新日鐵目前生產(chǎn)中的高爐有9座,,與上世紀(jì)70年代中期相比,,高爐數(shù)量減少了一半,。當(dāng)時(shí)已開(kāi)始建內(nèi)容積超過(guò)5000m3級(jí)超大型高爐,。在這期間,,為降低整個(gè)生產(chǎn)成本,,因此越來(lái)越強(qiáng)調(diào)提高每座高爐的生產(chǎn)靈活性,、高爐長(zhǎng)壽化,、省力化和縮短大修工期等,開(kāi)發(fā)了相應(yīng)的技術(shù)裝備,,并應(yīng)用于實(shí)際,。在這一背景下,采用了一些新技術(shù),,如利用高爐大修的機(jī)會(huì)擴(kuò)大爐容,、提高碳磚質(zhì)量延長(zhǎng)爐缸壁壽命、采用銅制立式冷卻壁延長(zhǎng)爐身壽命,、出鐵場(chǎng)作業(yè)的機(jī)械化操作和采用大構(gòu)件施工法縮短大修工期等,,由此大幅度地提高了高爐的功能和壽命,并最大限度地減小大修時(shí)產(chǎn)量的下降,。
) O& T* @( G% D$ ~( E1 f 日本的高爐技術(shù)以上世紀(jì)70年代前期建的4000m3級(jí)大型高爐為代表,,在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展時(shí)期,隨著對(duì)鋼鐵生產(chǎn)需求的擴(kuò)大而快速發(fā)展,。其后,,由于石油危機(jī)、日元升值,、泡沫經(jīng)濟(jì)的繁榮和崩潰,,尤其是一些國(guó)家近年來(lái)對(duì)鋼鐵需求旺盛等因素,,因此在鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)瞬息萬(wàn)變中,對(duì)高爐設(shè)備的要求變?yōu)橐蕴岣呖刂菩�,、�?jié)能,、省力化、對(duì)各種原燃料的適應(yīng)性,、高爐長(zhǎng)壽化等進(jìn)一步降低整個(gè)生產(chǎn)成本和提高產(chǎn)量的靈活性為主,。為應(yīng)對(duì)這些要求,新日鐵開(kāi)發(fā)了各種設(shè)備技術(shù),,在高爐大修時(shí)應(yīng)用了這些新技術(shù),。
* v$ [6 S1 G5 P* N. R 1.?dāng)U大爐容 ' I6 }4 ^8 |$ I8 L @6 a7 n
目前,新日鐵生產(chǎn)中的高爐有9座(包括北海制鐵室蘭廠的2號(hào)高爐在內(nèi)),,與上世紀(jì)70年代中期相比,,高爐數(shù)量減少了一半。在這種情況下,,為應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化而產(chǎn)生的對(duì)鋼鐵需求迅速增大的要求,,因此在高爐大修時(shí)逐漸擴(kuò)大爐容,大幅度提高了每座高爐的生產(chǎn)靈活性和能力,。為降低擴(kuò)容大修費(fèi)用,,因此在不對(duì)設(shè)備進(jìn)行大規(guī)模改造的范圍內(nèi),主要是進(jìn)行擴(kuò)大爐徑的改造,,爐的高度基本不變,。從新日鐵高爐操作結(jié)果來(lái)看,在爐內(nèi)容積一定情況下,,高度低,、爐徑大的高爐在透氣性方面具有優(yōu)勢(shì),有利于提高出鐵量,。
0 o! _' C7 p" z- e 新日鐵對(duì)目前生產(chǎn)中的高爐在最近大修時(shí)擴(kuò)大爐容的做法是,,在高爐基礎(chǔ)和框架等沒(méi)有大的變更、進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性擴(kuò)容的情況下,,加上爐身減薄帶來(lái)的效果,,爐容的擴(kuò)大率達(dá)到了10%~25%左右,包括君津制鐵所4號(hào)高爐(第三代爐役)5555m3,、大分制鐵所2號(hào)高爐(第三代爐役)5775m3(世界最大高爐)等超大型高爐在內(nèi),,新日鐵每座高爐的平均內(nèi)容積都擴(kuò)大到4490m3以上。
; L8 ?+ ^( D: A, N# d/ L2.長(zhǎng)壽命化技術(shù) ' _! s' K4 g" O( X' o
