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PLC控制時(shí)間精度問題---請教

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1#
發(fā)表于 2007-12-14 13:48:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
最近,我們在試制一臺新的生產(chǎn)線,發(fā)現(xiàn)制造出來的樣品尺寸不是很穩(wěn)定,總是在±2mm,而我們要求在±0.5mm.& M7 ^# F& D* }  M; T
與我們的電氣工程師一起分析問題,發(fā)現(xiàn)線速度要求是15mpm,折合0.25mm/ms.
2 d! N( _3 u. W' I# j* M也就是說4ms的時(shí)間就能跑1mm,而據(jù)他說,, e6 A- P5 b8 z
我們現(xiàn)在的PLC控制系統(tǒng)的時(shí)間繼電器是采用軟件觸發(fā),時(shí)間控制精度已經(jīng)很高(CPU已經(jīng)運(yùn)行到70%),也就毫秒級.2 |  n9 f6 O+ Q: E' {
我想問各位達(dá)人,在PLC控制系統(tǒng)中,怎樣提高它的時(shí)間控制精度,都有那些辦法和措施?
# c- _5 |2 }* M6 \% l; QPLC的時(shí)間控制精度能否做到0.1ms級?+ {9 b) _% e6 R8 @( H. T% w, h& o/ D
$ U( W5 G5 D; Q2 b
謝謝各位,請指教!
2#
發(fā)表于 2007-12-14 22:48:08 | 只看該作者
高飛友好,!& S3 i2 J/ E7 f

3 `  G5 Z0 R% Y& k% k你的生產(chǎn)線用的是什么電機(jī)進(jìn)行托動的,?
& L% d: a  q, J  P1 k% {你給的信息不很充分,,在不涉及保密的情況下,最好能盡可能多給一些信息,。0 V6 h6 K6 d5 b, n2 N1 |
如工作的大小,、長短、重量,、控制是開環(huán)還是閉環(huán),,檢測用的是編碼器還是
" l# W8 i$ @: d5 S& N: \) \8 A  q位置定位傳感器,, g: R& e- z5 L: @" _# {
程序在定位檢測時(shí),,是單任務(wù)循環(huán),,還是同時(shí)照顧其它任務(wù)……9 @0 H! A; X* K, r
等等。
  @) X% E2 ?4 a5 |& G9 i% d
! ?; w- E. V" I9 i9 e$ M/ Z& `syw  071214---22.48
3#
發(fā)表于 2007-12-14 23:27:57 | 只看該作者
我感覺應(yīng)該是檢測裝置的問題,,PLC的控制精度確實(shí)能達(dá)到你的控制要求,。如果不是檢測裝置的原因,就是電機(jī)拖動的問題,,傳動裝置的精度有問題
4#
發(fā)表于 2007-12-16 17:58:53 | 只看該作者
采用美國的AB系列的PLC系列的PLC
# b/ c! b7 Q8 X; o2 Y& ?他們的位置控制模塊
0 H2 i. {. l+ ]2 tPLC-5系列PLC可以實(shí)現(xiàn)該要求
; E: q" F" j- v6 ?詳細(xì)請至電PLC供應(yīng)商!
5#
 樓主| 發(fā)表于 2007-12-17 15:00:30 | 只看該作者
開門造車及各位大俠好,
+ y! B2 w4 |6 S* t1 z6 g+ Q; Q$ K3 v+ j! o/ E3 S8 y* e
我們采用的是三相異步電機(jī),開環(huán)控制,/ O9 D; x% b7 P
用編碼器進(jìn)行位置檢測,是3000線的,采用了4倍頻(請問,這個是不是應(yīng)該沒問題)
. e4 ]$ _% z0 ~$ y( l- n( g原先的軟件觸發(fā)時(shí)間周期為2ms,現(xiàn)在改為1.2ms,看出來的樣件還不是很理想,經(jīng)調(diào)整,可做到±1.5mm.
* e/ O9 y5 X. L$ k# K關(guān)鍵是樣件的長度誤差沒有很好的一致性,沒有規(guī)律,為什么?
6#
發(fā)表于 2007-12-17 23:04:44 | 只看該作者
高飛友好,!1 W( ^$ C1 h7 W. F
! m8 o. u0 o, F6 L

2 p0 g) u8 o# @3 f0 {1,?:你們的生產(chǎn)線上的東西: 長==       MM.........寬==      MM...........高==      MM
' A6 y7 k* o* K% _& F
2 N4 P3 V9 d# ?& T4 R2?:生產(chǎn)線上是一個產(chǎn)品還是一個接一個的產(chǎn)品鏈,?
* D$ v1 H; u! |! q- Q5 R! _& l: G9 Z9 {- r
3,?:當(dāng)控制器發(fā)出讓樣件停止指令時(shí),生產(chǎn)線停的是三相電機(jī),,還是輸送帶,。
4 H# n6 z# m. h; _* U, O2 S
; U$ ?1 b% o/ O5 }4?:如果,,停的是輸送帶,,是單純的離合器,還是結(jié)合剎車,。% a# W8 ]* I5 H# Q
9 H5 ~9 k! ^# D; o5 T
5,?:……3 x; u  u3 _6 w. A$ q
. d$ K/ Q5 E3 O6 u1 F+ A) T
syw   071217---23.04
7#
 樓主| 發(fā)表于 2007-12-18 14:21:24 | 只看該作者
總工你好,各位大俠好,,+ G. C  d2 v2 H- E! `
; U5 m! P2 {4 ]' |) P& V5 N
有可能我這個問題這時(shí)候提出來還不是很成熟,  X  d+ s3 i8 _
我還沒有完全搞清楚控制系統(tǒng)的問題,可以肯定的是:
* @: i4 I) b. _9 X機(jī)械和液壓系統(tǒng)是沒有什么變化的,唯一發(fā)生變化的是控制系統(tǒng)(是全新設(shè)計(jì)的,以前是單片機(jī),現(xiàn)在是用PLC).. v& e" T2 K  u3 q# c. t0 D8 S6 M

