新日鐵目前生產(chǎn)中的高爐有9座,與上世紀(jì)70年代中期相比,,高爐數(shù)量減少了一半。當(dāng)時已開始建內(nèi)容積超過5000m3級超大型高爐,。在這期間,,為降低整個生產(chǎn)成本,因此越來越強調(diào)提高每座高爐的生產(chǎn)靈活性,、高爐長壽化,、省力化和縮短大修工期等,開發(fā)了相應(yīng)的技術(shù)裝備,,并應(yīng)用于實際,。在這一背景下,采用了一些新技術(shù),,如利用高爐大修的機會擴大爐容,、提高碳磚質(zhì)量延長爐缸壁壽命、采用銅制立式冷卻壁延長爐身壽命,、出鐵場作業(yè)的機械化操作和采用大構(gòu)件施工法縮短大修工期等,,由此大幅度地提高了高爐的功能和壽命,,并最大限度地減小大修時產(chǎn)量的下降,。
0 u* V; j# k. o( K& n 日本的高爐技術(shù)以上世紀(jì)70年代前期建的4000m3級大型高爐為代表,,在經(jīng)濟快速發(fā)展時期,隨著對鋼鐵生產(chǎn)需求的擴大而快速發(fā)展,。其后,,由于石油危機、日元升值,、泡沫經(jīng)濟的繁榮和崩潰,,尤其是一些國家近年來對鋼鐵需求旺盛等因素,因此在鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)瞬息萬變中,,對高爐設(shè)備的要求變?yōu)橐蕴岣呖刂菩�,、�?jié)能、省力化,、對各種原燃料的適應(yīng)性,、高爐長壽化等進一步降低整個生產(chǎn)成本和提高產(chǎn)量的靈活性為主。為應(yīng)對這些要求,,新日鐵開發(fā)了各種設(shè)備技術(shù),,在高爐大修時應(yīng)用了這些新技術(shù)。
1 r, m- ]$ s4 l* o4 w- G" g# n 1.?dāng)U大爐容
. J5 v! h6 D% i6 d8 w& D; X 目前,,新日鐵生產(chǎn)中的高爐有9座(包括北海制鐵室蘭廠的2號高爐在內(nèi)),,與上世紀(jì)70年代中期相比,高爐數(shù)量減少了一半,。在這種情況下,,為應(yīng)對經(jīng)濟形勢變化而產(chǎn)生的對鋼鐵需求迅速增大的要求,因此在高爐大修時逐漸擴大爐容,,大幅度提高了每座高爐的生產(chǎn)靈活性和能力,。為降低擴容大修費用,因此在不對設(shè)備進行大規(guī)模改造的范圍內(nèi),,主要是進行擴大爐徑的改造,,爐的高度基本不變。從新日鐵高爐操作結(jié)果來看,,在爐內(nèi)容積一定情況下,,高度低、爐徑大的高爐在透氣性方面具有優(yōu)勢,,有利于提高出鐵量,。 |1 k7 D5 D' Q
新日鐵對目前生產(chǎn)中的高爐在最近大修時擴大爐容的做法是,在高爐基礎(chǔ)和框架等沒有大的變更,、進行經(jīng)濟性擴容的情況下,,加上爐身減薄帶來的效果,爐容的擴大率達到了10%~25%左右,,包括君津制鐵所4號高爐(第三代爐役)5555m3,、大分制鐵所2號高爐(第三代爐役)5775m3(世界最大高爐)等超大型高爐在內(nèi),,新日鐵每座高爐的平均內(nèi)容積都擴大到4490m3以上。 + [) V) q E, M+ A0 O4 X2 q/ B
2.長壽命化技術(shù) % B: i/ o' d4 [6 d& [! l
新日鐵結(jié)合高爐大修,,對控制高爐壽命的部位———爐缸部和爐身部采取了長壽命化措施,,結(jié)果,隨著操作技術(shù)的提高,,延長了高爐的壽命,,沒有降低高爐的利用系數(shù)。
