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合金堆焊,,表面合金部分鐵含量過高---請教

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1#
發(fā)表于 2007-11-17 14:40:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我公司制作閥門硬密封閥座的過程中,需要在20#或者A105等材質(zhì)的母體上堆焊CoCr MONEL等合金粉末,,由等離子焊機完成,,但最近在深度檢測中發(fā)現(xiàn)一個問題,,就是焊接之后底部母體材料熔化與焊材對流,,造成焊接完成后表面合金部分鐵含量過高,,要求是10%以下,,但實際上經(jīng)常有20%左右,,但熔化程度不夠會造成合金內(nèi)部有氣孔等現(xiàn)象,求高手闡述下此中的合理方法,,謝謝
2#
發(fā)表于 2007-11-17 15:36:15 | 只看該作者
這種焊接方法我沒有接觸過,,不過,按照你所說的情況我可以提幾點看法,。' q* @( x! D% ]! N$ y  i
我認為既然你那個地方焊過以后的Fe含量增加了,,說明你的焊接熔深比較深。1,,是不是合金粉末厚度小了,,就是焊接電流大了,所以才造成熔深太深,。. c4 e) y' t- t( j! F
2,,你的焊接速度可能慢了點,造成冶金反應(yīng)的時間較長,,熔池對流的時間也較長,,使焊縫金屬與母材混合更充分。4 _0 L" E3 h4 q1 F
如有不妥之處還請多多批評指正。
3#
 樓主| 發(fā)表于 2007-11-17 15:47:15 | 只看該作者
首先,,謝謝樓上的解答
, a/ L. P* D, K. D3 o我這里再補充幾點,,合金粉末堆焊厚度是很小,大概只有3-4毫米,,圖紙要求是≥1.9mm,,堆焊后再次金加工達到2.5左右的厚度,但這樣的合金價格是20#的一百多倍,,是F316的十多倍,,為了成本控制不大可能加高厚度4 T, A  ^1 s9 i" E( ]! u2 V
第二點,焊接速度過慢,,這個我公司采用的方法是兩次堆焊,,就是在堆焊后再次在合金面上進行堆焊,如果焊得慢,,冷卻掉的話,,會造成合金面開裂,所以基本上焊機轉(zhuǎn)臺速度是均勻的,,若探傷沒有裂紋,,基本上就不會太慢
4#
 樓主| 發(fā)表于 2007-11-21 08:24:50 | 只看該作者
自己頂一頂,不要沉掉,,最近試了幾個monel的樣品,,結(jié)果還是鐵含量過高,有知道的朋友請幫忙一下
5#
發(fā)表于 2007-11-21 09:08:43 | 只看該作者
這種材料的鑄件,,我們是做過,。我們對于這種產(chǎn)品的返修用的是氬弧焊。
6 m3 [+ T. `2 m8 ^你想過用氬弧焊接嗎,?
6#
發(fā)表于 2007-11-24 16:51:34 | 只看該作者
這個我不太清楚,,幫助頂起來!
7#
 樓主| 發(fā)表于 2007-11-26 13:32:17 | 只看該作者
氬弧焊我們也在用,,但效率比較低,,而且容易造成硬度不均勻,這個是比較討厭的,,而且氣孔和夾渣的機率也大,,平時也在用
8#
發(fā)表于 2007-12-7 20:51:01 | 只看該作者
建議跟供應(yīng)合金粉末的廠家聯(lián)系一下,看他們的粉末成分是在哪種工藝條件下檢測的,。
9#
發(fā)表于 2007-12-8 09:44:58 | 只看該作者

回復(fù) 7# 的帖子

氬弧焊焊后硬度不均勻,,我們是沒有成功解決;但是對于氣孔和夾渣我認為是可以避免的,。
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