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工藝系統(tǒng)剛性差該怎樣解決

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1#
發(fā)表于 2017-5-10 20:29:55 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一,、問(wèn)題描述:近期做了一把非標(biāo)刀桿,如圖所示:刀桿直徑56mm,;連接處還剩13mm,;要加工此件的內(nèi)孔底面進(jìn)行反勾車削至直徑尺寸138mm;

刀桿材質(zhì):40Gr,;工件材質(zhì):HT250,;使用刀片:CBN;

二,、驗(yàn)證結(jié)果:
因刀桿的剛性較差,,在試切過(guò)程中內(nèi)腔底面顫紋嚴(yán)重;今天下午車間的驗(yàn)證結(jié)果:
1,、使用的是力士樂(lè)數(shù)控系統(tǒng),,NC程序?qū)τ诰庉嫷暮憔速及宏程序無(wú)效及報(bào)警?
2,、不斷更改切削用量沒(méi)有很大改善效果,,始終都有“大顫紋子”;



三,、請(qǐng)教大咖:
以目前的情況,,還有好的方法能改善或解決?


四,、坐等大咖們.......先給大咖“泡好茶”,!






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2#
發(fā)表于 2017-5-11 08:03:46 | 只看該作者
這不是直徑13的桿反鏜孔么,,哪來(lái)的剛性,,這直徑差,坐等大神
3#
發(fā)表于 2017-5-11 08:18:15 | 只看該作者
40Gr?
4#
發(fā)表于 2017-5-11 08:26:23 | 只看該作者
工藝系統(tǒng)剛性差時(shí)要適當(dāng)減小后角
5#
 樓主| 發(fā)表于 2017-5-11 08:27:40 | 只看該作者

是的,!本來(lái)想用42GrMo4來(lái)著,,材質(zhì)比較難買,就選擇了40Gr(驗(yàn)證期),!
層主有什么好建議,!

點(diǎn)評(píng)

是書(shū)寫(xiě)習(xí)慣了寫(xiě)錯(cuò)了.....是“Cr"!  發(fā)表于 2017-5-11 08:51
就是沒(méi)有查到“Gr”是什么,?  發(fā)表于 2017-5-11 08:36
6#
 樓主| 發(fā)表于 2017-5-11 08:32:12 | 只看該作者
xiaobing86203 發(fā)表于 2017-5-11 08:26
工藝系統(tǒng)剛性差時(shí)要適當(dāng)減小后角

昨天在車間驗(yàn)證過(guò)了,內(nèi)腔底面還是有“顫紋”基本沒(méi)有改善,!

還有好的解決辦法嗎,?
7#
發(fā)表于 2017-5-11 11:29:01 | 只看該作者
我這樣設(shè)想下(沒(méi)有驗(yàn)證過(guò)):
樓主現(xiàn)在的加工方法是,工件先裝夾好,,然后車刀完全可以自由脫離工件,。我的想法是,車刀重新設(shè)計(jì),,加強(qiáng)刀頭車處連接強(qiáng)度(加大直徑,,不要槽,做到直徑30或40,,或更大,,試驗(yàn)下),然后把工件往車刀上套,,當(dāng)然這樣裝,,就要先側(cè)著套進(jìn)去,然后擺正,,在然后車刀與工件一起開(kāi)到卡盤處,,把工件裝夾到卡盤上,。
說(shuō)的有點(diǎn)亂,再溝通,。
8#
 樓主| 發(fā)表于 2017-5-11 12:41:45 | 只看該作者
非常 發(fā)表于 2017-5-11 11:29
我這樣設(shè)想下(沒(méi)有驗(yàn)證過(guò)):
樓主現(xiàn)在的加工方法是,,工件先裝夾好,然后車刀完全可以自由脫離工件,。我的想 ...

謝謝層主的建議,!

刀桿連接處的距離確實(shí)不能再改大了,距離改大后車削不到尺寸要求,;

至于側(cè)向先把刀桿伸進(jìn)去在進(jìn)行安裝及加工,,影響生產(chǎn)的效率;
9#
發(fā)表于 2017-5-11 14:19:27 | 只看該作者
降速或者提速試一下,,以前加工螺紋的顫紋都是這么搞得
10#
發(fā)表于 2017-5-11 14:23:56 | 只看該作者
把導(dǎo)桿的硬度提高些,,把導(dǎo)桿精加工完成后進(jìn)行淬火,低溫回火,,提高導(dǎo)桿強(qiáng)度,,怕氧化的話就做鹽浴淬火

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