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豐田為啥像著魔似的改善?

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發(fā)表于 2019-4-17 13:39:49 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
豐田汽車公司的模具設(shè)計(jì)與制造技術(shù),,在管理和技術(shù)有許多獨(dú)到之處,。就豐田模具生產(chǎn)制造技術(shù)作初步的探討,這些內(nèi)容對(duì)急待改進(jìn)生產(chǎn)方式,、推進(jìn)科學(xué)管理和提高制造技術(shù)水平的國內(nèi)汽車模具同行,,可能會(huì)有一些借鑒和啟發(fā),。
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學(xué)習(xí)TPS(豐田生產(chǎn)方式),我們首先接觸的就是七大浪費(fèi),。但是我們往往卻忽視了企業(yè)中最大的一個(gè)浪費(fèi),,就是企業(yè)對(duì)于人力資源的浪費(fèi)。
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有的企業(yè)平時(shí)很注意節(jié)約,,一個(gè)一次性水杯,,甚至一張復(fù)印紙的使用,都有嚴(yán)格的規(guī)定,,這是好事情,。但這和人力資源成本的浪費(fèi)比起來,簡直只是小巫,。5 C/ T6 P' L% H  ]" T: Y* _
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任何一個(gè)到過豐田的人,,大都會(huì)被豐田的員工震撼,因?yàn)樨S田的員工太不一樣了,,不僅工作認(rèn)真,,還會(huì)著了魔似的為公司貢獻(xiàn)各種小點(diǎn)子,以消除工作中的浪費(fèi),、降低成本,。
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事實(shí)上,這個(gè)制度的根源,,也是豐田管理層將西方管理方法“日本化”的結(jié)果,。1950年6月,豐田英二參觀考察福特公司,,將福特公司的“建議制度”引入豐田公司,,石田退三又將它逐步完善,形成目前豐田公司廣泛深入開展的“提案制度”,。
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3 }7 I1 d& n: ?) @( f據(jù)統(tǒng)計(jì), 豐田公司1986年的合理化建議數(shù)為2648740件, 平均每人47件, 員工參加率為95%, 采用率達(dá)到了96%,。自1989年以來因員工提出的合理化建議而減少的生產(chǎn)成本已達(dá)數(shù)億美元, 其中僅1997年一年就減少7200萬美元�,?梢�,合理化建議活動(dòng)在豐田經(jīng)營管理中的作用和產(chǎn)生的巨大經(jīng)濟(jì)效益,。1988年,,豐田公司合理化建議的表彰金就達(dá)3億多日元
9 F% C! H8 \1 |' H6 {但是,,員工們參與改善的目的并不完全是物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì), 在豐田,員工更看重的是通過自身參與公司管理而體會(huì)到的人生價(jià)值,,以及被公司及同事們認(rèn)可的滿足感,,使他們感到自己就像經(jīng)營者一員一樣,對(duì)公司抱有忠誠心和歸屬意識(shí),。2 u0 p2 \$ l* T+ w5 s

, \8 b3 `5 z+ R“不是去工作,,而是去動(dòng)腦,,去展示自己的智慧�,!�
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“如果你覺得工作干起來很吃力,,很累人,很麻煩,,工作是一件讓人難以忍受,,要去思考怎樣才能讓自己輕松起來�,!�% D. ?' C/ j. p9 P. Z( ?. V

