新日鐵目前生產(chǎn)中的高爐有9座,與上世紀(jì)70年代中期相比,,高爐數(shù)量減少了一半,。當(dāng)時(shí)已開(kāi)始建內(nèi)容積超過(guò)5000m3級(jí)超大型高爐。在這期間,,為降低整個(gè)生產(chǎn)成本,,因此越來(lái)越強(qiáng)調(diào)提高每座高爐的生產(chǎn)靈活性、高爐長(zhǎng)壽化,、省力化和縮短大修工期等,,開(kāi)發(fā)了相應(yīng)的技術(shù)裝備,并應(yīng)用于實(shí)際。在這一背景下,,采用了一些新技術(shù),,如利用高爐大修的機(jī)會(huì)擴(kuò)大爐容,、提高碳磚質(zhì)量延長(zhǎng)爐缸壁壽命,、采用銅制立式冷卻壁延長(zhǎng)爐身壽命,、出鐵場(chǎng)作業(yè)的機(jī)械化操作和采用大構(gòu)件施工法縮短大修工期等,,由此大幅度地提高了高爐的功能和壽命,,并最大限度地減小大修時(shí)產(chǎn)量的下降,。 / r: F0 I6 T4 R( ]8 o3 b2 D
日本的高爐技術(shù)以上世紀(jì)70年代前期建的4000m3級(jí)大型高爐為代表,,在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展時(shí)期,,隨著對(duì)鋼鐵生產(chǎn)需求的擴(kuò)大而快速發(fā)展,。其后,,由于石油危機(jī)、日元升值,、泡沫經(jīng)濟(jì)的繁榮和崩潰,,尤其是一些國(guó)家近年來(lái)對(duì)鋼鐵需求旺盛等因素,因此在鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)瞬息萬(wàn)變中,,對(duì)高爐設(shè)備的要求變?yōu)橐蕴岣呖刂菩�,、�?jié)能、省力化,、對(duì)各種原燃料的適應(yīng)性,、高爐長(zhǎng)壽化等進(jìn)一步降低整個(gè)生產(chǎn)成本和提高產(chǎn)量的靈活性為主。為應(yīng)對(duì)這些要求,,新日鐵開(kāi)發(fā)了各種設(shè)備技術(shù),,在高爐大修時(shí)應(yīng)用了這些新技術(shù)。
4 R! A3 c: _2 q+ ]5 y 1.?dāng)U大爐容 " `* F/ h' @: @) e
目前,,新日鐵生產(chǎn)中的高爐有9座(包括北海制鐵室蘭廠的2號(hào)高爐在內(nèi)),,與上世紀(jì)70年代中期相比,高爐數(shù)量減少了一半,。在這種情況下,,為應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化而產(chǎn)生的對(duì)鋼鐵需求迅速增大的要求,因此在高爐大修時(shí)逐漸擴(kuò)大爐容,,大幅度提高了每座高爐的生產(chǎn)靈活性和能力,。為降低擴(kuò)容大修費(fèi)用,因此在不對(duì)設(shè)備進(jìn)行大規(guī)模改造的范圍內(nèi),,主要是進(jìn)行擴(kuò)大爐徑的改造,,爐的高度基本不變。從新日鐵高爐操作結(jié)果來(lái)看,,在爐內(nèi)容積一定情況下,,高度低,、爐徑大的高爐在透氣性方面具有優(yōu)勢(shì),,有利于提高出鐵量,。 - O9 z# z+ R z1 @
新日鐵對(duì)目前生產(chǎn)中的高爐在最近大修時(shí)擴(kuò)大爐容的做法是,在高爐基礎(chǔ)和框架等沒(méi)有大的變更,、進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性擴(kuò)容的情況下,,加上爐身減薄帶來(lái)的效果,爐容的擴(kuò)大率達(dá)到了10%~25%左右,,包括君津制鐵所4號(hào)高爐(第三代爐役)5555m3,、大分制鐵所2號(hào)高爐(第三代爐役)5775m3(世界最大高爐)等超大型高爐在內(nèi),新日鐵每座高爐的平均內(nèi)容積都擴(kuò)大到4490m3以上,。 1 T# n( x9 {( _# x- K, d% t; e
2.長(zhǎng)壽命化技術(shù)
