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數(shù)控機床加工精度異常故障的維護

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發(fā)表于 2008-9-18 22:06:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
系統(tǒng)參數(shù)發(fā)生變化或改動、機械故障,、機床電氣參數(shù)未優(yōu)化電機運行異常,、機床位置環(huán)異�,;蚩刂七壿嫴煌�,,是生產(chǎn)中數(shù)控機床加工精度異常故障的常見原因,找出相關(guān)故障點并進行處理,,機床均可恢復正常,。
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  生產(chǎn)中經(jīng)常會遇到數(shù)控機床加工精度異常的故障。此類故障隱蔽性強,、診斷難度大,。導致此類故障的原因主要有五個方面:(1)機床進給單位被改動或變化。(2)機床各軸的零點偏置(NULL OFFSET)異常,。(3)軸向的反向間隙(BACKLASH)異常,。(4)電機運行狀態(tài)異常,即電氣及控制部分故障,。(5)機械故障,,如絲桿、軸承,、軸聯(lián)器等部件,。此外,加工程序的編制,、刀具的選擇及人為因素,,也可能導致加工精度異常。  5 _, m& K8 d6 z& A
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  1.系統(tǒng)參數(shù)發(fā)生變化或改動  
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  系統(tǒng)參數(shù)主要包括機床進給單位,、零點偏置,、反向間隙等等。例如SIEMENS,、FANUC數(shù)控系統(tǒng),,其進給單位有公制和英制兩種。機床修理過程中某些處理,,常常影響到零點偏置和間隙的變化,,故障處理完畢應作適時地調(diào)整和修改;另一方面,由于機械磨損嚴重或連結(jié)松動也可能造成參數(shù)實測值的變化,,需對參數(shù)做相應的修改才能滿足機床加工精度的要求。  ' e8 [8 t9 W' m+ @( {& o) P: Y- i
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  2.機械故障導致的加工精度異常  
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1 {9 O2 L, n0 x4 S& O  一臺THM6350臥式加工中心,,采用FANUC 0i-MA數(shù)控系統(tǒng),。一次在銑削汽輪機葉片的過程中,突然發(fā)現(xiàn)Z軸進給異常,,造成至少1mm的切削誤差量(Z向過切),。調(diào)查中了解到:故障是突然發(fā)生的。機床在點動,、MDI操作方式下各軸運行正常,,且回參考點正常;無任何報警提示,,電氣控制部分硬故障的可能性排除,。分析認為,主要應對以下幾方面逐一進行檢查,。  2 Z4 R  F; E) e8 g7 U3 z, D

) L3 P, R! ^. o/ g, D�,。�1)檢查機床精度異常時正運行的加工程序段,特別是刀具長度補償,、加工坐標系(G54~G59)的校對及計算,。  0 K$ Y0 }. d9 i8 F; D4 x

