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樓主: 五面怪
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工藝系統(tǒng)剛性差該怎樣解決

[復(fù)制鏈接]
31#
發(fā)表于 2017-5-12 19:26:39 | 只看該作者
學(xué)習(xí)中,不發(fā)言,。
32#
發(fā)表于 2017-5-15 19:50:19 | 只看該作者
40Cr調(diào)質(zhì),結(jié)構(gòu)性能會好點,。但是你刀桿發(fā)顫主要還是剛度上的問題
33#
發(fā)表于 2017-5-17 22:03:09 | 只看該作者
不知道樓主的設(shè)備就是三軸嗎,?

如果可以的話,可以弄個四軸的床子來加工
弄把大刀,,翻轉(zhuǎn)進(jìn)入工件內(nèi)部,。

34#
 樓主| 發(fā)表于 2017-5-18 09:25:55 | 只看該作者
喀秋莎88 發(fā)表于 2017-5-17 22:03
不知道樓主的設(shè)備就是三軸嗎?

如果可以的話,,可以弄個四軸的床子來加工

這個真不是,?就是簡單的兩軸設(shè)備!

搞把大刀,,怎么實現(xiàn)橫向進(jìn)給車削內(nèi)腔底面呢,?

目前實驗結(jié)果:
1、通過改變刀具的幾何角度及改變切削用量,,“顫紋”問題有所改善,;
2、此刀桿的剛性確實不足(刀桿連接處太少),;刀具還有所改善,;

35#
發(fā)表于 2017-5-19 10:51:59 | 只看該作者
這個刀具主要問題是剛性不足,你的切削參數(shù),,是在剛性不足的情況下調(diào)整,,可以改善,但很難從根本上解決問題,。
我的意思是,,用一把剛性好些的刀,通過翻身進(jìn)入工件內(nèi)部,。
進(jìn)給的話沒問題,,因為我沒畫細(xì)節(jié)。
主要你設(shè)備不支持,。
36#
發(fā)表于 2017-5-23 14:24:48 | 只看該作者
YLH_Ze8OR 發(fā)表于 2017-5-12 09:40
工件為什么不反過來裝夾呢,?

那為什么不在前工序一步到位呢,?
37#
發(fā)表于 2018-4-4 19:55:44 | 只看該作者
樓主問題解決了沒。
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