' Y9 f P+ ?; t- Z+ X( d 新日鐵結(jié)合高爐大修,,對(duì)控制高爐壽命的部位———爐缸部和爐身部采取了長(zhǎng)壽命化措施,結(jié)果,,隨著操作技術(shù)的提高,,延長(zhǎng)了高爐的壽命,沒(méi)有降低高爐的利用系數(shù),。 8 i3 u B c/ U Q* k
從新日鐵高爐的實(shí)際爐齡和利用系數(shù)來(lái)看,,上世紀(jì)70年代左右停爐的高爐壽命在5~7年,其后逐漸延長(zhǎng)至10年,、12年,,最近停爐的高爐壽命在保持高利用系數(shù)的情況下,壽命延長(zhǎng)至15年左右,。最近停爐的高爐的累計(jì)出鐵量達(dá)到了10000~12000t/m3,。
3 F4 w! W. Z& I k* I$ s8 k 作為控制高爐壽命的主要因素,曾經(jīng)一個(gè)時(shí)期還以爐身?yè)p毀的比例居高,,但在最近停爐的高爐中,,爐缸成為了控制爐壽命的主要因素。最近,,新日鐵以爐缸部和爐身部為主,,對(duì)高爐采取了長(zhǎng)壽命化措施。
. C& N0 w- B! b. I 2.1爐缸部的長(zhǎng)壽命化措施
# R- }4 P, \: a' ~ 作為爐缸部長(zhǎng)壽命化措施,,就是強(qiáng)化冷卻和提高碳磚的材質(zhì),。在爐缸側(cè)壁部出鐵口下部侵蝕最嚴(yán)重的部位采用了冷卻強(qiáng)化型鑄鐵立式冷卻壁和銅制立式冷卻壁,同時(shí)降低冷卻時(shí)的溫度,。 7 @- z0 ~- V$ q- m3 U
另一方面,,對(duì)于爐缸部的冷卻,采用2段冷卻和環(huán)形冷卻方式等,,由此可調(diào)整冷卻能力,,防止因過(guò)度冷卻而造成爐缸中心死料柱的鈍化,。對(duì)于爐缸耐火材料,采用了碳磚+內(nèi)嵌陶瓷的方式,。 1 F3 h$ V5 p* m- l3 l" N8 Q
使用碳磚的目的主要是提高耐火材料的傳熱效率和耐鐵水的侵蝕性,,從而延長(zhǎng)爐缸壽命。1965年開(kāi)發(fā)的BC-5耐火材料的壽命僅有5~10年,,將耐火磚的氣孔徑細(xì)化后的CBD-2的壽命達(dá)到了15年,,而且采用改進(jìn)的CBD-2RG,壽命超過(guò)了15年,。
* L9 g! W. [2 K- `5 l9 f 自1994年君津制鐵所2號(hào)高爐(第三代爐役)大修以后,,在高爐大修時(shí)采用了對(duì)CBD-2RG進(jìn)行改進(jìn)的CBD-3RG。該碳磚的特征是將磚的材質(zhì)由無(wú)煙煤替換成人造石墨,,使材質(zhì)變得均勻,,既保持了氣孔徑的細(xì)小和耐鐵水的侵蝕性,又提高了磚的傳熱性,。尤其是在最近進(jìn)行大修的君津制鐵所4號(hào)高爐(第三代爐役)和大分制鐵所2號(hào)高爐(第三代爐役)上采用了耐蝕性比CBD-3RG大幅度提高的CBD-GT1(添加TiC的碳磚),。 6 e" d& w; r: K B4 {$ v" ^/ ~* i
新日鐵在高爐停爐冷卻后對(duì)爐缸側(cè)壁部碳磚的磚芯進(jìn)行了取樣,對(duì)耐火材料的使用情況進(jìn)行了評(píng)價(jià),。廣制鐵所4號(hào)高爐(第二代爐役)使用了BC-5,,在爐內(nèi)工作面能看到大約300mm的脆化層。后來(lái),,在室蘭制鐵所2號(hào)高爐(第一代爐役)使用了減小磚氣孔徑的CBD-2,,在爐內(nèi)工作面只出現(xiàn)大約100mm粉化,脆化層減少了,。目前,,采用進(jìn)一步改善碳磚質(zhì)量的高爐正處在生產(chǎn)中,由此可以期待通過(guò)減小氣孔徑等來(lái)大幅度提高爐缸壽命,。# ?2 w3 l) X9 S) I; |
根據(jù)上述強(qiáng)化冷卻和提高碳磚材質(zhì)的效果推測(cè)碳磚損毀量的結(jié)果可知,,如果爐缸側(cè)壁耐火磚的殘余厚度達(dá)到400mm仍可進(jìn)行生產(chǎn),爐缸壽命有望達(dá)到25年左右,。 (未完待續(xù))
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/ i2 F2 ~# T. e5 b" i[ 本帖最后由 sgmiao 于 2008-2-3 23:29 編輯 ] |