4 B! _$ G0 T" {6 ]0 C' y9 |這是豐田管理者經(jīng)常說的一句話,。為什么要這么說, 豐田的管理人員解釋說, 生產(chǎn)一線的員工每天都要重復(fù)相同的工作。為了不讓工作太單調(diào), 大家想了很多辦法, 盡管如此, 工作還是單調(diào)得令人生厭,讓人覺得很累,。在這種情況下,員工們 很容易產(chǎn)生“去工作真是件令人討厭的事”的想法,。
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晚年的大野耐一,曾經(jīng)寫過這么一段話:“沒有人喜歡自己只是螺絲釘,,工作一成不變,只是聽命行事,,不知道為何而忙,豐田做的事很簡單,,就是真正給員工思考的空間, 引導(dǎo)出他們的智慧,。員工奉獻(xiàn)寶貴的時(shí)間給公司, 如果不妥善運(yùn)用他們的智慧, 才是浪費(fèi)�,!�
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在豐田車間,,我們看到了很多日本80后男孩,把長頭發(fā)夾在帽子里,,快樂地工作,,事實(shí)上,豐田的員工待遇,,并不比同類的其它日本公司高,,但豐田員工的忠誠度與貢獻(xiàn),卻是很多同類公司無法比擬的,。
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豐田“改善”之所以上升到魂,,就在于此,豐田改善有重要的三句話:$ p" f8 _% q& D1 W6 H
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“多提方案比提出好的方案更有價(jià)值”,。# M9 F8 U. @% J9 Q4 W

3 B% }2 b2 p+ z4 M“不允許對(duì)員工的提案,用評(píng)論家的口氣提出質(zhì)疑”,。6 y9 y3 u4 T+ |1 C) [/ m
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“沒有代替方案就別輕言反對(duì)”。
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有員工的智慧的發(fā)揮,,才有真正的企業(yè)競爭力,。豐田車工部有一個(gè)叫鈴木勝康的工人,提出了一個(gè)消除座位下彈簧發(fā)出“格吱”響聲的建議,。很簡單,,就是在接頭部位涂上石蠟,,然后烘干,問題就解決了,。這個(gè)小點(diǎn)子使用后客戶大為滿意,。鈴木勝康因此得到了公司10萬日?qǐng)A獎(jiǎng)金,還申請(qǐng)了日本國內(nèi)和美國專利加以保護(hù),。
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9 A) z2 m- w4 h3 _3 [; A- M0 m0 |豐田在1978年前的合理化過程中,,職工提出了46萬件合理化建議,當(dāng)時(shí)4萬名左右職工,,人均十幾件,。進(jìn)入90年代,平均每年收到的數(shù)目達(dá)到約200萬個(gè),,平均每年每人提出35.6個(gè),。2005年豐田收到了日本本土員工超過54萬條改善建議。真可謂是“無不見,、無不聞,、無不知也”! 還有什么角落不能合理化? 什么環(huán)節(jié)不能合理化? 豐田公司一個(gè)最小的螺絲釘?shù)臄Q法都是最合理化的!職工的這些“建議”內(nèi)容大到降低成本,、保證質(zhì)量,、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā),、經(jīng)營管理等一系列環(huán)節(jié),,小到怎樣利用舊信封和短鉛筆頭。
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1 I) e+ }/ V2 \! C' T與此同時(shí),,豐田也強(qiáng)調(diào)培訓(xùn)員工解決問題的能力,,著名的“大野圓圈”,就是大野耐一用來向員工傳授改善能力的方法,。這個(gè)方法很簡單,,就是在工廠的地面上畫一個(gè)圈,要求員工一整天都站在圈內(nèi)觀察,,每隔2個(gè)小時(shí)檢查一下員工看到了什么,。
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如果員工對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行了深入的觀察,并看到了其中的浪費(fèi), 就會(huì)滿意的讓員工下班,。這種培訓(xùn)是教授員工現(xiàn)地現(xiàn)物的開始,。通過培訓(xùn),會(huì)使員工意識(shí)到僅憑對(duì)生產(chǎn)過程的初次,、表面的印象并不能發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)系統(tǒng)中所存在的浪費(fèi),,為了真正了解生產(chǎn)系統(tǒng)中的問題,,必須進(jìn)行更加深入的觀察,。
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發(fā)表于 2019-4-17 14:05:37 | 只看該作者
從豐田出來的精益生產(chǎn)管理崗員工都很受歡迎的,,而且聽說他們?nèi)绻泻玫母纳苹蛘呤亲约褐谱饕恍┍阌谏a(chǎn)提高銷量的小工具是有獎(jiǎng)勵(lì)的,甚至是有專利費(fèi)的
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發(fā)表于 2019-4-17 14:11:19 | 只看該作者
本帖最后由 德生369 于 2019-4-17 14:13 編輯
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尊重人,,知人善用,,人盡其才,物盡其用,。難能可貴,。
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發(fā)表于 2019-4-17 15:03:44 | 只看該作者
精益生產(chǎn)很好,,支持一下
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發(fā)表于 2019-4-17 17:00:57 | 只看該作者
本帖最后由 zmztx 于 2019-4-18 11:13 編輯 2 \  Y5 ^* T4 B# _