, S$ [$ n* `2 r/ ^) ^ 從新日鐵高爐的實際爐齡和利用系數(shù)來看,,上世紀(jì)70年代左右停爐的高爐壽命在5~7年,,其后逐漸延長至10年、12年,,最近停爐的高爐壽命在保持高利用系數(shù)的情況下,,壽命延長至15年左右。最近停爐的高爐的累計出鐵量達到了10000~12000t/m3,。 4 q$ r/ c( ^: P5 V* v* m7 N' Q: p2 s
作為控制高爐壽命的主要因素,,曾經(jīng)一個時期還以爐身損毀的比例居高,但在最近停爐的高爐中,,爐缸成為了控制爐壽命的主要因素,。最近,新日鐵以爐缸部和爐身部為主,,對高爐采取了長壽命化措施,。 ; ~* z# V1 F0 d, y
2.1爐缸部的長壽命化措施 0 u) w3 k; B+ u( E0 i* t3 k
作為爐缸部長壽命化措施,就是強化冷卻和提高碳磚的材質(zhì),。在爐缸側(cè)壁部出鐵口下部侵蝕最嚴(yán)重的部位采用了冷卻強化型鑄鐵立式冷卻壁和銅制立式冷卻壁,,同時降低冷卻時的溫度。
, R) I9 }6 _; g& X 另一方面,,對于爐缸部的冷卻,,采用2段冷卻和環(huán)形冷卻方式等,由此可調(diào)整冷卻能力,,防止因過度冷卻而造成爐缸中心死料柱的鈍化,。對于爐缸耐火材料,采用了碳磚+內(nèi)嵌陶瓷的方式,。 ' }, h/ ~# Q* D, j% [0 ^
使用碳磚的目的主要是提高耐火材料的傳熱效率和耐鐵水的侵蝕性,,從而延長爐缸壽命。1965年開發(fā)的BC-5耐火材料的壽命僅有5~10年,,將耐火磚的氣孔徑細化后的CBD-2的壽命達到了15年,,而且采用改進的CBD-2RG,壽命超過了15年。 1 v5 J2 T; {; p3 c- l( N, }
自1994年君津制鐵所2號高爐(第三代爐役)大修以后,,在高爐大修時采用了對CBD-2RG進行改進的CBD-3RG,。該碳磚的特征是將磚的材質(zhì)由無煙煤替換成人造石墨,使材質(zhì)變得均勻,,既保持了氣孔徑的細小和耐鐵水的侵蝕性,,又提高了磚的傳熱性,。尤其是在最近進行大修的君津制鐵所4號高爐(第三代爐役)和大分制鐵所2號高爐(第三代爐役)上采用了耐蝕性比CBD-3RG大幅度提高的CBD-GT1(添加TiC的碳磚),。
" J7 |4 O9 O& T* h" I 新日鐵在高爐停爐冷卻后對爐缸側(cè)壁部碳磚的磚芯進行了取樣,對耐火材料的使用情況進行了評價,。廣制鐵所4號高爐(第二代爐役)使用了BC-5,,在爐內(nèi)工作面能看到大約300mm的脆化層。后來,,在室蘭制鐵所2號高爐(第一代爐役)使用了減小磚氣孔徑的CBD-2,,在爐內(nèi)工作面只出現(xiàn)大約100mm粉化,脆化層減少了,。目前,,采用進一步改善碳磚質(zhì)量的高爐正處在生產(chǎn)中,由此可以期待通過減小氣孔徑等來大幅度提高爐缸壽命,。
( |, w7 \& c J7 X, n; f 根據(jù)上述強化冷卻和提高碳磚材質(zhì)的效果推測碳磚損毀量的結(jié)果可知,,如果爐缸側(cè)壁耐火磚的殘余厚度達到400mm仍可進行生產(chǎn),爐缸壽命有望達到25年左右,。 (未完待續(xù))7 ]) t2 _8 ]! u0 ~# D
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' n0 G1 f9 q, E6 O! N[ 本帖最后由 sgmiao 于 2008-2-3 23:29 編輯 ] |