, \7 V1 `& m! s! \( i; x" T (2)在點動方式下,,反復運動Z軸,,經(jīng)過視、觸,、聽對其運動狀態(tài)診斷,,發(fā)現(xiàn)Z向運動聲音異常,特別是快速點動,,噪聲更加明顯,。由此判斷,機械方面可能存在隱患,。  
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�,。�3)檢查機床Z軸精度。用手脈發(fā)生器移動Z軸,,(將手脈倍率定為1×100的擋位,,即每變化一步,電機進給0.1mm),,配合百分表觀察Z軸的運動情況,。在單向運動精度保持正常后作為起始點的正向運動,手脈每變化一步,機床Z軸運動的實際距離d=d1=d2=d3…=0.1mm,,說明電機運行良好,,定位精度良好。而返回機床實際運動位移的變化上,,可以分為四個階段:①機床運動距離d1>d=0.1mm(斜率大于1);②表現(xiàn)出為d=0.1mm>d2>d3(斜率小于1),;③機床機構(gòu)實際未移動,表現(xiàn)出最標準的反向間隙,;④機床運動距離與手脈給定值相等(斜率等于1),,恢復到機床的正常運動。  
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  無論怎樣對反向間隙(參數(shù)1851)進行補償,,其表現(xiàn)出的特征是:除第③階段能夠補償外,,其他各段變化仍然存在,特別是第①階段嚴重影響到機床的加工精度,。補償中發(fā)現(xiàn),,間隙補償越大,第①段的移動距離也越大,。  4 w1 L( u% i$ |$ w5 N# }
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  分析上述檢查認為存在幾點可能原因:一是電機有異常,;二是機械方面有故障;三是存在一定的間隙,。為了進一步診斷故障,,將電機和絲杠完全脫開,分別對電機和機械部分進行檢查,。電機運行正常,;在對機械部分診斷中發(fā)現(xiàn),用手盤動絲杠時,,返回運動初始有非常明顯的空缺感,。而正常情況下,應能感覺到軸承有序而平滑的移動,。經(jīng)拆檢發(fā)現(xiàn)其軸承確已受損,,且有一顆滾珠脫落。更換后機床恢復正常,。  " m( N- |; r+ z/ C( T0 E
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  3.機床電氣參數(shù)未優(yōu)化電機運行異常  
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  一臺數(shù)控立式銑床,,配置FANUC 0-MJ數(shù)控系統(tǒng)。在加工過程中,,發(fā)現(xiàn)X軸精度異常,。檢查發(fā)現(xiàn)X軸存在一定間隙,且電機啟動時存在不穩(wěn)定現(xiàn)象,。用手觸摸X軸電機時感覺電機抖動比較嚴重,,啟停時不太明顯,JOG方式下較明顯。  
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6 U4 D5 @! h, Z5 D$ ?% U: P分析認為,,故障原因有兩點,,一是機械反向間隙較大;二是X軸電機工作異常,。利用FANUC系統(tǒng)的參數(shù)功能,,對電機進行調(diào)試。首先對存在的間隙進行了補償,;調(diào)整伺服增益參數(shù)及N脈沖抑制功能參數(shù),X軸電機的抖動消除,,機床加工精度恢復正常,。  3 h- H# H  v6 f9 k) E5 @

) e) @6 q1 C- J7 _$ v& Y" C9 f  4.機床位置環(huán)異常或控制邏輯不妥  
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; i& o; Q' E4 {/ F6 m  一臺TH61140鏜銑床加工中心,,數(shù)控系統(tǒng)為FANUC 18i,,全閉環(huán)控制方式。加工過程中,,發(fā)現(xiàn)該機床Y軸精度異常,,精度誤差最小在0.006mm左右,最大誤差可達到1.400mm,。檢查中,,機床已經(jīng)按照要求設置了G54工件坐標系。在MDI方式下,,以G54坐標系運行一段程序即“G90 G54 Y80 F100,;M30;”,,待機床運行結(jié)束后顯示器上顯示的機械坐標值為“-1046.605”,,記錄下該值。然后在手動方式下,,將機床Y軸點動到其他任意位置,,再次在MDI方式下執(zhí)行上面的語句,待機床停止后,,發(fā)現(xiàn)此時機床機械坐標數(shù)顯值為“-1046.992”,,同第一次執(zhí)行后的數(shù)顯示值相比相差了0.387mm。按照同樣的方法,,將Y軸點動到不同的位置,,反復執(zhí)行該語句,數(shù)顯的示值不定,。用百分表對Y軸進行檢測,,發(fā)現(xiàn)機械位置實際誤差同數(shù)顯顯示出的誤差基本一致,從而認為故障原因為Y軸重復定位誤差過大。對Y軸的反向間隙及定位精度進行仔細檢查,,重新作補償,,均無效果。因此懷疑光柵尺及系統(tǒng)參數(shù)等有問題,,但為什么產(chǎn)生如此大的誤差,,卻未出現(xiàn)相應的報警信息呢?進一步檢查發(fā)現(xiàn),,該軸為垂直方向的軸,,當 Y軸松開時,主軸箱向下掉,,造成了超差,。  . U" f1 z% M$ q& B# a* q
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  對機床的PLC邏輯控制程序做了修改,即在Y軸松開時,,先把Y軸使能加載,,再把Y軸松開;而在夾緊時,,先把軸夾緊后,,再把Y軸使能去掉。調(diào)整后機床故障得以解決,。
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