最近完成了單位內(nèi)部的一個項目報告,該項目的宗旨是發(fā)掘一切可以優(yōu)化改進的方面,,進而提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本,,針對各個部門,,加工、裝配,、設計,、運營管理、采購,、財務等等都可以針對自己部門不合理的地方(或者可以怎么做的更好的地方)提出建議或改進方案,,形成文件上報,單位組織專人進行評審,,對于合理的項目進行采納并給予一定的物質(zhì)獎勵,。 我們做的是車床Z軸進給系統(tǒng)優(yōu)化改進,主要包括以下內(nèi)容: 1. 尾端由原來的鎖緊螺母鎖緊改為卡簧鎖緊 2. 卡簧直接鎖緊軸承內(nèi)圈,,省去一個隔套 3. 絲杠整體長度變短,,且原來尾端鎖緊螺母對應的螺紋也不用加工了 4. 優(yōu)化軸承座結構和尺寸 由此帶來的經(jīng)濟效益: 1. 尾端鎖緊螺母合同采購價46元,卡簧為標準件單個約0.2元 2. 省去一個隔套,,內(nèi)圈Fai25外圈Fai32寬度12,,單個大概6塊錢吧 3. 絲杠長度縮短,加工工藝簡化,,單個降價170元 4. 軸承座加工制造較以前簡單了,,省去材料費加工費單個30元(這個估算的) 5. 加工裝配簡單了 通過參與這些項目報告,我得到了如下一些啟發(fā): 1. 我覺得這樣的做法是很有意義的,,如果按照年產(chǎn)兩萬臺計算,,每年可節(jié)約成本大概500萬,多做一些這樣的事情不是可以給企業(yè)帶來很大的實惠,? 2. 我也從中體會到了設計人員的責任之重,,同樣的功能、要求和壽命,,如果你設計的或者選擇的外購件不經(jīng)濟實惠,,是要造成浪費的,就像在加工表面不能隨便標Ra一樣,,這個是要結合實際并且要考慮經(jīng)濟性的,。 3. 無論做什么產(chǎn)品設計,思路一定要開闊,不能局限于以往的傳統(tǒng)不求創(chuàng)新,,當然任何的改變不能以犧牲產(chǎn)品性能和質(zhì)量為代價,。 此外,改進帶來的好處是值得肯定的,,但到底對使用性能和質(zhì)量有多大好處甚至有沒有消極的影響,,還是需要經(jīng)過仔細論證的,比如這次改進針對的是平床身平床鞍的數(shù)控車床,,Z軸進給速度10m/min,,如果換了斜床鞍或者Z軸速度變快了,也許這個就不適用了,,畢竟對于絲杠,,軸承的質(zhì)量和穩(wěn)定性是至關重要的,還是應該在保證質(zhì)量和可靠性的前提下再研究如何降低成本,。
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; B9 r# I9 L1 B& K0 a補充內(nèi)容 (2014-1-20 16:42):
7 U1 L8 A- q7 N( k+ LZ軸絲杠用固定-支撐方式,,前面一對角接觸球軸承背對背安裝后面一個深溝球軸承,絲杠不預緊Z軸快移10m/min,,用于經(jīng)濟數(shù)車,尾端軸承只受徑向力不受軸向力,,卡簧鎖緊,。很多'大俠'上來不是抽LZ就罵這罵那是不是有失身份 |