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打孔傷了內(nèi)螺紋牙,,怎么修? |
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點評
有點原因在里面,所以沒法說責任在誰,。我也不是打算追究什么,,畢竟就是做實驗用的。真正使用的時候也不會是這種結構,。所以,,目的只是修復下,能開始實驗即可,。
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點評
俺覺得先車螺紋,,后鉆側孔工藝沒錯,,有毛刺可以先用小一點的鉆頭鉆通,然后再擴到尺寸或者用鉸刀鉸一下就不會出現(xiàn)有毛刺的現(xiàn)象,。
我最初的回答是希望你不要隨便說別人腦子有問題,,別人給你加工零件不是來讓你罵的,這是對別人的尊重,,記得尊重別人也是在尊重自己,,你自己也有做錯的時候,當別人說你腦子有問題,,你會怎么想了,。
另外,看題看重點,,而不是隨便放空話,。貌似毛刺問題您老一點解決方案都沒說。
呵呵,,您老看來經(jīng)驗豐富啊,。下次加工HRC65的零件的時候,記得普及下先熱處理后打孔的工藝,。
這樣內(nèi)式的零件我做過很多,。都是先車牙在鉆孔,沒出過問題
做事要效能,,不是單單表面的效率,,哈...
另外,這活,,如果我真是怪外協(xié)如何,,那么也不會跑這發(fā)帖,直接打回去返工就完了,。沒必要搞這么麻煩,。我不需要知道廠家求什么,因為“無利不起早”,。但,,質量是你的牌子,玩不轉質量什么速度都是扯淡,。
M64X2也不是什么非標螺紋,,第一系列標準,。你可以車,如果本身有絲錐直接攻都可以,。我雖然開貼寫的是車,,但不代表實際真是這么干的。
這種零件,,說實話,,你可以后開孔,但絕對是自己給自己找事,。拋開裝卡不說,,本身調制完的毛坯你不會愿意再拿去開孔的。所以必然先開沒精度要求的側孔,,然后調質加工螺紋,。
我之前做法蘭的時候,管線鋼調制,,表面硬度也在300-320之間,。外協(xié)廠趕速度,結果一刀崩飛,,整件報廢,。說實話,那重量,,一件的加工費不過幾千,,但干廢一件光賠得賠一萬大幾。
說到效率,,速度可不代表效率。一個零件為了求快,,最后干到要返工,,那就一點效率沒有了,更不用談什么效益,。這種例子屢見不鮮,。
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點評
有沖擊是必然的,。不過,這帖并不打算討論工藝問題,,而是一個純問題處理,。呵呵。只是解決下螺紋損傷后的處理問題,。
評分
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