者
fmdd 發(fā)表于 2012-12-24 14:47
4 W/ A; u  h- E高溫時效比振動時效好得多,,有條件搞高溫時效,,還跑去搞振動時效干嗎?大個頭的工件沒條件放進爐子處理的 ...

( A4 Z5 \/ q) A9 h曉得了,,向大俠學習了!{:soso_e113:}) ^0 M2 R0 ~! D! t
9#
 樓主| 發(fā)表于 2013-1-8 22:35:30 | 只看該作者
震動沒試過,,低溫倒是試了,沒找到合適的地方做長時間低溫冷凍,。用液氮的低溫冷了一二十分鐘,,一下子變形了一兩個毫米,,精磨不出來了�,?赡軠囟忍停依鋮s速度太快,。于是試著隨便磨到了個尺寸,,看看效果,快一個周了,,倒還沒大變形,。還在觀察中。大蝦們還有什么有效的高見的,,我還是特別想都試試的,。希望能在大家的幫助下盡快找到一個切實可行的解決方案。
10#
發(fā)表于 2013-1-24 15:17:54 | 只看該作者
鍛造毛坯--正火--粗車--調(diào)質(zhì)處理--精車--滲碳淬火(滲碳深度1.2)--回火--精磨,調(diào)質(zhì)下應該好點,,我們一幫調(diào)質(zhì)處理

點評

調(diào)制處理是 淬火+高溫回火 回火有低溫回火,、中溫回火、高溫回火,,回火的種類不同所得到的鋼的綜合力學性能不同  發(fā)表于 2013-3-24 20:40
蘸火+回火不就是調(diào)制嗎  發(fā)表于 2013-1-29 17:06
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