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樓主: zerowing
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打孔傷了內(nèi)螺紋牙,,怎么修?

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21#
發(fā)表于 2013-6-20 22:30:35 | 只看該作者
我覺得別人的工序沒有錯,,只是他們沒有考慮到后續(xù),。不要總說別人,你自己試一下鉆孔了在車牙,,會是什么后果,。

點評

崩不崩刀剩下的就是看轉速,轉速越高,,過槽加工的時候刀頭瞬間沖擊力越大,,越容易崩,。請問,大俠我這認知有問題否,?  發(fā)表于 2013-6-20 23:12
崩刀嗎?那我倒想聽聽大俠的經(jīng)驗談,。到底得多少的轉速和進給量下會崩刀。三角牙加工,,進給速度小于5m/min,,吃刀粗車0.3,精車0.05,。這些已經(jīng)決定了你的刀頭受力,。  發(fā)表于 2013-6-20 23:11
22#
發(fā)表于 2013-6-21 09:11:17 | 只看該作者
用絲錐再攻絲就好了/ y! e' n3 a7 _8 P9 x1 S9 h- j; G
23#
發(fā)表于 2013-6-21 12:44:09 | 只看該作者
呵呵,外協(xié)廠家的工藝順序是可以的,,不過去毛刺的活也應該干好才算完工,。% Z5 `/ n2 s5 Z
4 z" R# D* e- ^6 N5 Y& {$ g
以我看發(fā)生這事,是你們的驗收外協(xié)活的檢驗環(huán)節(jié)有問題,。不檢查好是不能接收和付款的,。拙見!呵呵,。

點評

有點原因在里面,所以沒法說責任在誰,。我也不是打算追究什么,,畢竟就是做實驗用的。真正使用的時候也不會是這種結構,。所以,,目的只是修復下,能開始實驗即可,。  發(fā)表于 2013-6-21 12:46
24#
發(fā)表于 2013-6-21 17:41:28 | 只看該作者
求解答,。,。。,。,。
25#
發(fā)表于 2013-6-21 18:05:41 | 只看該作者
網(wǎng)名己不在重要 發(fā)表于 2013-6-20 22:30
, B0 T$ N! Y8 V3 F6 W我覺得別人的工序沒有錯,只是他們沒有考慮到后續(xù),。不要總說別人,,你自己試一下鉆孔了在車牙,會是什么后果 ...
  i( h" B9 W, p3 p- E9 {' L4 g
你是否考慮到別人的效率了,,別人是想高效率的去多爭錢,,我試問你用多少轉速了,?你不是別人就不知別人求的是什么,哪個加工廠不是以機床最大性能去加工零件,,我沒什么文化也是一個小小的打工者,,只是用我經(jīng)歷的來回答。

點評

俺覺得先車螺紋,,后鉆側孔工藝沒錯,,有毛刺可以先用小一點的鉆頭鉆通,然后再擴到尺寸或者用鉸刀鉸一下就不會出現(xiàn)有毛刺的現(xiàn)象,。  發(fā)表于 2013-6-24 10:20
我最初的回答是希望你不要隨便說別人腦子有問題,,別人給你加工零件不是來讓你罵的,這是對別人的尊重,,記得尊重別人也是在尊重自己,,你自己也有做錯的時候,當別人說你腦子有問題,,你會怎么想了,。  發(fā)表于 2013-6-23 01:27
另外,看題看重點,,而不是隨便放空話,。貌似毛刺問題您老一點解決方案都沒說。  發(fā)表于 2013-6-23 00:31
呵呵,,您老看來經(jīng)驗豐富啊,。下次加工HRC65的零件的時候,記得普及下先熱處理后打孔的工藝,。  發(fā)表于 2013-6-23 00:27
這樣內(nèi)式的零件我做過很多,。都是先車牙在鉆孔,沒出過問題  發(fā)表于 2013-6-22 18:54
做事要效能,,不是單單表面的效率,,哈...  發(fā)表于 2013-6-22 11:09
另外,這活,,如果我真是怪外協(xié)如何,,那么也不會跑這發(fā)帖,直接打回去返工就完了,。沒必要搞這么麻煩,。我不需要知道廠家求什么,因為“無利不起早”,。但,,質量是你的牌子,玩不轉質量什么速度都是扯淡,。  發(fā)表于 2013-6-21 22:07
M64X2也不是什么非標螺紋,,第一系列標準,。你可以車,如果本身有絲錐直接攻都可以,。我雖然開貼寫的是車,,但不代表實際真是這么干的。  發(fā)表于 2013-6-21 22:05
這種零件,,說實話,,你可以后開孔,但絕對是自己給自己找事,。拋開裝卡不說,,本身調制完的毛坯你不會愿意再拿去開孔的。所以必然先開沒精度要求的側孔,,然后調質加工螺紋,。  發(fā)表于 2013-6-21 22:04
我之前做法蘭的時候,管線鋼調制,,表面硬度也在300-320之間,。外協(xié)廠趕速度,結果一刀崩飛,,整件報廢,。說實話,那重量,,一件的加工費不過幾千,,但干廢一件光賠得賠一萬大幾。  發(fā)表于 2013-6-21 22:01
說到效率,,速度可不代表效率。一個零件為了求快,,最后干到要返工,,那就一點效率沒有了,更不用談什么效益,。這種例子屢見不鮮,。  發(fā)表于 2013-6-21 21:58
26#
發(fā)表于 2013-6-21 21:06:36 | 只看該作者
看你這個零件,要是我的話,,先車牙,,側孔先細孔放電,然后線割,,毛刺問題解決
27#
發(fā)表于 2013-6-23 00:13:27 | 只看該作者
看看這個圖紙,,液壓油缸用的螺紋連接的活塞, 工藝上是粗車外形和鉆內(nèi)孔后調質,,然后上數(shù)控車端面,、回轉面和槽,,完了銑床上銑平面,最后鉆攻緊定螺紋孔,。不考慮銑,,先干好緊定螺紋孔再上數(shù)控帶來的問題是裝夾次數(shù)多一次,然后就是M80x3的螺紋車的話緊定孔造成了斷續(xù)切削,,對車刀產(chǎn)生沖擊,。! a9 Q: P  p( f" J8 D

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點評

有沖擊是必然的,。不過,這帖并不打算討論工藝問題,,而是一個純問題處理,。呵呵。只是解決下螺紋損傷后的處理問題,。  發(fā)表于 2013-6-23 00:29

評分

參與人數(shù) 1威望 +1 收起 理由
zerowing + 1 熱心助人,,專業(yè)精湛!

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28#
發(fā)表于 2013-6-24 21:48:58 | 只看該作者
重新車下?lián)Q小螺紋吧,不過要注意同心,,螺距,,左旋右旋
29#
發(fā)表于 2013-6-24 21:59:12 | 只看該作者
在普車或數(shù)控車床上螺紋修一刀就好了呀
30#
發(fā)表于 2013-6-24 22:00:02 | 只看該作者
額   打錯了  用普車修
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