系統(tǒng)參數(shù)發(fā)生變化或改動,、機械故障,、機床電氣參數(shù)未優(yōu)化電機運行異常、機床位置環(huán)異�,;蚩刂七壿嫴煌�,,是生產(chǎn)中數(shù)控機床加工精度異常故障的常見原因,找出相關故障點并進行處理,機床均可恢復正常,。 & f7 _' ^/ c3 {4 f! Q5 D
$ r. d4 D1 M* a+ q8 V, x& R/ ?$ G 生產(chǎn)中經(jīng)常會遇到數(shù)控機床加工精度異常的故障,。此類故障隱蔽性強、診斷難度大,。導致此類故障的原因主要有五個方面:(1)機床進給單位被改動或變化,。(2)機床各軸的零點偏置(NULL OFFSET)異常。(3)軸向的反向間隙(BACKLASH)異常,。(4)電機運行狀態(tài)異常,,即電氣及控制部分故障。(5)機械故障,,如絲桿、軸承,、軸聯(lián)器等部件,。此外,加工程序的編制,、刀具的選擇及人為因素,,也可能導致加工精度異常。 8 E* f- b( }* S& Y+ ]7 x5 `
; ]9 e0 l, C! U7 f( o! B& x* B$ w 1.系統(tǒng)參數(shù)發(fā)生變化或改動 ' N5 Y+ }" w% H8 ~) A4 [& x
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系統(tǒng)參數(shù)主要包括機床進給單位,、零點偏置,、反向間隙等等。例如SIEMENS,、FANUC數(shù)控系統(tǒng),,其進給單位有公制和英制兩種。機床修理過程中某些處理,,常常影響到零點偏置和間隙的變化,,故障處理完畢應作適時地調整和修改;另一方面,,由于機械磨損嚴重或連結松動也可能造成參數(shù)實測值的變化,,需對參數(shù)做相應的修改才能滿足機床加工精度的要求。 2 A, O0 Q; Q9 Y h* h7 \& m% Z
$ x5 T3 g( q; U: l 2.機械故障導致的加工精度異常
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( z; I% Z4 d' p& Y1 J 一臺THM6350臥式加工中心,,采用FANUC 0i-MA數(shù)控系統(tǒng),。一次在銑削汽輪機葉片的過程中,突然發(fā)現(xiàn)Z軸進給異常,,造成至少1mm的切削誤差量(Z向過切),。調查中了解到:故障是突然發(fā)生的。機床在點動,、MDI操作方式下各軸運行正常,,且回參考點正常;無任何報警提示,電氣控制部分硬故障的可能性排除,。分析認為,,主要應對以下幾方面逐一進行檢查。
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�,。�1)檢查機床精度異常時正運行的加工程序段,,特別是刀具長度補償、加工坐標系(G54~G59)的校對及計算,。 : @! N$ K/ m: \, X
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�,。�2)在點動方式下,反復運動Z軸,,經(jīng)過視,、觸、聽對其運動狀態(tài)診斷,,發(fā)現(xiàn)Z向運動聲音異常,,特別是快速點動,噪聲更加明顯,。由此判斷,,機械方面可能存在隱患。 * ?' s! @) k7 q$ h
, T$ ~ x O7 _8 ~/ ^�,。�3)檢查機床Z軸精度,。用手脈發(fā)生器移動Z軸,(將手脈倍率定為1×100的擋位,,即每變化一步,,電機進給0.1mm),配合百分表觀察Z軸的運動情況,。在單向運動精度保持正常后作為起始點的正向運動,,手脈每變化一步,機床Z軸運動的實際距離d=d1=d2=d3…=0.1mm,,說明電機運行良好,,定位精度良好。而返回機床實際運動位移的變化上,,可以分為四個階段:①機床運動距離d1>d=0.1mm(斜率大于1);②表現(xiàn)出為d=0.1mm>d2>d3(斜率小于1),;③機床機構實際未移動,表現(xiàn)出最標準的反向間隙,;④機床運動距離與手脈給定值相等(斜率等于1),,恢復到機床的正常運動。