1 s. G0 q( F/ K0 R2 h我這套設(shè)備是飛剪,編碼器測長,控制系統(tǒng)來控制定長剪切,長度尺寸總是不穩(wěn)定,有偏差.8 B' j5 l# }7 W/ D: ?5 q5 Y8 d
問題出在那,是PLC的時(shí)間周期問題,還是系統(tǒng)的漂移,抑或是邏輯控制方面,?
8#
發(fā)表于 2007-12-18 19:08:08 | 只看該作者
高飛友好!
0 P6 A% B8 N9 B$ F- {
8 U" s5 R" V5 p% U" O- F根據(jù)你的介紹,,我能大]致想象出控制系統(tǒng)的方式及內(nèi)容,。
* Q7 r5 ~1 _4 q1、我可否這樣理解:3 J5 a% w! i/ @9 K. p
以前采用單片機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行控制時(shí),,長度尺寸是穩(wěn)定的,!
% s& {8 u2 W! I6 i6 c* }6 ?而采用PLC系統(tǒng)后,,才出現(xiàn)長度尺寸不穩(wěn)定的?4 Y( L5 c* o4 k( f) f6 E. S, P
2 |6 W6 h2 M1 G( f
//***********************************************************
# ^! Z# Z7 G4 I# N5 q2,、再有,,我感到測長部分,你用的是“光電脈沖碼盤”,,而不象“絕對值編碼器”,,# v; f1 r* g* [* W* F
這點(diǎn)需確認(rèn)一下。
5 A) i' A0 L# K" _$ O如果確是“光電脈沖碼盤”的話,,我擔(dān)心,,PLC是否能夠跟得上?1 m$ L/ j# A. X5 k
: e6 S$ C- F+ g+ O: I& u7 w
3,、實(shí)際尺寸照比預(yù)置數(shù)偏大,,還是偏小,?6 W( |1 n/ Z/ E! h# e% g, m9 A9 g
如果偏大的多,,則說明PLC檢測速度跟不上。7 h0 |, q8 P5 I7 Y4 W
如果偏小的多,,則說明系統(tǒng)存在干擾,。5 n* P0 V. }" F4 F

) I! }" W# Q$ asyw  071218---19.07
9#
發(fā)表于 2007-12-18 19:41:09 | 只看該作者
樓主在改控制部分前控制精度怎么樣?這點(diǎn)很重要,要是為了提高精度才改的控制部分,那基本可以斷定這個硬件配置是不能達(dá)到設(shè)計(jì)要求的.5 a: Z  i' d! @( @# \, w. P4 K' @. H
三相電機(jī)本身就不可能有那個精度的. 怎么說也得交流伺服電機(jī),要是高速高精的話還得用直流伺服電機(jī).
( r& |' ?) z$ V, uPLC的循環(huán)時(shí)間是很重要,可以選專用的高速PLC,要是你懷疑是PLC的速度問題,那可以把生產(chǎn)線的速度降下來剪剪看.就可以有個結(jié)論.
$ v5 d' U7 R6 Z; E" V- M3 `5 R至于PLC程序的問題,那可以采用中斷的方式看看.或者把控制部分放在主程序或第一級程序里.
! u$ H% V6 @7 v1 N6 A/ u至于編碼器不是大問題,只要高速計(jì)數(shù)單元匹配就可以了.
7 h. W* Q4 V( X  z, W' l- r; |建議樓主看看包米勒的運(yùn)用例子.
10#
發(fā)表于 2007-12-18 20:56:59 | 只看該作者
9樓hawkofsky網(wǎng)友好!- V& |3 L- I% e. M( c0 k

+ L8 @1 |" T: h2 V# c我的理解:飛剪設(shè)備中的三相電機(jī)是驅(qū)動減速器的,,是整個設(shè)備的動力系統(tǒng),。
, c( n( m: {* y% J3 F而不是起伺服作用。  u3 l; U1 h( C6 z! E
控制飛剪的應(yīng)該是一個電磁機(jī)械鎖,,當(dāng)檢測長度達(dá)到預(yù)置數(shù)時(shí),,計(jì)算機(jī)發(fā)出指令,
& r. q, ?1 g" s% n電磁機(jī)械鎖吸合,,飛剪工作,。
! P8 K1 k  \7 |
, b2 I9 [" G4 L) C4 K5 s. A5 i0 D$ m高飛在5樓有這樣一段話:用編碼器進(jìn)行位置檢測,是3000線的,采用了4倍頻,# ?  f  ~1 J- r# D& Z' I" k7 S* e  Z: T
我感到這個好象是光柵尺位移時(shí)產(chǎn)生的脈沖信號,,并且進(jìn)行了4倍頻,,這么高速
% N; ]2 f7 l$ ?的東西讓PLC處理是否有問題。  H7 l& S7 b% @  W, |
, ^! q7 e' ]9 \% i3 G& Q+ I7 z
不知我的理解是否對,?
, P9 k" F* V! L1 e* A$ r
0 |, b/ Y/ P9 r# P; Bsyw  071218---20.56
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