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在做一個機器人切割的方案,,用夾爪氣缸抓取重物,,求助

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1#
發(fā)表于 2015-10-20 13:07:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位前輩大俠, $ X# d* ]5 Z! r9 o1 g: g& N
9 Q. A+ m6 E# [: W
我最近在做一個機器人切割的方案. 使用三爪氣缸(75的缸徑, 單爪加持力400N)抓取切割機(電機+圓鋸片)進行作業(yè).
8 G/ W4 v3 X: p0 B/ t( D! j4 ]5 o  z: a' y* B7 c6 V* n0 K
這個切割機蠻重的, 大概40Kg, 切割扭矩是10Nm, 想做一個結(jié)構(gòu), 能把切割機抓牢, 不能上下竄動, 不能轉(zhuǎn)動.4 C# [; b9 B1 @
9 i# E3 i; \4 {: R
下圖是目前的一個方案. 靠斜面夾緊限制Z向, 靠摩擦力(鋼鋼摩擦)限制轉(zhuǎn)動, 但實際效果不甚理想, 用手使勁扭的話還是能轉(zhuǎn)動,
' i* S3 K2 [2 g, L1 X- g: [; B
' }4 o9 F" T! ]4 c, B% a所以, 想問一下有沒有更好的結(jié)構(gòu)來實現(xiàn)這個功能.
3 A3 h; k$ r1 K0 j. M* F+ i, j+ w, v, I- M7 |4 b/ @0 Z
PS: 必須用夾爪氣缸, 夾爪和連接法蘭自制+ [2 I4 J) s. h1 p, _; k
9 O6 y$ u6 {7 [" C" N& U8 N3 B

! [/ Q' i9 _& F! J4 I( g: x( p) h- n& B

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2#
發(fā)表于 2015-10-20 13:19:18 | 只看該作者
產(chǎn)品本身是圓形的,,單靠摩擦力來止轉(zhuǎn)實際上確實不是很合實際,,我看你的產(chǎn)品上的那些圓孔是用來干嘛的,能不能考慮通過這些特征止轉(zhuǎn)呢,?

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既然這樣,,那你可以在法蘭盤上增加止轉(zhuǎn)特征就OK了不是嗎?  發(fā)表于 2015-10-20 13:53
是這樣的, 我是將馬達固定在一個平板上, 然后在平板上安裝一個法蘭. 這些圓孔是固定法蘭用的  發(fā)表于 2015-10-20 13:22
3#
發(fā)表于 2015-10-20 13:43:08 | 只看該作者
三爪上加鍵塊,,
4#
 樓主| 發(fā)表于 2015-10-20 14:25:45 | 只看該作者
樓上兩位朋友的意思是增加缺口定位?  T) F4 F4 U; D2 g# t9 `+ x- @& r
: ]& n* |! Q. w; l: y+ F) p8 O
這個我也想過, 現(xiàn)在的方案是靠斜面限制住Z向的移動, 增加缺口配合的話必定不能完全貼合, 還是會有間隙的
5#
發(fā)表于 2015-10-20 14:28:41 | 只看該作者
法蘭邊上銑3個小平面% \( u8 x5 ]5 w) B6 w8 }( \4 h

點評

搞三個平面可以限制旋轉(zhuǎn), 但Z向就沒法限制了.  發(fā)表于 2015-10-20 14:32
6#
發(fā)表于 2015-10-20 16:32:41 | 只看該作者
麻煩點,,做成傘齒輪式,既不然轉(zhuǎn),Z軸也照常限制
7#
發(fā)表于 2015-10-20 16:33:33 | 只看該作者
法蘭上銑三個槽讓他卡住爪子這樣不就好了
8#
發(fā)表于 2015-10-20 16:59:33 | 只看該作者
在夾爪和法蘭之間做一個過度原件限制夾爪和法蘭的相互旋轉(zhuǎn),。比如,,在它們的接觸面各銑一個鍵槽,插入鍵,。
9#
發(fā)表于 2015-10-20 23:05:02 | 只看該作者
直接把切割機裝配在法蘭上,,
10#
發(fā)表于 2015-10-21 18:01:42 | 只看該作者
六樓,英雄所見略同�,�,!% D0 m+ @2 i1 L! o$ t/ I5 O! |7 l2 L
但是不知道樓主這個到底是機器人,還是只是做個機械手,?

點評

用在ABB機器人上的, 抓取鑄鋁件的.  發(fā)表于 2015-10-22 16:40
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