新日鐵結(jié)合高爐大修,,對(duì)控制高爐壽命的部位———爐缸部和爐身部采取了長(zhǎng)壽命化措施,,結(jié)果,隨著操作技術(shù)的提高,延長(zhǎng)了高爐的壽命,,沒(méi)有降低高爐的利用系數(shù),。 / O, S: \6 _5 I6 i: t1 ?& d
從新日鐵高爐的實(shí)際爐齡和利用系數(shù)來(lái)看,上世紀(jì)70年代左右停爐的高爐壽命在5~7年,,其后逐漸延長(zhǎng)至10年,、12年,最近停爐的高爐壽命在保持高利用系數(shù)的情況下,,壽命延長(zhǎng)至15年左右,。最近停爐的高爐的累計(jì)出鐵量達(dá)到了10000~12000t/m3。 ; X& G) u2 y" @0 V) R
作為控制高爐壽命的主要因素,,曾經(jīng)一個(gè)時(shí)期還以爐身?yè)p毀的比例居高,,但在最近停爐的高爐中,爐缸成為了控制爐壽命的主要因素,。最近,,新日鐵以爐缸部和爐身部為主,對(duì)高爐采取了長(zhǎng)壽命化措施,。 ( h6 r. Q2 g+ d% n% h
2.1爐缸部的長(zhǎng)壽命化措施 - h6 [+ S3 x6 t6 j8 s# Q; G+ q
作為爐缸部長(zhǎng)壽命化措施,就是強(qiáng)化冷卻和提高碳磚的材質(zhì),。在爐缸側(cè)壁部出鐵口下部侵蝕最嚴(yán)重的部位采用了冷卻強(qiáng)化型鑄鐵立式冷卻壁和銅制立式冷卻壁,,同時(shí)降低冷卻時(shí)的溫度。
6 ~# u: m4 \2 A 另一方面,,對(duì)于爐缸部的冷卻,,采用2段冷卻和環(huán)形冷卻方式等,由此可調(diào)整冷卻能力,,防止因過(guò)度冷卻而造成爐缸中心死料柱的鈍化,。對(duì)于爐缸耐火材料,采用了碳磚+內(nèi)嵌陶瓷的方式,。
+ z* _. X$ b& ~4 f# } 使用碳磚的目的主要是提高耐火材料的傳熱效率和耐鐵水的侵蝕性,,從而延長(zhǎng)爐缸壽命。1965年開(kāi)發(fā)的BC-5耐火材料的壽命僅有5~10年,,將耐火磚的氣孔徑細(xì)化后的CBD-2的壽命達(dá)到了15年,,而且采用改進(jìn)的CBD-2RG,壽命超過(guò)了15年,。
" V/ K: p; o& Y! g 自1994年君津制鐵所2號(hào)高爐(第三代爐役)大修以后,,在高爐大修時(shí)采用了對(duì)CBD-2RG進(jìn)行改進(jìn)的CBD-3RG。該碳磚的特征是將磚的材質(zhì)由無(wú)煙煤替換成人造石墨,,使材質(zhì)變得均勻,,既保持了氣孔徑的細(xì)小和耐鐵水的侵蝕性,又提高了磚的傳熱性。尤其是在最近進(jìn)行大修的君津制鐵所4號(hào)高爐(第三代爐役)和大分制鐵所2號(hào)高爐(第三代爐役)上采用了耐蝕性比CBD-3RG大幅度提高的CBD-GT1(添加TiC的碳磚),。
" s% K C/ l7 M 新日鐵在高爐停爐冷卻后對(duì)爐缸側(cè)壁部碳磚的磚芯進(jìn)行了取樣,,對(duì)耐火材料的使用情況進(jìn)行了評(píng)價(jià)。廣制鐵所4號(hào)高爐(第二代爐役)使用了BC-5,,在爐內(nèi)工作面能看到大約300mm的脆化層,。后來(lái),在室蘭制鐵所2號(hào)高爐(第一代爐役)使用了減小磚氣孔徑的CBD-2,,在爐內(nèi)工作面只出現(xiàn)大約100mm粉化,,脆化層減少了。目前,,采用進(jìn)一步改善碳磚質(zhì)量的高爐正處在生產(chǎn)中,,由此可以期待通過(guò)減小氣孔徑等來(lái)大幅度提高爐缸壽命。! v9 p# ^# u5 O: B; N( d
根據(jù)上述強(qiáng)化冷卻和提高碳磚材質(zhì)的效果推測(cè)碳磚損毀量的結(jié)果可知,,如果爐缸側(cè)壁耐火磚的殘余厚度達(dá)到400mm仍可進(jìn)行生產(chǎn),,爐缸壽命有望達(dá)到25年左右。 (未完待續(xù))5 F, e2 _7 q) E4 n( ~" [
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