$ L# P/ G/ Y2 S6 j( {: `" n這是非常好的問題
5 S. ~  Q+ w' h/ m/ }, m  [- q, ~豐田之所以走上“豐田生產(chǎn)方式”,,有歷史原因。二戰(zhàn)結(jié)束后,,豐田企業(yè)出現(xiàn)激烈的勞資矛盾,,最后各讓一步,,老豐田退休(把老板炒了),員工(包括管理人員)裁掉大約一半,。勞資矛盾解決了,,生產(chǎn)率就成為嚴(yán)重問題。提高效率是逼出來的,!
6 U- J9 U6 N2 T7 X% p& g不管怎么說,,出現(xiàn)了看板拉動(dòng)式現(xiàn)場生產(chǎn)組織方式。據(jù)說福特方式是老福特受到肉鋪賣肉方式的啟發(fā),,豐田生產(chǎn)方式是受超市補(bǔ)貨方式的啟發(fā)(大野耐一)
% i; ]7 ]( _, G; \6 Z看板方式,,一般是以4小時(shí)為單位。正好半個(gè)班,,趕上飯點(diǎn),。理想很豐滿,現(xiàn)實(shí)很骨感,。雖然想著是4小時(shí)完成任務(wù),,然后去吃飯。但實(shí)際干活的未必4小時(shí)就能干完,。這樣,,可不是趕不上飯點(diǎn)的問題,由于機(jī)械制造車間現(xiàn)場,,是交叉混流(那時(shí)還沒有U形單元布置),。注意,前道工序沒完,,后道工序就無法開工,。一步趕不上,,步步趕不上。當(dāng)然,,這個(gè)問題仔細(xì)分析會(huì)有各種可能,。當(dāng)時(shí)豐田也沒想那么多。- t) C2 J$ y- x) G, h
為了比較準(zhǔn)確的在4小時(shí)內(nèi)完成任務(wù),,就必須解決干活中不必要的浪費(fèi)(或者說同一批活,,最短完成時(shí)間與最長完成時(shí)間差距太大)。比如出了廢品浪費(fèi)時(shí)間,,換活與裝夾時(shí)間,,各種稀奇古怪的浪費(fèi),多了,。' a+ f$ ~  ~' n. J
所謂改善,,是希望把這些不必要的時(shí)間,統(tǒng)統(tǒng)去掉�,,F(xiàn)實(shí)中,,統(tǒng)統(tǒng)去掉絕對(duì)辦不到!但是去掉一半,、去掉75%,,去掉85%,還是有可能的,。千萬不要小看這個(gè)時(shí)間浪費(fèi),,德國人曾經(jīng)在機(jī)械制造行業(yè)做過統(tǒng)計(jì),德國機(jī)械工廠平均浪費(fèi)掉的時(shí)間,,40%,。也就是用10個(gè)小時(shí)工期,只需要6小時(shí)就夠了,。非�,?捎^。本想寫上德國尚且如此,,何況國內(nèi),。可惜啊,,奔馳如今的表現(xiàn)也太low了,,寫上也是找罵。
0 t+ x9 z. r% C豐田揪住這點(diǎn),,一步步改成了這樣,,豐田生產(chǎn)方式由此誕生。) m; a, y2 T  r7 U8 I8 S+ M
需要特別注意
8 F6 p% j' B1 l$ K1)在質(zhì)量控制中,也有一些比較難的技術(shù):提前對(duì)趨勢性問題采取措施,。比如車階梯軸,,漸漸的都靠近上差,那么就可能是工人設(shè)置出問題了,,也可能是機(jī)床出了問題。這有一套測量統(tǒng)計(jì)技術(shù),。8 ?6 ~0 W, i4 I9 f5 @
2)看板在機(jī)械制造中有特殊的作用,。機(jī)械制造車間計(jì)劃,如果事先制定的很細(xì),,事實(shí)上無法完成,。只有有一個(gè)環(huán)節(jié)耽誤了,會(huì)引起一連串的等待(或者庫存增加),。就像多米諾骨牌轟然倒塌,,計(jì)劃執(zhí)行不下去。而看板拉動(dòng),,能很大程度上避免這種被動(dòng)情況,。當(dāng)然不是徹底避免。