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無論怎樣對反向間隙(參數(shù)1851)進行補償,,其表現(xiàn)出的特征是:除第③階段能夠補償外,,其他各段變化仍然存在,,特別是第①階段嚴重影響到機床的加工精度。補償中發(fā)現(xiàn),,間隙補償越大,,第①段的移動距離也越大。 ( V8 ]7 \1 b6 U. ~
( | L, m$ Y/ x, |! ] 分析上述檢查認為存在幾點可能原因:一是電機有異常,;二是機械方面有故障,;三是存在一定的間隙。為了進一步診斷故障,,將電機和絲杠完全脫開,,分別對電機和機械部分進行檢查。電機運行正常,;在對機械部分診斷中發(fā)現(xiàn),,用手盤動絲杠時,返回運動初始有非常明顯的空缺感,。而正常情況下,,應能感覺到軸承有序而平滑的移動。經(jīng)拆檢發(fā)現(xiàn)其軸承確已受損,,且有一顆滾珠脫落。更換后機床恢復正常,。
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3.機床電氣參數(shù)未優(yōu)化電機運行異常 + t9 V, o6 J$ l2 Z; p: R: T
# h3 B' ^: h2 a2 P7 [: X% u6 ? 一臺數(shù)控立式銑床,,配置FANUC 0-MJ數(shù)控系統(tǒng)。在加工過程中,,發(fā)現(xiàn)X軸精度異常,。檢查發(fā)現(xiàn)X軸存在一定間隙,且電機啟動時存在不穩(wěn)定現(xiàn)象,。用手觸摸X軸電機時感覺電機抖動比較嚴重,,啟停時不太明顯,JOG方式下較明顯,。 9 @- L1 T' z$ ]. f1 V
' D9 ?/ ]2 L' N* S$ \" v2 H0 @- u/ B分析認為,,故障原因有兩點,一是機械反向間隙較大,;二是X軸電機工作異常,。利用FANUC系統(tǒng)的參數(shù)功能,對電機進行調試,。首先對存在的間隙進行了補償,;調整伺服增益參數(shù)及N脈沖抑制功能參數(shù),X軸電機的抖動消除,,機床加工精度恢復正常,。 ; }* x) |" ]" |1 d# b- j) O
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4.機床位置環(huán)異�,;蚩刂七壿嫴煌�
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一臺TH61140鏜銑床加工中心,數(shù)控系統(tǒng)為FANUC 18i,,全閉環(huán)控制方式,。加工過程中,發(fā)現(xiàn)該機床Y軸精度異常,,精度誤差最小在0.006mm左右,,最大誤差可達到1.400mm。檢查中,,機床已經(jīng)按照要求設置了G54工件坐標系,。在MDI方式下,以G54坐標系運行一段程序即“G90 G54 Y80 F100,;M30,;”,待機床運行結束后顯示器上顯示的機械坐標值為“-1046.605”,,記錄下該值,。然后在手動方式下,將機床Y軸點動到其他任意位置,,再次在MDI方式下執(zhí)行上面的語句,,待機床停止后,發(fā)現(xiàn)此時機床機械坐標數(shù)顯值為“-1046.992”,,同第一次執(zhí)行后的數(shù)顯示值相比相差了0.387mm,。按照同樣的方法,將Y軸點動到不同的位置,,反復執(zhí)行該語句,,數(shù)顯的示值不定。用百分表對Y軸進行檢測,,發(fā)現(xiàn)機械位置實際誤差同數(shù)顯顯示出的誤差基本一致,,從而認為故障原因為Y軸重復定位誤差過大。對Y軸的反向間隙及定位精度進行仔細檢查,,重新作補償,,均無效果。因此懷疑光柵尺及系統(tǒng)參數(shù)等有問題,,但為什么產(chǎn)生如此大的誤差,,卻未出現(xiàn)相應的報警信息呢?進一步檢查發(fā)現(xiàn),,該軸為垂直方向的軸,,當 Y軸松開時,主軸箱向下掉,,造成了超差,。
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0 N! j- A3 e5 l1 p: U 對機床的PLC邏輯控制程序做了修改,,即在Y軸松開時,先把Y軸使能加載,,再把Y軸松開,;而在夾緊時,先把軸夾緊后,,再把Y軸使能去掉,。調整后機床故障得以解決。 |