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前幾天發(fā)現(xiàn)新產品試制中借用的QT450鑄鐵有一個孔是M14的要改為M12,,要重新做一件已經來不及,所以拿到焊接的地方找?guī)煾祵⒃瓉鞰14的孔堵上,。期間是自然冷卻,磨平后拿到臺鉆的地方找小師傅鉆一下孔,攻M12內螺紋,。我認為這等小活幾分鐘搞定,又不是第一次補焊鉆孔,。打了點后用10.3的鉆頭往下一壓,,就下去一個小坑,小師傅馬上調整臺鉆轉速到最低速度,,還是沒有效果,,鉆頭的錐面還沒有陷進去就崩刃了。 t1 T& ]+ \# l
, X4 R/ o O* k: K換了幾個鉆頭小師傅實在搞不定,,公司現(xiàn)在已經沒有采購合金鉆頭,,建議我請立加那邊看有沒有合金銑刀。工件搬過去才一會銑刀就廢了,,一個小組長跑到刀具庫找到別人送的合金鉆頭庫存外的樣品,,終于看到了希望。裝上后合金鉆頭鉆的吱吱響個不停,,鉆頭在里面一會就卡住不動,,提出來冷卻,來回十幾次差不多半小時才把一個二十毫米深的孔鉆出來,。
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, w7 d% y; d# w孔是打好了,,接下來是攻螺紋,。按常理10.3的鉆頭攻M12的壓沒問題,可是這次絲錐在手臺鉆上死活不肯進去,,用10.5的鉆頭擴孔還沒有下去2毫米就卡死,。于是又轉到搖臂鉆,速度打到400轉搞不定,,調到40轉,,還是搞不定,用10.5鉆頭擴孔后攻牙,,進了一半卡死,。速度打到16轉還是發(fā)現(xiàn)絲錐攻到一半時攻不下去,前面幾個絲錐都是崩掉牙,,要是受力過大絲錐斷在里面就抓瞎了,。后來改為手動扳牙還是下不去。* A4 l* r7 g; L9 b$ v; _( W# `! b4 W( g" e
! d' g$ [% V7 n車間的師傅看到搞不定都建議我去找小黑,,我不知道小黑是誰,,反正據(jù)說是很牛逼的一個人,沒有搞不定的事情,,馬上通過工段長找來幫忙了,。按照我們常規(guī)套路試了一下后小黑也冒汗了,他還沒有遇到過這樣的情況,。QT450鑄鐵鉆孔是最好鉆孔的啊,,二氧化碳氣保焊ER50-6E∅1.0焊絲補焊再鉆孔的情況多了去了(不過母材不是鑄鐵,,而是Q235或345),,沒有發(fā)現(xiàn)這么難搞的,。應該這鑄鐵和焊絲兩種材質融合到一起后金相結構發(fā)生了變化,,變成了一種高強度金相結構。
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; v6 e" [: ` }9 e3 U, G3 e$ e4 y小黑果然是名不虛傳的小黑,,他最后的絕招是將鑄件孔附近加熱到通紅,,冷卻到400-500度時用手動扳牙才將螺紋攻好,,就為了鑄件上兩個螺紋孔來回多次差不多花費了我一整天時間,。* [+ G# t. I2 g/ P
我對熱處理真的不太懂,,也不會經常這樣做,早知道用鑄鐵焊機了,。但是挺有好奇心,,希望有高人進行分析一下。這種超硬度合金要是用來做耐磨材料肯定超級棒,,也許我們不經意的一個失誤發(fā)現(xiàn)一種新工藝或新材質也不是不可能,。
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