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最近設(shè)計一臺不銹鋼焊縫自動打磨拉絲機,,調(diào)試過程中在打磨工位出現(xiàn)了問題,遇到了重重困難,,導(dǎo)致設(shè)備無法交與客戶,,特來社區(qū),請各位社友幫忙分析或提供建議,本設(shè)備分6個工位,,采用調(diào)速電機拖動鏈條帶動夾具移動工件進(jìn)行打磨拉絲作業(yè),,1工位上料,2工位打磨,,3工位拉絲弧面,,4工位拉絲前立面,5工位拉絲側(cè)立面,,6工位下料,。如下圖所示意。現(xiàn)在遇到的問題就是,,$ B6 e) S- H3 E% {/ u! I
1.鏈條拖動工件的停止位置每次都有偏差(采用光電開關(guān)對夾具檢測來停止鏈條拖動電機),,出現(xiàn)工件過沖現(xiàn)象,導(dǎo)致打磨輪打磨立面與弧面間的焊縫時打磨不到或者打磨過深,,用什么方法可以精確控制工件停止位置一致性,?
: I: t2 B/ N7 D) p- r7 m& O8 V 2.打磨軌跡(弧線+直線)是采用PLC控制伺服電機來走,在工件上取50個坐標(biāo)點來作為行走路線,,有沒有更好的辦法來完成焊縫的打磨,?
4 |2 q$ @ F+ p c1 E3 t8 v 3.打磨輪采用千葉輪,非常容易磨損,,磨損后打磨輪在按原先設(shè)定的坐標(biāo)點走的話,,將不能接觸到工件而進(jìn)行打磨,有什么方法可以實現(xiàn)自動補償,?或者有什么更好的打磨葉片,?
* B: g) i2 R4 I 請各位社友給小弟點撥點撥,或者有做過類似設(shè)備的分享一下你們的經(jīng)驗. |
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