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如圖工件,6*6*13,,每只算4克吧,。用關(guān)節(jié)機器人抓取送去加工再放回。; ]# _) M# Y8 D$ n
圖2盤子問題多:0 O1 y2 [# ? p
- F/ V9 O3 y, o1 A- D1,,無通用性,,4、5,、7,、8mm......的都要換料盤? . P* `8 R" [; Q: e- g, G- ?
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2,定位嘛孔做大了不行,,現(xiàn)在6.1mm*6.1mm,,機器人取件時問題不大,也能準(zhǔn)確放入車床,。加工完再放回料盤時,一排工件沒問題,,多了總有個別容易偏差,,于是停那。畢竟重復(fù)定位精度好說,,關(guān)鍵這個絕對精度,,校準(zhǔn)不易,關(guān)節(jié)機器人也不擅長
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所以考慮關(guān)節(jié)機器人這個缺點,,料盤的局限,,打算棄用。各位有好的思路嗎,?
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之前做過其它供料,,機器人只在末端一個點取料,而且料道寬度可調(diào).........這兒用也有難點7 f% ? x& h, O; G2 |* U" U
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