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直徑400的銑刀盤,,從60kg變成了14kg?!

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1#
發(fā)表于 2014-11-5 16:11:31 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
做為學習,,翻看一個公司退休技術員工的2013年的工作筆記,。
% N. X) V$ o/ g7 u( M: p, ~發(fā)現(xiàn)有這么一篇文章我還能大概看懂,,就試著翻譯了下。; f  C$ ]6 Y+ ~0 W( H% Q; e: e
內容是設計一個大直徑銑刀盤的新方案,,并說明優(yōu)點,。
. C0 X% c0 o9 R-----------------------------------------------------分割線------------------------------------------------------------------------------------! v$ b# Z. v0 D' a9 U- a# J
新方案有以下特點,。
1,直徑400的銑刀盤,,可以不再用內六角扳手來裝卸,,僅僅按一下按鈕就可以松開銑刀,所以裝刀拆刀所需要時間從以前的20分鐘縮短到大約2分鐘,。
2,,整個銑刀盤(直徑400)的重量大約60kg,如圖所示,,去除中央部位以后,,可以減輕到大約14kg,單手就可以拿起來了,!這東西以前我每次接觸,都得借助機床旁邊的旋臂起重機,,很小心地拆卸又很小心地裝上,,采用這個新方案會讓操作安全性大幅度得到改善。
  A; |+ Z* o1 O0 E. [
這個設計當時和東芝,、豐田工機,、三菱重工等廠家的設計部門一起討論過其可行性。
特別是關于保護人員安全的液壓電氣系統(tǒng)進行了非常細致的討論,。
& N( U+ D9 s& }. A  K
大家都說此方案有一個弱點:由于大幅度減輕了重量,,會造成銑刀盤本體剛性不足,進而造成振動,,加工表面會形成一片片的斷層影響產(chǎn)品質量,。可是從設計圖來看,,由于切割時候受力面(外徑)在刀盤周邊,,刀盤本體不可能發(fā)生彎曲變形,故而通過了,!

! ~0 u; A  n/ m$ x- a2 \-----------------------------------------------------分割線------------------------------------------------------------------------------------
9 o, w! n  U- Q- n( U6 ]
) }' b% P$ b* S1 e; ]# [6 \: d問題來了,,請教大家,希望能給點提示,。5 j& j! o4 e, g' U
1,,新方案中,中央部位的具體什么東西被去除了,?看圖紙基礎為0,,只能自己琢磨。, S; G# H3 m: W4 W: J5 y
2,,切割時候受力在刀盤周邊所以刀盤不可能發(fā)生變形,,這個因果關系是怎么一回事,?" A/ P  y: u4 B& B, O0 w
( L$ h9 [7 k" t* t" ^3 t5 J
補充:圖片1是新方案,圖片2是原設計- n) `% L% y) T- G3 j

+ y1 b( _6 x! T* r( F. m+ U% A4 o0 l& W& v9 _1 q$ y, n9 B: V+ Q
2 r1 L9 p/ N4 ?% Q- ~
) m' R! S# ~2 D7 P8 J  U

- C) N7 y% f9 m# v9 n; t9 S, J補充內容 (2014-11-6 08:57):# a9 q' t8 c$ i5 b0 g
補充說錯了,。
0 B+ [# q+ Y( @( ?' |正確是:圖1是舊方案,。圖2是新方案: s$ R9 X/ }0 s7 h& Q

$ L$ j, A) x% F6 T補充內容 (2014-11-7 15:02):
3 x% a$ t  S7 e0 B$ u不行了,罩不住了,,得請那退休哥們出山了

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2#
發(fā)表于 2014-11-5 16:28:34 | 只看該作者
看刀片方向,,應該是粗加工刀盤吧?
- {: T7 N1 |: E: n4 @; ^刀具剛性好壞我感覺主要和,,刀盤上邊一直到刀柄那段刀桿有關系,,而你刀體部分,你需要做的好像應該是,,根據(jù)你扭矩,,預計切削參數(shù)而產(chǎn)生的切削力來計算刀體的彈性變形量" s" s: N# H. R5 I2 s; Y
而大家都知道,刀具切削的含義,,不是硬上,,硬推的蠻橫加工,他是那種輕快切削,,所以我感覺在材料的選擇上多下下功夫,,就能保證刀體剛性夠用
3#
發(fā)表于 2014-11-5 16:53:32 | 只看該作者
新方案中采用了新的裝夾刀盤的方式,原來的刀盤是直接固定的,,新方案采用別的結構來固定,。問題二就坐等高手咯
4#
發(fā)表于 2014-11-5 21:14:42 | 只看該作者
懂了,注意新刀體右邊有個定位塊,,為什么不是對稱的就真搞不懂了,。還有新刀體下邊有一個螺絲孔。有什么作用的
5#
發(fā)表于 2014-11-5 21:31:08 | 只看該作者
圍觀學習
6#
發(fā)表于 2014-11-5 22:02:00 | 只看該作者
直徑怎么不對啊
. K3 o  Z  O$ y1 G' K1 E  a  A: T7 i4 J: E4 u. b% N3 W
樓主說新方案一個按鈕就可以松開銑刀,,估計新方案的刀盤固定和液壓有很大關系,,新方案內部結果重新液壓化設計了吧
. R9 w7 `+ W) U( a% }" k6 I
/ |! e: G5 D# l2 Q) a- p1 |
7#
發(fā)表于 2014-11-6 12:35:50 | 只看該作者
本帖最后由 機床牙齒 于 2014-11-6 12:36 編輯 8 V3 j$ K( V0 I+ I) `; B

6 l( ^8 Y7 ]  V" ^% ?! z0 N+ E輕量化設計的銑刀盤安裝定位孔加大,由D47.825(7/8")加大到D175(估計是59/64“),,孔加大部分就是“中間去除的東西”,。另外銑刀盤的厚度也由63減小到45,所以整個銑刀盤重量減輕了,,估計可減重50%左右,。輕量化設計的銑刀盤與主軸連接應該是采用花瓣型快換結構,單鍵傳動扭矩是此結構決定的,。
8#
發(fā)表于 2014-11-6 14:05:32 | 只看該作者
這面銑刀最大的特點就是結構分體了,,分為兩部分:與機床主軸連接部分,;固定刀齒的刀體部分。而且是兩部分的連接采取快速精密定位連接的方式,。
9#
發(fā)表于 2014-11-6 14:50:20 | 只看該作者
學到了
( n. |; y# a0 e9 b0 B
10#
發(fā)表于 2014-11-6 15:28:00 | 只看該作者
你這圖是250的刀盤啊,。
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