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以前的一個(gè)口號(hào)用在這里特別合適:時(shí)間就是金錢,,效率就是生命! J  t! W# h  u
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 樓主| 發(fā)表于 2019-4-17 19:54:06 | 只看該作者
|韓寒11發(fā)表于 04-17 14:05從豐田出來的精益生產(chǎn)管理崗員工都很受歡迎的,,而且聽說他們?nèi)绻泻玫母纳苹蛘呤亲约褐谱饕恍┍阌谏a(chǎn)提高銷量的小工具是有獎(jiǎng)勵(lì)的,甚至是有專利費(fèi)的
嗯嗯,,改善是需要?jiǎng)幽X筋的,,更需要有物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)做為支持。
7#
 樓主| 發(fā)表于 2019-4-17 20:11:30 | 只看該作者
|德生369發(fā)表于 04-17 14:11<i class="pstatus"> 本帖最后由 德生369 于 2019-4-17 14:13 編輯 </i><br>: E8 u: I4 ]1 c7 }! \+ N
<br>  \6 }( K& z5 g! l9 ?2 X. h
尊重人,,知人善用,,人盡其才,物盡其用,。難能可貴,。
遇到這樣的老板真是幸運(yùn)!
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發(fā)表于 2019-7-14 13:53:02 | 只看該作者
需要向日本學(xué)習(xí)的地方太多了,!
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發(fā)表于 2019-7-14 21:53:54 | 只看該作者
沒幾年前,,曾遇到過想給豐田供貨的國內(nèi)老總問:幾個(gè)月交一次貨。,。,。0 Z2 y2 o2 W3 q3 i+ s
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見過太多老總以為5S的S,是中文拼音的頭字母,。,。。廠門口豪華LED大屏幕上大字兒寫著貫徹5S,可這個(gè)LED屏周圍,,有不少蜘蛛網(wǎng),。。,。9 }' N+ w# h3 Y) g

2 @: o# b0 d; O. j: F2 E  B見過不少老總,,玩兒零庫存,想貫徹到下面的供應(yīng)商,。,。。
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1 `: `9 H5 Z8 B) n% _  ^! [而因?yàn)槿思抑牢視?huì)說日語,,不相信我說這些是日本人搞出來的,。。,。
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發(fā)表于 2019-7-14 21:59:41 | 只看該作者
愛屋及烏,,其實(shí)后面的“烏”,不是愛的,,只是被忽略掉了而已,。
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$ V2 e8 t* H) B# A恨之入骨,其實(shí)想滅人家,,更得細(xì)心去調(diào)查研究琢磨人家的"強(qiáng)",。否則,就是一個(gè)很容易毀自己人的莽夫一個(gè),。) E. ]6 T: A7 s
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剩下的,,就是能不能做到居安思危。,。,。

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